简介:简要分析了雷电对仪控系统所造成的危害,重点介绍了仪控系统所采取的防雷措施。
简介:研究了厚度规格为20mm、强度级别为700MPa级管线钢的控轧控冷工艺,结果表明:较高的开冷温度既可以保证钢板的强度,又可以得到较好的冲击韧性,钢板的各项性能均比较好。
简介:从混堆机行走机构配置入手,分析了混堆机发生飞车现象的原因,通过引入电气防飞系统,飞车现象得到了较好的控制。
简介:介绍了转炉炉口微差压测量方法,简要分析转炉炉口压力管道堵塞原因、位置,说明在安装中取压口的位置角度等的重要性,指出了维护中的检查方法,在工作中易出现的现象及解决方法。
简介:液压系统是大型机械的重要组成部分。由于其结构紧凑、容量大、工作平稳、操作简便、易实观控制等特点,被广泛应用于冶金设备和工程机械中。作者所在单位原冶建安装公司和现汽车运输公司拥有推土机、装载机、挖掘机、压路机、铲运机、摊铺机、大型起重机等工程机械数百台,
简介:伴随着经济社会转型,企业内保必须依托和借力信息化、智能化,引入"智慧安防”思维,改造和重塑内保防范体系。本文结合南钢内部治安保卫系统实际情况,建议加快“智慧安防”系统建设,并提出了设想的总体架构和应推进实施的重点内容。
简介:介绍了金安矿业电力自动化集控系统PCS-9000的硬件配置及数据采集网络结构,阐述系统的安全性、先进性及系统运行效果。
简介:在未来五到八年内,中国工业与信息化部将对年产300~500万t以上的大中型钢铁企业建立能源管控中心。2008年10月10日,在气候组织(TheClimateGroup)举行的《Smartzozo:实现信息时代的低碳经济》(以下简称《Smartzozo》)报告发布会上,工业和信息化部的节能与综合利用司节能处透露,中心将采用网络通信技术和分步控制技术,
简介:本文对钢液吸氮进行概述,查找分析了氮的来源问题。结合宏兴股份炼轧厂72A三次生产的实际状况。对比分析并介绍了转炉、LF精炼、连铸生产过程中控氮问题。通过控氮措施的落实,在第二、三次生产72A时,氮含量呈逐渐下降趋势且波动范围逐渐缩小,72A氮含量得到了有效控制。
简介:在GLEEBLE2000热模拟试验机上进行普通碳锰钢Q345两相区变形实验。研究变形工艺条件对材料微观组织的影响.分析其组织演变规律及机理,并且在实验轧机上进行板材轧制实验。结果表明,实验钢(0.16C,0.3Si,1.29Mn)采用在过冷奥氏体区及其邻近的两相区变形可以获得等轴超细晶铁索体组织;控轧获得的9mm板材铁索体晶粒细化到晶粒截距4μm.抗拉强度580MPa,伸长率29%。
简介:针对中厚板控冷系统冷却水流量控制问题,开发了一种新型的流量控制技术,通过对各个电动调节阀开口度和相应管道流量实测值采样,分析并计算出流量设定-开口度设定曲线根据曲线计算出控制器的基本输出量,再根据流量计反馈与流量设定值的偏差用PID控制器进行闭环控制,使得冷却水流量的控制精度得到了提高。
简介:针对酒钢炼轧厂炼钢工序转炉投产以来4台鼓风机煤气回收仪控系统运行现状,结合实际工艺条件及控制过程出现的问题,对仪控系统提出优化及改进方案,降低了转炉风机运行故障,提高了转炉风机煤气回收率和系统的安全性,利于环保。
简介:阐述了低合金钢板控轧工艺过程中氧化铁皮产生的原因、影响因素、氧化铁皮的种类和组成,介绍了酒钢中板除鳞系统的现状和控轧低合金钢板表面氧化铁皮缺陷的控制。
简介:a.在轧辊的使用中要相对固定使用某几个质量相对较好的轧辊厂的产品。b.针对不同规格钢材和不同材质钢材,摸索轧辊的合理轧制吨位,形成合理的换辊制度,在轧辊辊面疲劳剥落前及时更换轧辊进行磨削,减少剥落情况发生。
简介:在高炉长寿方面.尤其是实施低利用系数的高炉,通过改进高炉炉体冷却装置和炉底耐火材料质量。最近已出现了炉役超过20年的高炉。2003年休风的JFE钢公司西日本(仓敷)2号高炉炉龄创24年最长记录。目前住友金属工业公司和歌山厂4号高炉的炉龄为22年。20世纪70年代高炉休风的原因,以高炉炉身缩小占多数,通过改善立冷壁和提高炉体修补技术后,目前高炉休风的原因大部分是因炉底耐火砖损毁所致。在炉体修补中还对从炉身到炉腹部分的立冷壁进行更换,如和歌山厂的高炉和福山厂的高炉等。
简介:亮带产生的根本原因是轧制过程局部微小的变形不均和精轧抛钢后夹送辊处带钢应力的骤然提高,因此应从解决这两个方面人手,采取相应的控制措施。
简介:本文阐述了标牌机使用过程中的常见故障及其危害,分析了故障原因,并采取了相应的维护措施,取得了较好的效果。
简介:8.使用干燥的原材料和耐火材料。b.降低与钢液接触的气相中气体的分压。这可从两方面采取措施:一是降低气相的总压,即采用真空脱气,将钢液处于低压的环境中。也可采用各种减小钢液和炉渣所造成的静压力的措施。二是用稀释的办法来减小Px2,如吹氩、碳氧反应产生一氧化碳气体所形成的气泡中,Px2就极低。c.在脱气过程中增加钢液的比表面积(A/V)。使钢液分散是增大比表面积的有效措施。在真空脱气时使钢液流滴化,如倒包法,真空浇注,出钢真空脱气等。
简介:检查精料技术,提高冶炼操作水平,改善高炉炉料结构可以降低高炉冶炼成本。增强企业的竞争能力。具体措施为:
简介:通过对210转炉厂近几年转炉工序能耗的分析,得出210转炉厂能耗高的主要原因,制定降低能源介质消耗和提高回收量的有效措施,达到降低工序能耗的目的。
仪控系统雷击损坏原因分析及防范措施
高强韧性管线钢控轧控冷工艺探讨
电气防飞车系统在混堆机上的应用
转炉炉口微差压测量防堵实践
液压系统故障的预控
关于南钢智慧安防建设的粗浅思考
金安矿业电力自动化集控系统
中国将建钢铁企业能源管控中心
高碳钢72A控氮工艺及生产实践
普通碳锰钢的超细晶板材控轧工艺研究
中厚板卷厂控冷系统集管水流量控制
炼轧厂炼钢转炉1~4~#风机煤气回收仪控系统方案优化
中板控轧低合金钢板表面氧化铁皮缺陷控制
提高轧辊寿命的措施
日本炼铁高炉长寿措施
亮带的控制措施
浅析标牌机维护措施
降低钢中气体的措施
降低高炉冶炼成本的措施
谈转炉炼钢工序能耗降低措施