山东泰山钢铁集团有限公司,山东 济南 271100
摘要: Q355C低合金高强度钢广泛应用,通过对其纵剪开裂进行生产过程追溯,成分分析、性能分析、金相分析和ON气体分析,解决开裂的原因,进一步提高产品质量。
关键词:Q355C低合金高强度钢; 纵剪开裂; 非金属夹杂; 脱碳; 条状组织
1.前言
低合金高强度结构钢自2019年2月1日起正式实施GB/T 1591 —2018《低合金高强度结构钢》用 Q355 系列牌号替代Q345 系列牌号,Q355钢具有良好的综合力学性能、冲击韧性好、稳定性好等优点。常用做船舶、车辆、起重机、压力容器、电站、桥梁等各种工业领域。这使得越来越多的纵剪钢带走向市场,在纵剪生产过程中,纵剪钢带时常出现不同的质量缺陷,降低了产品的成材率,影响了企业的经济效益。
济南市某有限公司使用我公司热轧部生产的材质Q355C规格11.5mm×750mm的热轧钢带,纵剪分条出现开裂缺陷。取回开裂样品和未开裂样品进行分析。
2.实验方法
对送检样品进行生产过程追溯;图像采集宏观分析;在样品上截取成分试样、性能试样、金相试样和0N 试样,进行成分分析、性能分析、金相分析和ON 气体分析。
3.1生产过程追溯
表1 钢带生产工艺过程控制
工艺标准 | 在炉时间/min | 三加温度/℃ | 均热段温度/℃ | 粗轧开轧温度/℃ | 精轧入口温度/℃ | 终轧温度/℃ | 卷取温度/℃ | |
80~140 | 1290±30 | 1290±20 | 1130±30 | ≥950 | 870±20 | 630±20 | ||
钢卷号 | 01042281 | 90 | 1285 | 1298 | 1157 | 1048 | 869 | 627 |
01042282 | 90 | 1289 | 1288 | 1155 | 1054 | 875 | 629 | |
01042283 | 95 | 1286 | 1285 | 1154 | 1048 | 871 | 634 |
追溯轧制过程控制,如表1所生产钢卷加热温度,在炉时间,粗轧开轧温度,精轧入口温度,精轧终轧温度,卷取温度均符合工艺要求。
3.2 宏观检测
送检样品1的边部出现开裂缺陷,图1为样品宏观形貌。
图 1 样品宏观形貌
3.3成分分析
化验成分,如表2五大元素C、Si、Mn、P、S含量均符合国标范围。
表2 成分检验
钢种 | C /% | Si /% | Mn /% | P /% | S /% | Cr/% | Ni/% | V/% | Ti/% |
Q355C | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | / | / |
Q355C | 0.12 | 0.15 | 0.69 | 0.02 | 0.006 | 0.06 | 0.02 | 0.002 | 0.05 |
Q355C | 0.11 | 0.17 | 0.67 | 0.02 | 0.006 | 0.06 | 0.02 | 0.002 | 0.06 |
Q335C低合金钢加入微量的Cr、Ni、V、Ti微合金化元素后,与碳氮结合形成碳氮化物,起到细化晶粒的作用,析出强化后可以提高钢的强度,但使得韧性变差。后续控轧控冷,使钢材的强度和韧性得到进一步的改善[1]。Mn元素具有脱氧脱硫的作用,可以提高钢的强度和硬度,提高加工性,达到一定含量可以降低淬火温度,提高钢的硬化深度,从而提高钢的淬透性[2]。Cr元素可以在钢中形成稳定的碳化物,耐腐蚀,能显著提高强度硬度的同时降低塑性和韧性,并能够大大提高钢的淬透性,使工件淬火和回火后的组织变得均匀化。Ni在控制轧制时,Ni产生显著的晶粒细化和中等的沉淀强化。Ni的最突出的作用是抑制高温变形过程的再结晶,扩大了奥氏体未再结晶区的范围,非常有利于实施控制轧制工艺,因此细化铁素体的效果明显。Ti可以同时具有加热时阻止奥氏体晶粒长大、控制奥氏体再结晶和析出强化的作用[3]。V 元素可以细化晶粒,提高强度和韧性,因能无限固溶到铁中,阻止晶粒的生长,通过提高淬火温度,可以改善硬化能力[4]。
3.4 性能分析
表 3 性能分析结果
样品名称 | 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 伸长率 % | 冲击功 J(0℃) | |
GB/T 1591-2018 | ≥355 | 470-630 | ≥22 | 纵向 | 横向 |
≥34 | ≥27 | ||||
样品1 | 479 | 585 | 25.0 | 11 | 8 |
样品2 | 522 | 577 | 22 | 12 | 17.5 |
样品3 | 458 | 560 | 24.5 | 12.5 | 11 |
样品4 | 510 | 560 | 24.5 | 15 | 35 |
送检样品屈服强度、抗拉强度和伸长率均符合 GB/T 1591-2018 的要求;冲击功结果低,均不符合 GB/T 1591-2018 的要求。检测结果见表3。
冲击功低的原因存在非金属夹杂物破坏了带钢内部金属的连续性,降低了金属的强度和塑性,使金属容易在轧制、冲压、剪切各种生产加工过程中容易产生裂纹。带钢中的非金属夹杂物会造成应力集中现象,使得材料耐冲击能力变差,在受到外力的相互作用后,容易出现断裂。
钢板轧制过程中精轧终轧温度过高,且轧后空冷时间较长,从而导致钢板产生严重的带状组织,晶粒粗大是造成Q355C厚钢板冲击功不合格的原因之一。可以根据检测情况适当降低精轧的终轧温度,轧制加大层流冷却水量等措施,有效地减少带钢的带状组织,细化晶粒,可以大幅提高钢板的冲击韧性[5]。
3.5 金相分析
进一步分析金相组织,金相检测图片见图 2。
图 2 样品金相组织形态
金相分析样品1开裂位置的表面,在开裂延伸附近存在少量非金属夹杂物,在开裂起始附近发现存在氧化延伸,腐蚀后发现延伸末端位置存在脱碳现象,开裂起始附近氧化延伸的组织存在变形;样品正常位置存在条状的异常组织。金相分析样品2,腐蚀后发现存在条状的异常组织。
3.6 ON 气体分析
经 ON 气体检测,送检样品的 N 含量偏高,检测结果见表4。
样品号 | O含量/ppm | N含量/ppm |
样品1 | 20.9 | 69.3 |
样品2 | 19.6 | 74.6 |
样品3 | 29.1 | 66.7 |
样品4 | 25.2 | 66.8 |
表4 ON 气体检测结果
N 含量偏高,当钢中溶有过饱和的氮析出非金属夹杂,使钢的硬度强度提高,塑性下降,发生时效。
4.结论
4.1通过对送检样品的冲击试验检测,发现送检样品的冲击功低,存在脆性断裂,说明钢带的塑性差;
4.2 送检样品1和送检样品2均存在条状的异常组织,异常组织的存在降低了钢带的塑性;
4.3 ON 气体分析中N含量偏高,形成非金属夹杂,使钢带的塑性降低,需进一步加强钢中的气体控制。
参考文献:
[1] 王九清,王文亮,吴建鹏.提高低合金高强度钢强韧性的措施[J].宽厚板,2001(5):10-12.
[2]李月,韩蕾蕾,欧阳峥容.Q355D低合金高强度钢的试制开发[J].山东冶金,2020,(1):13-14,20.
[3]余伟,蔡庆伍,宋勇,孙蓟泉.热轧钢材的组织性能控制——原理、工艺与装备[M].北京: 冶金工业出版社,2016:106-110.
[4] 李桂仙.高速铁路车轴材质的优化选择[J].铁路采购与物流,2008(2):34-35.
[5]余泽利.金属材料冲击韧性影响因素的分析[J].四川有色金属,2020,(2):3-4,8.