Q355C 热轧板纵剪分条横裂原因分析

(整期优先)网络出版时间:2022-07-13
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Q355C 热轧板纵剪分条横裂原因分析

蔡效伟  ,蒋鹏

山东泰山钢铁集团有限公司,山东 济南 271100

摘要: Q355C低合金高强度钢广泛应用,通过对其纵剪开裂进行生产过程追溯,成分分析、性能分析、金相分析和ON气体分析,解决开裂的原因,进一步提高产品质量。

关键词:Q355C低合金高强度钢; 纵剪开裂; 非金属夹杂; 脱碳; 条状组织

1.前言

低合金高强度结构钢自2019年2月1日起正式实施GB/T 1591 —2018《低合金高强度结构钢》用 Q355 系列牌号替代Q345 系列牌号,Q355钢具有良好的综合力学性能、冲击韧性好、稳定性好等优点。常用做船舶、车辆、起重机、压力容器、电站、桥梁等各种工业领域。这使得越来越多的纵剪钢带走向市场,在纵剪生产过程中,纵剪钢带时常出现不同的质量缺陷,降低了产品的成材率,影响了企业的经济效益。

济南市某有限公司使用我公司热轧部生产的材质Q355C规格11.5mm×750mm的热轧钢带,纵剪分条出现开裂缺陷。取回开裂样品和未开裂样品进行分析。

2.实验方法

对送检样品进行生产过程追溯;图像采集宏观分析;在样品上截取成分试样、性能试样、金相试样和0N 试样,进行成分分析、性能分析、金相分析和ON 气体分析。

  1. 实验结果

3.1生产过程追溯

表1 钢带生产工艺过程控制

工艺标准

在炉时间/min

三加温度/℃

均热段温度/℃

粗轧开轧温度/℃

精轧入口温度/℃

终轧温度/℃

卷取温度/℃

80~140

1290±30

1290±20

1130±30

≥950

870±20

630±20

钢卷号

01042281

90

1285

1298

1157

1048

869

627

01042282

90

1289

1288

1155

1054

875

629

01042283

95

1286

1285

1154

1048

871

634

追溯轧制过程控制,如表1所生产钢卷加热温度,在炉时间,粗轧开轧温度,精轧入口温度,精轧终轧温度,卷取温度均符合工艺要求。

3.2 宏观检测

送检样品1的边部出现开裂缺陷,图1为样品宏观形貌。

微信图片_20220525185000

图 1 样品宏观形貌

3.3成分分析

化验成分,如表2五大元素C、Si、Mn、P、S含量均符合国标范围。

表2 成分检验

钢种

C /%

Si /%

Mn /%

P /%

S /%

Cr/%

Ni/%

V/%

Ti/%

Q355C

≤0.20

≤0.55

≤1.60

≤0.030

≤0.030

/

/

/

/

Q355C

0.12

0.15

0.69

0.02

0.006

0.06

0.02

0.002

0.05

Q355C

0.11

0.17

0.67

0.02

0.006

0.06

0.02

0.002

0.06

Q335C低合金钢加入微量的Cr、Ni、V、Ti微合金化元素后,与碳氮结合形成碳氮化物,起到细化晶粒的作用,析出强化后可以提高钢的强度,但使得韧性变差。后续控轧控冷,使钢材的强度和韧性得到进一步的改善1。Mn元素具有脱氧脱硫的作用,可以提高钢的强度和硬度,提高加工性,达到一定含量可以降低淬火温度,提高钢的硬化深度,从而提高钢的淬透性2。Cr元素可以在钢中形成稳定的碳化物,耐腐蚀,能显著提高强度硬度的同时降低塑性和韧性,并能够大大提高钢的淬透性,使工件淬火和回火后的组织变得均匀化。Ni在控制轧制时,Ni产生显著的晶粒细化和中等的沉淀强化。Ni的最突出的作用是抑制高温变形过程的再结晶,扩大了奥氏体未再结晶区的范围,非常有利于实施控制轧制工艺,因此细化铁素体的效果明显。Ti可以同时具有加热时阻止奥氏体晶粒长大、控制奥氏体再结晶和析出强化的作用3。V 元素可以细化晶粒,提高强度和韧性,因能无限固溶到铁中,阻止晶粒的生长,通过提高淬火温度,可以改善硬化能力4

3.4 性能分析

3 性能分析结果

样品名称

屈服强度MPa

抗拉强度MPa

伸长率 %

冲击功 J(0℃)

GB/T 1591-2018

≥355

470-630

≥22

纵向

横向

≥34

≥27

样品1

479

585

25.0

11

8

样品2

522

577

22

12

17.5

样品3

458

560

24.5

12.5

11

样品4

510

560

24.5

15

35

送检样品屈服强度、抗拉强度和伸长率均符合 GB/T 1591-2018 的要求;冲击功结果低,均不符合 GB/T 1591-2018 的要求。检测结果见表3。

冲击功低的原因存在非金属夹杂物破坏了带钢内部金属的连续性,降低了金属的强度和塑性,使金属容易在轧制、冲压、剪切各种生产加工过程中容易产生裂纹。带钢中的非金属夹杂物会造成应力集中现象,使得材料耐冲击能力变差,在受到外力的相互作用后,容易出现断裂。

钢板轧制过程中精轧终轧温度过高,且轧后空冷时间较长,从而导致钢板产生严重的带状组织,晶粒粗大是造成Q355C厚钢板冲击功不合格的原因之一。可以根据检测情况适当降低精轧的终轧温度,轧制加大层流冷却水量等措施,有效地减少带钢的带状组织,细化晶粒,可以大幅提高钢板的冲击韧性5

3.5 金相分析

进一步分析金相组织,金相检测图片见图 2。

图 2 样品金相组织形态

金相分析样品1开裂位置的表面,在开裂延伸附近存在少量非金属夹杂物,在开裂起始附近发现存在氧化延伸,腐蚀后发现延伸末端位置存在脱碳现象,开裂起始附近氧化延伸的组织存在变形;样品正常位置存在条状的异常组织。金相分析样品2,腐蚀后发现存在条状的异常组织。

3.6 ON 气体分析

经 ON 气体检测,送检样品的 N 含量偏高,检测结果见表4。

样品号

O含量/ppm

N含量/ppm

样品1

20.9

69.3

样品2

19.6

74.6

样品3

29.1

66.7

样品4

25.2

66.8

4 ON 气体检测结果

N 含量偏高,当钢中溶有过饱和的氮析出非金属夹杂,使钢的硬度强度提高,塑性下降,发生时效。

4.结论

4.1通过对送检样品的冲击试验检测,发现送检样品的冲击功低,存在脆性断裂,说明钢带的塑性差;

4.2 送检样品1和送检样品2均存在条状的异常组织,异常组织的存在降低了钢带的塑性;

4.3 ON 气体分析中N含量偏高,形成非金属夹杂,使钢带的塑性降低,需进一步加强钢中的气体控制。

参考文献:

[1] 王九清,王文亮,吴建鹏.提高低合金高强度钢强韧性的措施[J].宽厚板,2001(5):10-12.

[2]李月,韩蕾蕾,欧阳峥容.Q355D低合金高强度钢的试制开发[J].山东冶金,2020,(1):13-14,20.

[3]余伟,蔡庆伍,宋勇,孙蓟泉.热轧钢材的组织性能控制——原理、工艺与装备[M].北京: 冶金工业出版社,2016:106-110.

[4] 李桂仙.高速铁路车轴材质的优化选择[J].铁路采购与物流,2008(2):34-35.

[5]余泽利.金属材料冲击韧性影响因素的分析[J].四川有色金属,2020,(2):3-4,8.