探寻气田残酸废液处理新工艺许世芹

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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探寻气田残酸废液处理新工艺许世芹

许世芹1任重海1任腾2

许世芹1任重海1任腾2

1.中石化中原石油工程设计有限公司河南郑州450018

2.濮阳中油工程管理有限公司河南濮阳457001

摘要:针对普光开发过程中产生的大量钻采残酸废液,因受焚烧工艺和各级环保要求的限制,须寻求更环保、高效、可行的工艺措施及时进行处理来满足生产;而该类废液成分复杂,水质非常差,极难处理,国内该领域处理工艺一片空白。文章在GII已建临时处理残酸液流程基础上,经过研究、改造、完善,成功寻求到了一种适应本残酸废液处理的新方法,值得推广。

关键词:钻采废液;GII;药剂;水质

一、现状及存在问题

气田工程开发以来,产生了大量的钻采废液和残酸液。由于受焚烧处理工艺能力限制,无法全部、有效处理,须立即寻求其它高效、科学、切实可行的技术措施来满足生产。经权威检测部门化验该残酸:水质非常差,成分复杂,含大量有机物、表面活性剂、S化物、SS和硫磺单晶。大量胶体硫与表面活性剂、聚合物形成稳定超强的分散体系,极难处理,目前国内国际一片空白。随着国家和当地政府环保要求日益严格,如何进一步加强气田钻采残废液处理已成为急待解决的头等大事。

可喜的是,我公司在GII井场已建有一套自己研发、临时、雏形处理残酸液流程:首先,密闭吸污车将收集来的酸液卸入2座沉降罐;再依次加入除S剂、碱、聚合铝除S、调pH值;初步处理后上清液经加压泵输送到石英砂滤罐过滤,滤后水进入2座注水罐。

存在问题:

1、沉降罐无斜板及排泥管,工艺落后,处理效率十分不理想;

2、只有一级过滤,且单一滤料级配,水质不达标;

3、加药计量控制系统不完善。

现以此为例,针对其存在的问题和需要处理达标这一课题,进一步研究和探寻处理之道。

二、原则和目标

1、满足各级对污水排放、环境保护的要求;注重HSE规定的安全生产及职业危害防护。

2、合理利用已有水、电、路、信等,结合残酸液水特质,使新工艺处理水达SY/T5329-94中A2级水质指标,满足回注;

3、满足目标前提下,实现先进工艺、因地制宜、合理布局、化害为利,简流程,简操作,稳运行,省投资;

4、设计规模100m3/d,100%达标回注。

三、工艺方案

1、取残酸液样本,送权威质检部门化验:

2、设计技术路线

根据化验结果,组织专家讨论,一致认为该废液不宜在赵家坝污水站直接全过程处理,建议:在赵家坝污水池预处理后,输到GII残液处理站,用改造后的临时流程进一步处理。现临时流程:先除S,后调pH值,再加药混凝沉降分离净化,最后过滤,达标就地回注,不达标拉回赵家坝再处理。

针对现有临时流程简单,效果不佳,改造思路:

(1)流程中新增一级沉降和一级过滤,强化系统去除微颗粒功能;

(2)改造、完善投药流程,研究确定合适的加药量,提高处理水质;

(3)提升过程水质控制:沉降罐加强混凝,过滤加强;

(4)原单滤料滤罐改为双滤料,提高过滤效率和滤后水质。

3、设计规模

根据总体规划,结合生产高峰期废液量,考虑已建残酸液焚烧处理能力,流程按每天工作12h,设计规模:100m3/d。

4、流程改造

输送来得预处理水先进入一级沉降罐,依次加除S剂、碱、聚合除Al除S、调pH值,然后上清液经提升进二级沉降罐,依次加混凝剂、絮凝剂二次絮凝净化,上清液经加压进双滤料滤罐一级过滤,出水再入悬挂挤压纤维束过滤器二级深度过滤,滤后水进注水罐,回注。见下图:

5、主要设备及参数

①2座原有一级沉降罐:接收预处理液,除硫、调节、净化为,同时去除部分污油、污泥,停留6h;

②新建1座钢制二级沉降罐:加混凝、絮凝剂,以混凝净化为主。停留3.5h,η油=60%,η固=80%。

③改造2座双滤料罐:单料改双料,通过吸附截留、絮凝沉淀,提高净化效果。设计压力0.6MPa,温度80℃,单台处理10m3/h;反洗周期12-24h,反洗强度15~20L/m2·S,η油=60%,η固=70%。

④新建撬装悬挂挤压纤维束过滤器:水由上而下流经滤层,将悬浮颗粒拦截,洁净水从下端流出。设计压力0.6MPa,温度80℃,单台处理10m3/h;过滤损失≤0.15MPa,反洗周期8-24h,反洗强度8~10L/m2·S,η油=60%,η固=80%。

⑤2座原有注水罐:存净化水,为注水及过滤器反洗供水。

⑥1座原有钢制污泥罐:存站内处理设施排污及过滤器反洗水。

6、工艺特点

1、单井回收、集中处理、混合调节、达标回注;

2、技术合理、反应快、效果好;

3、工艺紧凑、占地少、投资小、操作运行费用适中、运行管理简便。

7、净化出水水质指标

四、小结

1、方案科学、技术经济成熟、切实可行,完全满足国家标准要求;

2、处理药剂成本低,运行费用低,改造后系统性能更稳定可靠;

3、可防止废液污染周边环境及地下水,既保护了环境,又排解了与当地政府、农民间的各式各样的矛盾,避免直排而赔偿所发生费用,以及因工农环境纠纷及罚款而造成的经济损失,极大改善关系双方,有利于清洁生产和可持续和谐发展和提高普光气田经济、社会和环境效益。

作者简介:

许世芹:女,1976年生,高级工程师,现工作于中石化中原石油工程设计有限公司