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  • 简介:本文介绍了Ф350管状皮带的基本结构、性能特点,探讨了Ф350管状皮带在使用过程中产生跑和扭转的原因.提出了解决跑和扭转的调整方法。

  • 标签: 皮带跑偏 扭转 管状 性能特点 本结构
  • 简介:根据烧结厂39m^2烧结机的头、尾轮齿板,轨道和滑道中心线偏差的检测,分析烧结机跑的原因,介绍处理跑的施工方案。

  • 标签: 烧结机 烧结厂 齿板 跑偏 轮齿 滑道
  • 简介:通过对攀钢冷轧厂酸洗3号纠偏装置跑原因的分析和对纠偏角度的计算,提出了可行的改进方案,完全消除了跑现象,取得了圆满成功。

  • 标签: 纠偏 跑偏 机构
  • 简介:简叙了烧结厂110?环式冷却机结构和运行机理,分析了该设备跑原因,提出了常用的解决方法。

  • 标签: 环冷机 跑偏 调整
  • 简介:通过太钢1549毫米热连轧厂1#步进梁式加热炉板坯跑调整的实践,总结出用相位法调整板坯的跑,该方法对偏心轮机构传动升降的步进梁式加热炉,不论是何原因引起的板坯跑,都可通过调整偏心轮的相位角来修正,使板坯的跑量控制在规范规定之内。

  • 标签: 相位法 加热炉 板坯 跑偏
  • 简介:导致皮带跑的因素很多,应从输送机的设计、制造、安装调试、使用及维护等方面综合着手解决。本文就皮带机安装调试和使用过程中常见的皮跑现象及预防措施做一讨论。

  • 标签: 带式输送机 跑偏规律 调整
  • 简介:260区的2号烧结机自2011年12月份投产以来,烧结机台车整体往北跑(烧结机机头方向为东边,机尾方向为西边),设备使用寿命不能保证,隐患较大,严重影响了烧结厂的正常生产。为此必须采取有效措施,对烧结机进行纠偏调整。

  • 标签: 烧结机 跑偏 台车 轨道 头尾星轮
  • 简介:阐述了太钢三轧厂φ650轧钢机2800kW主传动电机转于摆问题.重点分析由于转子摆引起的主传动电机气隙变化过程.并介绍采取哪些技术措施及处理结果。

  • 标签: 轧机 主传动电机 转于 偏摆 气隙
  • 简介:本文对酒钢热镀锌生产线上常见的带钢跑现象和原因进行了详细的分析,同时,对酒钢镀锌线控制带钢跑所采取的装置,也进行了介绍。

  • 标签: 对中 开卷 卷取 纠偏控制
  • 简介:主要介绍了不锈钢钢渣肥料线控制系统的硬件配置和功能、肥料线的工艺流程及系统说明。对钢渣肥料线控制系统的探讨可使读者进一步了解钢渣肥料线的控制过程及思路,而且对稳定系统、提高自动化程度具有一定的指导意义。

  • 标签: 钢渣 肥料线 控制
  • 简介:介绍了鄂钢高线粗轧、中轧、预精轧、精整导卫装置的特点和导卫工艺参数的确定方法,针对导卫存在的错辊、润滑等问题提出了改进措施。

  • 标签: 线材轧机 导卫装置 工艺参数
  • 简介:通过对硬线盘条进行成分及力学性能检测、非金属夹杂物评级、高倍图片电镜分析等,发现硬线钢拔丝断裂来源于钢材心部的孔洞,主要是由于铸坯中心部位存在严重的偏析及疏松现象。通过保证精炼软吹时间、降低中包过热度和控制轧制吐丝温度等措施的实施,拔丝断裂现象得到明显改善。

  • 标签: 硬线盘条 偏析 拔丝断裂
  • 简介:吐丝机是盘条生产线上的重要设备,其功能是将轧机轧制出直条状线材结成圈平铺在散卷运输辊道上。它的顺利运行,对提高成材率和作业率都具有重要的意义。随着轧制新技术的不断应用和轧制速度的不断提高,有些先进的车L机轧制速度已达到120m/s以上,

  • 标签: 高线吐丝机 稳定性 成圈质量 振动
  • 简介:本文运用现代控制理论对飞剪动作过程进行了简要分析,结论认为:只有严格控制飞剪的起动、恒速剪切以及制动定位时间,才能实现飞剪控制满足工艺要求,其动作的准确性与SPDM和SBS参数的正确设置及优化有密切联系。

  • 标签: 飞剪 控制原理 故障处理 线材轧制
  • 简介:简要阐述了高速线材厂原精轧油气润滑系统对精轧滚动导卫及传动箱轴颈润滑所产生的不利影响。介绍了AO1油气润滑系统的工作原理和构成,高速线材厂结合自身设备运行特点,成功地应用了这一新型油气润滑系统并取得了良好的效益。

  • 标签: 滚动导卫 传动箱 AO1油气润滑系统 工作原理 应用
  • 简介:本文介绍了中板厂由单机架三辊轧机生产线改造为三、四辊轧机双机架生产线的实施过程。重点介绍了通过设计建造临时生产线,成功解决主轧线改造中长期停产问题的经验。

  • 标签: 中板厂 主轧线 改造 临时生产线
  • 简介:针对硅钢连续生产线设备存在的故障、隐患以及精度等影响产品质量的问题进行分析及改造,实现保证生产线设备稳定运行、提高设备精度及硅钢产品质量的目的.

  • 标签: 硅钢 电气设备 分析 改造
  • 简介:详细介绍切分轧制的基本概念,并对切分轧制的切分原理进行分析。根据切分轧制的特点和难点,从料形控制、导卫调整、岗位检查、加热制度等方面入手,对切分轧制技术在大棒线的应用进行说明。应用实践表明:应用切分技术后,可降低切分轧制的生产故障,提高经济效益。

  • 标签: 切分轧制技术 料形控制 导卫调整 岗位检查 加热制度 生产故障