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  • 简介:针对炼铁厂4#高炉多次发生均压放散油缸活塞杆断裂故障的原因进行了分析,并在均压放散液压回路中增加了减压阀等措施,有效地解决了均压放散故障,保证了生产的顺行。

  • 标签: 均压放散阀 活塞杆 断裂 液压 减压阀
  • 简介:介绍辐射管式热处理炉的燃烧系统结构及主要组成特征,结合实际测量统计数据,采用模式识别技术,对导致燃烧故障报警的影响因素进行了定量和定性分析,并对燃烧优化的途径进行了探讨。

  • 标签: 辐射管式热处理炉 烧嘴 故障 燃烧
  • 简介:2017年6月-10月,1#高炉入炉原料中有害元素偏高,尤其Zn含量偏高,平均0.463kg/t,10月中下旬最高1.47kg/t,导致短短5个月炉体上涨50mm。对此采取降碱降锌等措施以减轻有害元素的危害,处理后炉体上涨得到控制,高炉恢复安全正常生产。

  • 标签: 高炉 有害元素 降锌
  • 简介:分析炼铁新厂高炉炉况失常的原因,详细阐述处理过程:通过改善原燃料质量,优化配煤结构,调整高炉操作参数等,使高炉逐步恢复正常水平。

  • 标签: 高炉 炉况 气流分布 精料 操作
  • 简介:焦化污水含有大量酚、氰、氨氮、硫氰化物、氨、苯等有毒物质,水质复杂,难以处理。我厂酚氰污水处理站采用A-A-O处理工艺,经过一年多的调试和摸索,目前装置处理后废水各项指标均达国家二级排放标准,再经过深度处理装置达到国家一级排放标准。

  • 标签: 焦化 污水处理 生化装置
  • 简介:安装工程决算的审核是指预决算员以预算定额、费用定额、造价指标基础单价,工程量计算规则以及政府主管部门发布的各有关造价的经济法规、政策等造价依据,对建安工程造价予以确定与控制。从一段时期、一定

  • 标签: 安装工程 常见问题 工程造价 补充定额 审核 预决算
  • 简介:随着鄂钢转炉炼钢厂钢产量不断提高,转炉烟气处理量相应增加,对转炉除尘浊循环水处理系统提出了新的要求。通过对原除尘浊循环水处理系统存在的问题进行了分析,提出在不改造污水处理沉淀池的情况下,增加砂水分离装置,改造脱水设备,改造污水泵站等措施,满足了炼钢生产的要求。

  • 标签: 除尘 回水槽 砂水分离装置 沉淀池
  • 简介:针对高压除鳞喷嘴堵塞问题分析,提出并逐步实施了清除腐蚀产物,改进控制腐蚀沉积的化学品方案,改进喷嘴结构和高压系统蓄能罐维护等措施,有效改善了喷嘴堵塞状态,满足了生产需要。

  • 标签: 分析处理 喷嘴堵塞 堵塞分析
  • 简介:5kV电缆头与进线零序互感器接触处产生拉弧放电,造成主电机控制系统经常报警,影响正常生产。经专业人员规范制作电缆头绝缘,解决了拉弧放电现象,主电机控制系统运行正常。

  • 标签: 电缆头 放电 绝缘
  • 简介:5号高炉上料主皮带出现纵向撕裂,在无备用皮带的情况下,经过应急处理,维持了上料工作进行,配合炉内精心操作与调整,避免了高炉长期无计划休风,保证了炉况稳定顺行及炉况迅速恢复。

  • 标签: 皮带 撕裂 处理 炉况
  • 简介:1前言棒材厂一炼钢线连铸饥冷床的同步轴,一直在高温环境下工作,长期处于重负荷运行状态。近年来有两个法兰经常出现断螺丝现象,并愈来愈严重,如图1。

  • 标签: 同步轴 棒材厂 螺丝 冷床 高温环境 运行状态
  • 简介:针对热处理现有产能不能满足市场需求的状况,本文从目前现有设备条件出发,在不增加投入的情况下,通过工艺优化、设备改进,实现了淬火炉改为回火炉,与现有的回火炉进行双炉生产回火板,大幅度提高了热处理线产能。

  • 标签: 热处理 回火板 产能 工艺优化
  • 简介:本文是对酒钢集团公司焦化厂废水处理系统在开工调试后进行的生产处理调研,主要探讨系统正常运行的影响因素,及确保系统正常运行的措施与操作注意事项。

  • 标签: 焦化废水 生化处理
  • 简介:通过对酒钢储运综合料场皮带运输系统电动机断条故障频发原因的分析,从电机启动频次、电机检修周期以及电机转子结构等方面提出了相应的预防和改进措施,在现场实施后取得了良好的应用效果。

  • 标签: 电机 断条 预防措施
  • 简介:五号连铸机是涟钢的重点工程之一,整套设备的设计制造由北钢院总承包。由于制造厂家的选择不当,导致五号机自1994年5月份安装完后的热试车一直不顺利,其中最大的问题表现在两个方面:一是结晶器漏水,另一个是切割车的选型不当,尤以结晶器漏

  • 标签: 连铸机结晶器 水问题 三炼钢 五号机 蝶形弹簧 热试车
  • 简介:变压器是电力系统的重要设备之一,其状态的好坏直接影响到其他电力设备的正常运行,利用气相色谱和电气试验的数据进行综合分析,能有效的了解变压器的运行状况,及时、准确地诊断出故障点,能有效的控制重大设备事故地发生。

  • 标签: 调压开关 气相色谱 直流电阻 瓦斯报警
  • 简介:针对12mm规格四切分轧制过程中常见的16H冲出口、18H冲出口、四线差、扭转角调整、切分导卫刮铁等问题进行分析原因,并从料形控制、导卫调整安装、工艺优化等方面采取措施,实现了生产稳定顺行。

  • 标签: 轧件 四切分轧制 调整 导卫 措施