高压聚乙烯装置能耗分析及措施

(整期优先)网络出版时间:2024-03-11
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高压聚乙烯装置能耗分析及措施

戴全兵

(中国石油大庆石化公司聚烯烃部,大庆,163714)

摘要:高压聚乙烯装置成本核算中,能耗是成本的重要组成部分,如何降低能源的消耗,减少水电气风的消耗,提高装置资源利用率,成为企业能否有效控制生产成本的重要因素,通过对装置的能耗进行了详细分析,降低装置公用工程消耗量,制定装置节能降耗措施。

关键词: 能耗  聚乙烯  脱盐水

高压聚乙烯装置在生产过程中,对装置能耗的影响原因有很多,为降低装置的各项能耗,增加企业的经济效益,采取对各个生产环节进行分析研判,优化操作采取有效手段降本增效,持续的对装置进行降耗和节能减排的挖潜,降低装置运行时蒸汽、脱盐水、电、工业风的消耗量,提升装置资源利用率,提高企业市场竞争力。

1、高压聚乙烯装置的能耗分析

1.1运行设备电能损耗

占装置能耗前三位分别是:电耗占90.28%,第一位;高压蒸汽占5.34%,第二位;循环冷却水占3.60%,第三位。这三种能源介质的消耗量占产品总能耗的9922%。因此高压装置的节能方向应以减少电耗、高压蒸汽消耗、循环冷却水消耗为主。

高压聚乙烯装置电能消耗占比达到90%,装置生产时,一、二次机大机组功率大,引发剂增压机,撤热水泵、输送罗茨风机等大功率运转设备电能消耗巨大。尤其在装置开工时,压缩机的空转还需要消耗大量的电能,开工运行时间越长,消耗的电能越多,产生了很大的浪费,提高装置开工效率是减少装置电能消耗的有效手段。在风送系统输送颗粒时,目的料仓达到高报警后,需要停止风送系统输送风机,但是原设计的仓容积较小,导致岗位需要频繁启停输送风机,来完成送料操作。为了减少罗茨风机的启停频率,风送岗位经常采用只是关闭起始仓下料阀,来控制物料颗粒的输送,而不是采用停止风送送料系统,这样就造成输送罗茨风机长时间空转,消耗大量的电能,也加速罗茨风机的磨损,这也是老旧装置经常存在的问题。

1.2颗粒水槽脱盐水损耗

挤压切粒机循环水运行时,需要经过板式换热器进行冷却循环,达到颗粒水冷却的作用,在脱盐水的冷却过程中,会有产品助剂和杂质的残留物滞留粘附在换热器的波纹内壁上,不易被脱出,装置长周期运行后,板式换热器的内壁就会出现一层厚厚的助剂、粉尘和杂质的混合垢层。在脱盐水稳定的流速下,换热器上的垢层很难被冲刷掉,滞留垢层会直接导致换热器的效能降低,对生产有较大的影响。换热器产生滞留垢层后,需要加大脱盐水流量对内部进行冲洗,这会导致脱盐水大量耗费。同时为保证颗粒水槽的液位一定,颗粒水槽要保持溢流状态,颗粒水槽原有的液位检测系统,因失灵损坏而废弃,导致颗粒水槽保持溢流状态,溢流水直接排入下水井,每天颗粒水槽要排放大量的脱盐水而无法进行有效的回收,导致装置脱盐水消耗增大。

1.3 装置氮气损耗

高压聚乙烯装置的生产过程中,氮气主要应用在分析仓安全通氮,开停车、检修装置需要对装置氮气进行置换,氮压机增压通氮,设备的油箱氮封通氮、安全阀和放空管线通氮气。在使用氮气时要进行氮封处理,因氮气外泄会导致人员窒息,进入反应系统,对反应温峰和产品指数产生影响很大,应防止氮气窜入装置内部产生操作危险。同时在每根单独的氮气管线上装置都会设置限流孔板和流量检测表,限流孔板的作用是为了保证氮气的运行安全,同时也能够尽可能地减少氮气浪费,保障氮气的使用安全,氮气以0.7Mpa的压力运行,压力的增加导致每根氮封管线的消耗增加。

1.4提高反应器的转化率,

增加装置的产量,降低装置的能耗,因为装置的产量增加直接影响装置的能耗,为了降低装置能耗,应尽可能提高装置的产量提高装置的产量,需优化反应器的操作,提高反应器的转化率,保证装置长周期运行。

2 高压聚乙烯装置能耗的节能对策

2.1减少电能损耗的节能措施

提高装置长周期运行时间,减少装置开停工频率,降低电能消耗。一、二次压缩机启动后应降低空转时间,尽快升压建立循环、注氧升压,提高开工效率,减少压缩机空转时间。热水泵启动时功率最大,保证热水系统工作稳定,减少热水泵切换频次。风送系统罗茨风机运行时,送料停止要及时停止输送风机,减少送料风机空转运行时间。根据季节变化,及时调整分析仓通氮气量,及时关闭空调、厂房照明灯。计划更换高性能空冷器,应该结合装置实际情况,加大对设备的更新力度,选择性能好、能耗低的新型设备,以减少装置用电设备的电能损耗,提高装置经济效益。同时对装置的高能耗设备,可进行升级改造或者更换,达到降低能耗的目的。

2.2降低颗粒水系统脱盐水的损耗

提高装置的能源利用率,降低热水系统和颗粒水系统在脱盐水的损耗。在颗粒水槽上加装液位检测装置,与脱盐水补水控制阀形成操作回路,控制颗粒水槽的液位恒定,达到自动调节颗粒水槽的液位目的,彻底关闭颗粒水槽溢流,杜绝颗粒水槽溢流的长流水状态,每年能大幅减少脱盐水消耗量,降低颗粒水槽的脱盐水消耗。及时与供货商沟通,共同研究助剂的粘性、开口性、抗氧性等性能,对颗粒助剂进行品质优化,减少助剂在板式换热器内壁的滞留,控制为消除助剂和杂质层而大量消耗脱盐水。同时在颗粒水板式换热器部分设计安装脱垢系统,能在换热器运行中,根据需要及时进行除垢,达到清出板式换热器垢层的目的,使板式换热器的运行周期大幅增加。该系统的设计需要引进先进的技术,对制约瓶颈的设备进行彻底的升级改造,在换热器部分增加一个实时的污垢清理系统。该系统能降低脱盐水能耗,增加换热器运行周期,同时能够节省大量的水和蒸汽,对装置节能减耗意义重大。

2.3 减少氮气消耗的节能措施

高压聚乙烯装置运行过程中,分析仓通氮需要消耗大量的氮气,产生不必要的能源消耗,同时也造成了企业的经济损失,因此合理选择节能措施,降低氮气损耗。高压聚乙烯装置运行时分析仓可燃气体量超高,挥发性大,为提高分析仓的安全性,在分析仓设有通氮气阀门,根据分析仓进料量和可燃气体报警值,随时调整分析仓通氮气量。通过氮气控制阀及时调整通氮气量,切仓后将进料仓通氮阀开到10%阀位,当进料仓可燃气体浓度超过25%时,逐渐开大相应通氮阀阀位,保持进料仓可燃气体浓度在25%-35%范围内的前提下,阀位尽可能的少开,即:当浓度高于35% 时阀位开大;当浓度低于25%时阀位应关小。若可燃气体浓度超过 40%,要及时切换分析仓。切仓后随着非进料仓可燃气体浓度的降低,逐渐关相应通氮阀阀位,最终使阀关至0%。夏季气温较高时,分析仓温度达到53度时,要及时切换分析仓。对系统进行安全保护措施优化,增设可燃气体浓度检测和通氮气设备,同时在料仓底部通风管线加设控制总阀,确保事故状态下底部通风系统安全隔离。

2.4提高反应器的转化率主要从两个方面入手:

1.优化反应器热水系统的操作,根据不同的生产牌号,反应器热水系统的操作温度是有变化应针对不同的生产牌号摸索出最佳的热水操作温度,使反应器的冷却效果最,从而提高反应器的转化率。

2.提高超高压压缩机打气量,可以提高装置的产量一般情况下,装置产量都和超高压压缩机打气量成正比的,即:超高压压缩机打气量提高,则产量提高,打气量降低,造成反应器负荷降低,则产量就会降低。

3 结论

通过对影响高压聚乙烯装置能耗的电能消耗,氮气消耗,脱盐水消耗进行分析科学论证,制定了安全可行的有效措施,通过对装置进行技能改造,降低装置的各项能耗,提高装置的产率,使装置的降本增效能力得到大幅的提升,有效提高装置工作性能,提高装置市场竞争力。