深部高应力沿空巷道超前支护方案研究

(整期优先)网络出版时间:2024-01-19
/ 2

深部高应力沿空巷道超前支护方案研究

刘金绪

中国中煤大屯煤电公司姚桥煤矿 江苏省徐州市 221611

8521工作面位于山东省微山县境内,地表为山东省微山县昭阳湖区,在井下北以袁堂断层防水煤柱线为界,南以新东三2#皮带下山为界,东与8519工作面采空区为邻,西部为f298断层以及7533工作面采空区,上覆为7519、7521采空区。8521工作面对应地面标高+31.84~+33.13m,工作面标高为-460.96~-645.3m。工作面走向水平长度为1253.7~1265.0m,平均1259.4m,倾向长度为196.6m,8#煤厚度为1.8~5.9m,平均厚度4.0m,所采煤层为8#煤,采用走向长壁式综采放顶煤采煤方法,综放工艺,煤层结构简单,局部有夹矸,夹矸厚度为0.6~3.1m左右。煤层倾角为1°~15°,平均倾角8°。煤厚平均4.0m,工作面揭露断层61条,以北东向与北西向断层为主,其中正断层56条,逆断层5条。工作面北部构造相对简单,南部构造相对复杂,工作面局部破8#煤。工作面121125#架之间存在一个7519溜子道与7521材料道煤柱。工作面采高2.5±0.1m,选用ZF6200/16/28型放顶煤液压支架128台,ZFG7200/18.5/32过渡支架8台,下出口使用ZT6960/22/40端头支架1台,采用MG500/1130-WD型采煤机,SGZ-800/1050型刮板输送机2部、SZZ1000/400型转载机1部、PCM100型破碎机1台、2PLF100/200型仓口破碎机1台,溜子道使用1部DSJ100/80/2×315型皮带输送机2部,两道超前运料使用DQ50/0.5(A)型启动单轨吊运输。溜子道采用单体作为超前支护,材料道采用ZQ4000/20/38型单元式超前支架作为超前支护。材料道为沿空送巷,巷道压力较大,变形严重,支护较为困难。

第二节   工作面平面图

图1  8521工作面平面图

第二章   巷道支护

第一节  巷道支护断面

1、材料道采用锚架联合支护,架棚棚距800mm,巷道上部宽4.1m,下部宽5.4m,净高3.0m,断面积14.25m²。

2、溜子道采用锚架联合支护,架棚棚距800mm,巷道上部宽4.1m,下部宽5.4米,净高3.0m,断面积14.25m²。

第二节  材料道超前支架选型计算

1、8715材料道超前支架选型计算

8715材料道超前120m范围沿巷道中布置排ZQ4000/20/38单元支架加强支护,顶板净宽4.1米,单元支架顶梁长1.96㎜,宽0.94m沿走向顶梁间距1.6m,单元支架立柱直径为300㎜

(1)按材料道受采动影响时巷道周边顶板载荷集度确定支架的支护强度

qd=n·(R-h)·γ=2×(3.98-1.5)×2.4

=11.904t/

式中:qd—顶板载荷集度,t/

R—采动影响时巷道周边极限平衡区半径,取3.98m;

γ—极限平衡区煤岩体的容重取γ=2.4t/m³

n—荷载备用系数取2;

h—巷道的一半,取1.5m。

P=qd·g=11.904×104 KPa0.12MPa

式中:P—支架的支护强度MPa;

g—重力系数取10N/kg;

(2)支架的工作阻力

Q= n·P·S =1.2×0.12×10³×14.6=2102.4KN

式中:Q—工作阻力,KN;

n—安全系数,取1.2;

P—支护强度,取0.11MPa;

S—单台支架支护面积,S=4.1×3.5614.6㎡

结论:材料道ZQ4000/20/38单元支架支护强度为0.9MPa,最大工作阻力为4000KN,所以选择该支架满足支护强度与工作阻力要求

第三节  材料道原支护失效机理分析

一、原支护方式下材料道破坏情况:

8521工作面溜子道为实体煤巷道,巷道变形量相对较小。材料道为沿空送巷,与8519工作面采空区为邻,工作面上部为7519、7521采空区,材料道7#、8#煤层间距较小层间距为2.5-1.0米,且在工作面121125#架之间存在一个7519溜子道与7521材料道煤柱,该煤柱距材料道仅13.6米,受诸多因素影响造成材料道地应力叠加导致应力集中,矿压显现较为严重,因此8521工作面材料道打设4排超前支护单体,超前支护距离达到200米,超前120米范围内为5排超前支护单体,超前范围100米范围内巷道压力大,煤炮频繁,顶板下沉、底鼓、鼓帮严重,巷道变型严重,工字钢棚梁压扁,棚腿弯曲变成S型,巷道高度最低时仅1.5米,宽度最窄2.5米,通风断面严重不足,受巷道压力影响压死、压弯、压断单体较多,支护强度严重不足。材料道在周期来压期间,超前30米范围内会出现压力增大现象,具体表现为单体压死、单元支架压死,顶板下沉及底鼓量明显增加的现象。

材料道超前范围内巷道下沉量大,底鼓量达到1.3米,巷道高度低,安全行人出口高度达不到要求,影响人员安全通过。材料道单体支护密度高,数量多,全断面卧底难度大,卧底后需重新改打的单体数量多,整改压死、压弯、压断单体量大,每天安排大量人员进行卧底、整改失效单体,卧底支出的矸石进行人工远距离搬运,因此需要投入的人力、物力较多,整改进度慢,整改量大、卧底难度大,矸石较硬为细砂岩,每天早班进行卧底爆破施工。我队采取多种措施,确保巷道高度及支护质量,积极消除重大安全隐患。

材料道作为防冲巷道进行管理,存在防冲安全风险,所有进出人员均要穿防冲服及防冲头盔,超前100米范围内单体三用阀用风带布包裹防崩,所有超前单体均上下绑两道钢丝绳连柱防崩,材料道超前范围内限员管理,不得人员聚集,给现场劳动组织带来很多不便,工人劳动强度增加。

第三节  材料道补强支护方案及效果分析

一、单元支架补强支护方案:

我矿对8521材料道进行抢救性支护,决定在8521材料道安装单元支架作为超前支护,超前支护距离不低于120米,单元支架型号:ZQ-4000/22/44 ,支撑高度:2200~4400mm,工作阻力:4000KN,总重量:4500kg。

二、单元支架补强支护效果:

随着材料道安装ZQ-4000/22/44 型单元支架作为超前支护后,巷道压力逐步减小,单元支架自外向里安装,安装在巷道中间,随着工作面推进逐步到达工作面机尾位置,在单元架与单体衔接初期,巷道变形虽明显减小,但巷道压力依然很大,随着单元支架的安装数量增多距离延长后,巷道的压力逐渐减小下来,单元支架支护距离达到了180米,超前30米范围内底鼓量在0.30.4米之间,顶板下沉量在0.20.3米之间,两帮变型量在0.51.0米之间,巷道高度、宽度得到了保障,巷道支护强度得到了加强,煤炮明显减少,两帮压断、压弯单体大幅度减少,安全环境得到了大幅改善。同时材料道也解除了防冲威胁,通过该区域人员不需要在进行限员及穿防冲服,通风断面也满足了通风要求,取消了卧底爆破施工,人工卧底量减小,解放出大量打支护单体、改支护单体及卧底人员,区队劳动组织得到了优化。

结论:工作面断层多,顶板差,推进度慢,材料道为沿空送巷,距上覆采空区近,压力大,巷道应力集中,特别是在周期来压期间,巷道变形严重,严重制约着安全生产。原支护已不能满足支护强度,自从增加单元支架作为超前支护后,巷道支护强度得到了加强,巷道围岩变形明显降低,压断、压弯单体明显减少,卧底量减少,巷道的高度、宽度基本满足生产需要,单元支架作为超前支护的使用通过现场实践是成功的、有效的。