(广东大唐国际雷州发电有限责任公司,广东 湛江 524255)
摘要:结合高排逆止门的故障处理,对有驱动机构的高排逆止门的结构、工作原理进行说明,记录阀门故障现象、处理过程,并对故障的原因及处理方法进行分析总结,为同类型阀门检修及故障分析及处理提供参考。
关键词:高排逆止门;卡涩;故障处理
0 引言
汽轮机排汽止回阀是汽轮机的重要阀门之一,抽汽止回阀的动作可靠与否,直接影响着汽轮机组的运行安全。本文从某百万二次再热超超临界煤燃煤汽轮机高压缸排汽止回阀(以下简称“高排逆止门”)实际故障处理出发,分析一种带气动驱动机构的排汽止回阀卡涩的原因分析,并总结处理过程并对安装检修注意事项提供借鉴。
1 高排逆止门结构及工作原理
1.1 阀门结构
图1 高排逆止门结构
阀门主要由驱动轴(含轴端密封)、阀轴和阀板(阀板通过键与销固定在阀轴上并与阀轴同步转动)、滑动轴承、过渡环和配套的执行机构构成,执行机构与驱动轴通过键槽相固定,同步转动。因配套的执行机构与本次故障分析无关,因此略去执行机构的表示。阀门主要结构如图1的双向视图所示。
1.2阀门开关的工作原理
驱动轴在过渡环处通过联轴结构与阀轴连接(联轴结构见图2),其中驱动轴(阀轴端侧面)加工出160°的V型钝角凹面,而阀轴(驱动轴侧面)加工出一个90°V型直角凸面。V型凹、凸面角度差为70°,二者嵌入组合成为联轴结构。
(1)阀门开启。在正常关位置时,驱动轴与阀轴“关面”贴合;开阀时驱动轴可在执行机构驱动下旋转90°(图2逆时针方向),其中:驱动轴先转过70°角空行程与阀轴“开面”贴合,然后可再转过20°,带动阀轴同步开启阀板20°,这样可以保证小流量下阀门开启,增加汽机内蒸汽流动排出,减小鼓风热量。待汽轮机正常进汽运行后,阀门开启角度超过规定值,驱动轴按指令再关回20°,此时阀板处于自由状态,阀板的开度完全由汽流决定。
(2)阀门关闭。当汽轮机汽缸不再进汽时,阀板因无蒸汽顶升可靠自身重力自由落下。同时,在接到“关指令”后,气动执行机构带动驱动轴回转70°,驱动轴与阀轴“关面”接触,为阀门关闭(或快速关闭)提供辅助力。
图2正常关位置--阀门联轴结构处配合图
(3)阀板活动总行程
经实际校核测量,阀板在全关位置围绕阀轴摆动到“机械限位”的极限开位置时,总活动角度为70°,即该阀门全开全关时行程为70°。这说明正常运行时,执行机构由开90°向关方向转回20°后,阀板在阀门中仍具备“全开”条件。
2高排逆止门故障的发现
汽轮机冲转前进行系统检查,在关闭该汽缸主汽调门、开启该气缸所在的旁路阀后,高温蒸汽由旁路阀经管道进入到该高排逆止门后方,观察发现门前(正常运行时介质流入的上游方向为前)的高压缸排汽口温度升高(见图3)。
图3旁路开启后高排温度升高
这一现象说明高排逆止门不严密,高温蒸汽由阀后经由阀门进入了阀前,导致阀前温度升高。
考虑阀门为新装,且试操作时阀门动作正常无卡涩,从结构上分析原因为阀门气动头装配错误,致使阀门的阀板无法与阀座贴合。
为进一步判断故障,维修人员将气动执行机构由原水平安装位置向“关”方向调转了45°,因周围管道限制,气动执行机构无法再转动。调整气动执行机构后,再关闭汽缸汽门、开启对应的旁路阀后,该高排逆止门前温度不再上涨。
汽轮机运行一段时间后,经历了一次滑参数停机。在停机后,该高排逆止门全开信号开关量反馈为1,开度反馈显示为60%,就地查该阀的机械指示,确认阀门出现卡涩而未关到位。检修人员就地持续敲振,阀门缓慢到达全关位。
3高排逆止门的故障处理
为彻底检查并处理故障,维修人员对阀门进行了解体。该阀门解体后,发现过渡环处的驱动轴与阀轴在圆周方向变形较严重,且过渡环内部(与轴联的轴结构接触)磨损较为严重。(见图4、5、6)。
图4 驱动轴开面变形情况
图5阀轴开面变形情况
图6过渡环磨损情况
经测量,过渡环内部磨损深度最大为1mm,因材料特殊暂无法找到替代件,经厂家工程师确认,将过渡环内直径车削2mm后回装使用;将阀轴、驱动轴联轴结构变形处修磨平整,将滑动轴承内表面痕迹用砂纸抛光后,进行回装。
将阀板及阀轴与滑动轴承组装后,未装阀盖前,用手拉葫芦活动阀板,检查确认阀板可升起并自由回落,验证阀轴与滑动轴承无卡涩后,回装驱动轴,执行机构,试运阀门动作正常,回装阀盖。
阀门整体组装完成后再进行了试运,阀门重新投入使用。
4高排逆止门故障原因总结分析
4.1出厂装配措施
阀门出厂“关位置”装配错误。正常“关位置”时,驱动轴与阀轴应在关面位置贴合,但错装为“开面”贴合(见图7“故障关位置”示意)。
图7正常/故障关位置-阀门联轴结构处配合图
错装使驱动轴通过阀轴将阀板顶起一定小角度,这成为阀门无法关闭严密的直接原因,在该错装状态下,驱动轴与阀轴开启时同步转动。
此时气动执行机构在接到开启指令后,按计划可旋转
90°,但因阀板转动70°后即到机械限位,在阀板到达机械限位后,驱动轴仍继续以4350Nm的扭矩,持续提供驱动力,造成过渡环处的联轴结构在“开面”挤压变形,最终与过渡环产生动静摩擦,这一动静碰磨,是引起阀门卡涩无法关闭的根本原因。
4.2缺陷处理的不彻底处理引发的后续故障
阀门气动执行机构调转45°后,阀门全关时,驱动轴无法与阀轴在“关面”接触(见图8),因此无法为阀门关闭严密提供辅助力;阀板的自重又不足以克服联轴结构处的变形产生的摩擦阻力,因此阀门无法快速全关,在外力敲振后阀板才得以缓慢关闭。调试期处理该逆止阀关闭不严密的缺陷时,受制于管道布置,气动执行机调转角度未达到理想的90°,导致阀门辅助关闭力不足,是阀门卡涩无法快速关闭的又一直接原因。
图8 气动执行机构调整45°联轴结构处配合图(关位置)
4 结论
对于阀门的故障处理,要从阀门的结构出发,分析故障原因并进行处理。在进行故障处理过程中,要对故障一次性处理完成,才可防止遗留缺陷对设备的运行继续产生不良影响。
对于带执行机构的高排逆止门,执行机构出厂安装位置是否正确、对阀门的预压紧力是否足够、执行机构开启后门板活动是否正确,是有驱动逆止门的现场试验验收的关键控制点。
对于有执行机构驱动的逆止门,要通过装前检查、装后调试、系统试运分析,多步骤保证阀门的工作性能良好、动作可靠,并对发现的问题及时处理,才能保证重要阀门的运行正常,以免影响汽轮发电机组的运行安全。
参考文献
[1]ADAMS 高排逆止门结构图纸SCV212088-11-D0A01.2017.03.01