华龙一号辅助贮水池溢流管线布置优化

(整期优先)网络出版时间:2023-04-19
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华龙一号辅助贮水池溢流管线布置优化

刘伟,杜凡

中国核电工程有限公司华东分公司 浙江 海盐

摘要:辅助贮水池在排空的情况下存在氮气外泄的风险,本文从氮气外泄的原因分析及与同行电站布置的差异入手,提出对辅助贮水池溢流管线布置的优化改造,对比分析了不同优化方案的可实施性,以及优化改造后的管线布置对现场工作的影响,并确定最终优化改造方案,文中介绍了最终优化改造方案在安全性、经济性、创新性方面得到的提升,进一步论证了该优化方案的必要性和可实施性,为后续机组改进提供借鉴参考。

关键字:辅助贮水池;溢流;氮气;窒息

  1. 辅助贮水池介绍

辅助贮水池用于贮存由TFA(辅助给水系统)除氧器生产的合格的除盐除氧水,供蒸汽发生器使用。在所有的运行工况下,它与四台辅助给水泵相连接,提供短期的储备水量。为了防止水池内除氧水氧含量超标,水池内氮气压力保持在略高与大气压的水平,避免空气进入。水池顶部还设置有一个呼吸阀,避免辅助贮水池超压(高压或低压)。同时,辅助贮水池还设置有一条溢流管线(如图一),避免水池液位超出限值,一定程度上也可避免水池超压。相比于M310机组,华龙一号机组的溢流管线出口设置在厂房内,而M310机组出口设置在厂房外。

图1 现有布置方案

  1. 辅助贮水池降液位操作

2.1 水池降液位的两种情况

1)调整水质

由于水池水质部分指标超标,且无法通过循环除氧来解决,这时需对水池的水进行整体置换,排空水池,但无需破坏水池的氮气环境。排水过程中,保持氮气供给,水池压力始终维持在12kPa.g,这种情况下,不可将水池彻底排空,水位应保持在溢流管接口以上,防止氮气通过溢流管线泄漏至厂房,但未排空的那部分水仍可能导致重新制水的水质不合格,因此需经过多次充排水来进行置换,直至水质取样合格后,才能提升液位。

2)水池检查

当某项工作需要进到到水池内部时,需对水池彻底排空,并进行压空吹扫,保证进入水池内的工作人员安全。具体做法是:在水池正常液位时(液位尽可能高),将氮气供应管线通过临时措施连接至WAS(公用压缩空气分配系统),通过WAS系统向水池提供压缩空气,适当调高供气管线减压阀整定值,实现对水池的吹扫,由于此时水位高,气相空间较小,吹扫效果好。吹扫一段时间后再开始降液位操作,直至水池排空,由于已进行压空吹扫,可保证通过溢流管线泄漏的气体不会引起人员窒息,这时也可继续使用压空吹扫,确保进入水池检查的工作人员的绝对安全。

2.2 水池降液位存在的风险

综合两种降液位的情况来看,最大风险来自于第一种情形。贮水池溢流管线接口位于水池底部往上20-30cm处,排水过程中,辅助贮水池始终维持一微正压(约12kPa.g)氮气覆盖,当水池水位排至溢流管接口以下时,溢流管与贮水池间的连通器作用消失,空气将会通过溢流管进入辅助贮水池,污染气相空间,导致重新充水后水中氧含量不合格;或者,贮水池内保持的氮气在压力作用下,通过溢流管线泄漏到厂房内,存在窒息风险。

为解决这些隐患,需对水池溢流管线布置进行优化,避免水池气相空间通过溢流管与厂房非预期连通。

  1. 优化方案

3.1 优化思路

1)修改管线布置,避免贮水池气相空间通过溢流管与厂房连通;

2)将溢流管出口引至室外。

3.2 具体方案

方案一:修改后的布置如图2所示,方案相比于优化前,增加了一条U形管段,并在U形管段底部增加一条疏水管线和疏水阀。贮水池降液位时,辅助贮水池始终维持一微正压(约12kPa.g),当水位排至溢流管接口以下时,在水池压力的作用下,溢流管中的液位将始终高于管接口1.2米(内外存在12kPa的压差),从而实现了水池排空时水池与外界的隔离,避免氮气泄漏,提高了安全性。考虑水池检查工作,需对水池进行压空吹扫,以保证水池安全的氧含量,避免工作人员窒息,在U形管段低点设置一条疏水管线和疏水阀,在对水池吹扫时,可通过疏水管线将U形管段的水排空,以保证吹扫时气体可通过溢流管线排出。

图2 修改后的布置方案

方案二:将溢流管线出口引入厂房外,即可避免氮气泄漏至厂房内,避免人员窒。溢流口位于电气厂房0米标高层,若引至室外,需穿越多个墙体、重新布置管线并进行力学分析,方案需要投入更多的人力、物力和财力,可操作性不强。

综合对比,方案一是最经济有效的优化方案。

3.3 优化方案经济性提升分析

3.3.1 优化调试工期

创新方案可实现水池彻底排空。调试首次制水期间,由于传输管线初次投用,管道内的一些杂物将会进入水池,可能造成水池水质不满足二回路使用要求,且某些指标无法通过循环除氧改善,这时可将水池彻底排空,再重新向水池制水,可避免长时间动态换水,减少人力、设备投入,缩短制水工期。

3.3.2 减少氮气使用量,节约时间、人力成本

因水池排空造成水池气相空间被污染,为了保证后续水质合格,水池将重新进行氮气吹扫,将气相空间的气体置换掉,这样就会增加氮气使用量及人力、时间支出,而优化方案可实现排水过程中水池气相空间与外界始终隔离,避免水池气相空间污染,从而避免氮气吹扫,减少氮气使用量及人力、时间支出,提高了经济性。

3.4 优化方案安全性、创新性提升分析

3.4.1 安全性提升分析

对比M31O机组,华龙一号溢流管线排气口设置在电气厂房0米标高层,而M31O机组排气口设置在厂房外,华龙一号的布置存在人员窒息的工业安全风险,水池排空操作要小心谨慎,对操作人员技能要求高。优化后的方案实现了排水过程中水池气相空间与外界的完全隔离,避免了氮气从溢流管线泄漏至厂房,从而避免人员窒息,极大地提高了安全性。

3.4.2 创新性提升分析

优化方案中U形弯的设计可满足排水期间水池气相空间与外界的完全隔离,而U形弯底部的疏水管线设计也能实现水池排空后的吹扫工作,当水池排空后,水池仍需吹扫时,可将U形弯内的水排空,气体从溢流管线排出。优化后的方案虽然改动不大,但作用明显,不仅提高了安全性和经济性,而且实用性也大大提高,简化了水池排空操作,达到了“四两拨千斤”的效果。

  1. 结语

由于布置的变化,华龙一号相比于M310机组,辅助贮水池排空时存在一定的安全风险,相关操作要慎之又慎,其操作执行文件必须对关键步骤重点标注,避免落入人因失误陷阱,因此,对辅助贮水池管线优化是必要的。通过分析论证,对溢流管线布置进行优化的方案是可行的,其在经济型、安全性、创新性方面都得到提升,同时降低了相关工作的操作难度,减小了人因失误风险,为后续华龙机组改进提供借鉴参考。

参考文献

[1]张松梅,核电厂蒸汽动力系统概述,北京:原子能出版社,2010-12-01