稳定系统运行分析

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
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稳定系统运行分析

张宇飞,丁少伟,赵雨生

大庆石化分公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711

摘要:某常减压装置改造后加工原料由大庆油改为俄罗斯原油,俄油性质密度轻,C-3.4含量高,为综合利用石油资源,减少加工损失,提高经济效益,装置增设稳定系统将瓦斯压缩成液化气,具有良好环保效益。

关键词:稳定系统;水环泵; 分析


某常减压装置原为年加工大庆原油350万吨的润滑油型常减压蒸馏装置,2020年经改造后为适应加工俄罗斯原油,产品方案为石脑油、柴油、减压蜡油和减压渣油。原装置初顶、常顶、减顶瓦斯引入常压炉作为燃料,由于俄油性质较大庆原油轻,轻烃含量2.5%左右,其中的液态烃(C3、C4)即是重要的化工原料,又是理想的工业和民用燃料,为综合利用石油资源,减少加工损失,提高经济效益,本次装置改造设置了稳定系统回收三顶瓦斯。

1 工艺流程选择

常减压装置三顶瓦斯回收流程一般分为两类:一类是将轻烃压缩后进行分馏,其传统回收流程见图1,也有较为复杂的二塔、三塔流程,可进一步分离出丙烷、丁烷等产品。这类流程复杂、投资大,能耗较高,但产品多用途广,液态烃总回收率高,可达90%以上。另一类流程则是将轻烃压缩至催化裂化装置,利用该装置的吸收稳定系统回收轻烃,这类流程投资小,能耗低,液态烃回收率取决于催化吸收稳定流程及其操作状况,一般在70~80%范围。

图-1 瓦斯回收流程

装置本次改造采用流程1设计。初顶气和常顶气经塔顶气水环泵(K-1)加压后与初顶石脑油和常顶石脑油混后进入塔顶气再接触罐(V-23),气相经火炬分液罐(V-30)分液后引至火炬管网,液相由稳定塔进料泵(P-35/1.2)加压经稳定塔进料换热器(E-131A~D)换热至130℃,作为原料进入稳定塔(C-6)进料段27层塔盘,塔顶油气经过稳定塔顶冷凝器(E-145AB)冷凝冷却至40℃,进入稳定塔顶回流及产品罐(V-24),罐顶不凝气送至催化装置,液化气由稳定塔顶回流及产品泵(P-36/1.2)抽出后分为两路:一路作为塔顶冷回流返回稳定塔顶第1层塔板;另一路作为液化气送出装置至催化/气体原料轻烃罐区。

稳定塔底油经稳定塔进料换热器(E-131 A~D)、石脑油水冷器(E-143AB)冷却至40℃后送出装置至输转47罐区/成品88单元。(见图-2)


图-2 装置稳定系统简图


2 水环泵运行情况

装置使用的是淄博水环真空泵厂有限公司生产的成套设备,包括液环压缩机、气液分离器、换热器、管路、阀门及控制部件组成的闭式循环系统。主要数据见表-1。


表-1 水环泵K-1数据表

操作条件

入口

正常

最大

出口

正常

最大

流量kg/m3

1553

2172

压力MPa

0.01

0.45

温度℃

40

40

水环泵性能

泵转数r/min

990

循环水

进水

≤32℃

供水压力:≥0.45MPa

轴功率KW

176

除盐水

进水

≤32℃

供水压力:≥0.55MPa


该系统2020年11月投用,到目前为止运行平稳,未对装置造成不利影响。水环泵实际运行参数见表-2。

表-2 K-1实际运行参数

项目

入口

出口

流量kg/m3

1936

压力MPa

0.074

0.34

温度℃

50

56

3 经济效益

3.1 装置实际运行液化气收率1.24%,液化气价格1954元/吨,气体价格850元/吨,按照装置设计加工量350万吨/年计算,效益为:

3500000*1.24%*(1954-850)=4791.36万元/年

装置实际运行负荷68%,效益为=4791.36*0.68=3258万元/年

3.2 系统运行成本

表-3 稳定系统运行成本

项目

小时耗量

价格/元

成本万元/

56.28KW

0.67

33

循环水

156.39t

0.33

45.2

1.0MPa蒸汽

3.5t

194.79

597.22

稳定系统合计运行成本675.47万元/年。采用稳定系统年效益为2582.5万元。

3.3 装置现实际不凝气流量172m3/h,减少不凝气量2000m3/h左右,有较高环保效益。

4 存在问题及措施

4.1 K-1带液

俄罗斯原油轻组分较设计多,初、常顶瓦斯气携带大量轻烃,设计未考虑这部分轻组分回收。K-1分离罐油侧带烃及轻汽油严重,进入V30火炬罐后送入罐区,造成装置加工损失大。措施:车间与设计沟通后在K-1分离罐油侧新配一条DN25管线至常顶汽油罐V-5预留口处,并且增加伴热及保温,回收该部分轻组分。

4.2 无备用水环泵

装置目前仅设置一台水环泵,没有备用设备,当水环泵维修时,轻烃气无法回收,即影响经济效益,又影响装置安全运行。建议增设备用设备,提高装置抗风险能力。

4.3 K-1能力不足

K-1设计最大流量2172kg/m3,正常流量1553kg/m3,装置目前加工负荷68%,仅初顶气流量已经达到正常值,加上常顶气K-1现在属于满负荷运行。如果装置满负荷生产,K-1将不能满足生产需要,多余轻烃气会进入瓦斯管网,影响经济效益。

4.4 K-1参数调节对初馏塔、常压塔影响太大

近日装置调节K-1入口压力,造成V-5压力波动,导致常压塔压力变化。建议初、常顶气与K-1之间增加一个缓冲罐,减少初馏塔、常压塔、K-1及稳定塔之间相互影响。

4.5 管线设施未考虑防腐

K-1出入口均为普通20#钢,俄油含硫高,两顶气中H2S会腐蚀设备,设备腐蚀是装置安全、长周期运行最大隐患,装置空冷在开工不足1个月已经发生泄露,轻烃回收系统虽暂时未发生腐蚀泄露情况,但应该引起重视。建议考虑材质升级。

5 结论

    稳定系统运行已经2年,系统运行平稳,有较高经济效益,有效改善常减压装置环境状况,减少了污染,具有良好环保效益,存在问题需要解决,以确保装置安稳长满优运行。


作者简介:

张宇飞(1976—),男, 黑龙江省大庆市人,常减压技师。