低硫钢20CrMoNbVTiB-1生产工艺的实践

(整期优先)网络出版时间:2023-02-24
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低硫钢20CrMoNbVTiB-1生产工艺的实践

包永瑞[1,2]  ,王志利[1,2]  ,李文博[1,2]

[1]河北省锻造用钢技术创新中心[2]承德建龙特殊钢有限公司,河北 承德 067300

摘要:为满足下游客户技术条件的要求,在以往低硫钢生产工艺的基础上,通过从原辅料准备、铁水预处理、转炉出钢预脱硫、优化LF精炼渣系配比深脱硫等几方面,合理分配脱硫方案。实现符合硫≤0.0020%及夹杂物要求的生产工艺。

关键词:低硫钢,精炼渣系,深脱硫

随着易开发油气资源越来越少,石油天然气的开发不得不向深海、沙漠以及含硫化氢、二氧化碳等强腐蚀介质等环境条件更加苛刻的油气田发展,更加恶劣的服役环境,带来的是油气田对高钢级、抗挤毁、高抗腐蚀等系列钢的需求不断加大,质量要求更加严苛。

我公司在高级别油气管线用钢的开发的过程中,从铁水控制、原料控制等源头着手,深入半钢水KR脱硫攻关、LF深脱硫及低硫钢造渣技术攻关、炼钢全流程高洁净度控制技术攻关等细节入手。设计出适用于低硫高洁净度抗腐蚀油气管用钢的专用精炼渣系,保障了脱硫、脱氧、吸附夹杂的能力。S含量最低控制在0.0008%,平均达到0.0014%的控制水平,且其他检验项目合格率达到100%,形成了成熟的超低硫钢生产控制工艺。

1、LF深脱硫理论

LF渣钢间的脱硫反应:

[S]+(CaO)=(CaS)+[O] △G0=98474-22.82T

[S]+(MnO)=( MnS)+[O] △G0=133224-33.49T

[S]+(MgO)=( MgS)+[O] △G0=191462-32.70T

硫在金属液中存在三种形式:即[FeS]、[S]和S2-FeS它既溶于钢液,也溶于熔渣。渣钢间的脱硫反应:首先钢液中硫扩散至熔渣中即[FeS] →(FeS),进入熔渣中的(FeS)与游离的CaO或MgO结合成稳定的CaS或MgS。

根据熔渣的离子理论,脱硫反应为:[S]+(O2-)=(S2-)+[O]

上式反应平衡常数可写为:Ks=a(S2-)*a(O)/a(S)*a(O2-)=(%S)*f(S2-)*a[O]/[%S]*f[S]*a(O2-)

根据李素芹等人提出的观点【1】,在生产超低硫钢(w(S)≤20x10-6)过程中,[S]由钢液本体向钢渣界面的传质是精炼脱硫过程的限制性环节。在实际生产过程中,根据现场实际情况,通过调整精炼渣成分配比、强化加热过程和造渣过程以及底吹的相配合,可使得LF深脱硫效果达到比较好的水平。

2、生产工艺实践

2.1工艺流程

铁水-半钢冶炼(提钒)-KR(铁水预处理)-BOF(炼钢转炉)-LF(炉外精炼)-VD(真空)-CC(连铸)

2.2KR控制

我公司铁水S较高,生产低硫钢种为保证后续工序稳定,需过KR预脱硫。在工装稳定情况下,采取前后扒渣,转速80r/min,物料新鲜石灰加入1200-1500Kg,萤石70Kg,铝粒60Kg。目前离站硫可控制在0.018%以下,脱硫率平均87.86%,最高脱硫率98.33%。

进站硫%

离站硫%

脱硫量%

脱硫率%

0.055-0.101

0.001-0.018

0.051-0.085

78.08-98.33

2.3LF生产工艺控制

钢水吊至LF,开氩气强搅拌2-3min吹开钢包渣面结壳的渣层,加热过程中根据化渣情况分批次补加石灰、萤石、碳化硅和铝粒,保证渣子的碱度、流动性以及钢渣脱氧效果。搅拌钢渣充分混匀,有利于钢中的高熔点的Al 与CaO结合生产低熔点铝酸钙上浮,提高脱氧能力。根据积累的物料加入配比,设计了LF精炼炉炉渣成分,转炉渣料石灰400kg/炉,精炼渣200kg/炉,LF石灰为0-200kg/炉,萤石铝粒碳化硅50-100 kg/炉,渣系成分稳定在:

渣系成分

CaO

SiO2

Al2O3

含量%

48.26-54.71

4.53-6.66

24.69-29.61

进站硫和成品硫对比效果:

炉次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

进站硫%

0.0063

0.0100

0.0085

0.0135

0.0192

0.0122

0.0120

0.0146

0.0084

成品硫%

0.0013

0.0016

0.0014

0.0018

0.0018

0.0008

0.0009

0.0017

0.0012

精炼过程需关注点:1、早化渣,化透渣,造白渣;2控制钢包底吹流量,防止局部高温造成石墨电极严重氧化,保证钢渣界面传热效果良好,增大[S]由钢液本体向钢渣界面的传质速率。

3实践结论

通过上述控硫脱硫关键点,和实践关键工序,配合转炉挡渣放钢,合金化,LF精炼成分微调,VD钙处理并保障优化软吹效果。可以实现符合客户协议的全部要求,并在后续跟踪客户使用过程中,客户满意度100%,并且无任何缺陷。

参考文献

[1]李素芹,熊郭宏,等.极低硫钢的精炼脱硫动力学模型[J].北京科技大学学报,

20O4,3:244-246.