柳钢1B高炉悬料的处理与分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-07
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柳钢1B高炉悬料的处理与分析

赵红光

广西钢铁集团有限公司,广西防城港, 538000

摘要通过对柳钢1B高炉悬料原因及处理过程进行总结和详细分析提出解决恢复炉况和处理悬料的的具体措施,对高炉日常生产及悬料的预防与处理提出建议。

关键词高炉气流悬料坐料

1前言

柳钢1B高炉有效容积1250m³,共20个风口,2个铁口,四座顶燃式热风炉(设计风温1250℃,实际使用风温≤1220℃),高炉本体采用三段铜冷却壁和炉身镶砖冷却壁的薄壁炉衬设计,串罐式无料钟炉顶,碳砖+陶瓷杯综合炉底结构,除风口外高炉冷却系统全部采用软水密闭循环,煤气处理采用重力除尘+布袋干法除尘,TRT发电技术。

2悬料经过与处理

2.1悬料前情况

柳钢1B高炉2018年以来炉况稳定顺行,由于使用焦炭的种类较多(自产一、三、四焦,外购焦,水焦,地焦等),焦炭质量变化较大,装料制度方面采用大角度布料,冷却系统有漏水,第九、十层冷却壁局部粘结,中心气流长期偏弱,边缘气流不稳定,压量关系紧张而且风压波动大,煤气利用较差,频繁有滑料现象发生。

后采用松边的装料制度,适当降低煤比,炉温控制在上限,提高软水进水温度,降低软水进水流量等措施。经一段时间退守之后,冷却壁结厚部位逐步好转,结厚处温度由70℃上升至150℃,软水温度升至4.5℃。炉况好转,逐步优化装料制度。8月18日中班因转炉原因导致休风待罐10h,复风后出现悬料,坐料走料正常,缩小矿石角度,引导两道气流,缩批重利顺。但中心气流依然偏弱,边缘气流不稳定,风压波动大,压量关系紧张,炉况抗波动能力差。9月7日白班,暴雨造成动力厂供电故障引起风机跳闸,被迫休风。休风前风量、风压、压差及透气性基本对称,物理热1490℃,[Si]=0.37%,[S]=0.025%,由于西面修沟,东面单边出铁。

2.2悬料经过

9月7日中班16:40复风,由于风机跳闸导致无计划休风,休风前物理热偏低,下料前雷达料线3.66m,17:06下第一批料,装料制度P342323302382K36434331 2282251151,批重32.0t,17:13加净焦二批补热。18:00赶料线至2.08m,18:05热风炉换炉后风温用至1030℃,风压由0.293Mpa上升至0.326Mpa,透气性指数下降,走料缓慢。18:08撤风温至990℃,顶压由167 kpa改为153kpa,热风压力降至0.306 Mpa,机械探尺开始打横,走料缓慢,此时风压有所波动,18:18下了一批料,下完后料不动,雷达料线1.02 m,顶压由153 kpa改为89kpa,热风压力降至0.293Mpa,料塌,雷达料线3.06 m,由于铁水温度只有1473℃,18:32加净焦一批,走料正常。

19:16开始富氧2000m³/h,风压0.314 Mpa ,顶压180 kpa,风温保持1000℃,19:28赶料线至1.39m,19:34风压突起至0.345 Mpa,机械探尺打横,停氧,风压稍降,料悬不下,由于铁口刚开出不久,渣铁未出净,值班工长考虑如果放风座料可能导致风口灌渣,所以等到19:48分铁口大喷,渣铁出净之后才放风坐料,料塌,雷达料线4.0m, 19:51加净焦一批,改制P342323302K37435332 2292261151,20:03加净焦4批,退批重至24.0t,负荷由4.0调至3.8。由于风压波动较大,走料缓慢,21:10和21:50探尺打横,降顶压后料塌,料线4.22m,加净焦6批,22:33风压升至0.355 Mpa,风温850℃,探尺打横,料悬,23:33放风坐料,料塌,雷达料线8.11m。

2.3悬料处理

料塌后雷达料线8.11m,23:35回风至0.25Mpa,风量14.3万m3/h,风温780℃,透气指数15万,各参数对称,由于料线太深,强烈发展边缘利恢复,而且炉温低,座料后大量冷料进炉缸,故而调全焦冶炼负荷。8日1:15分雷达料线赶料至3.0m时高炉再次塌料,雷达料线5.7m,塌料后各参数对称,风压0.245Mpa,风量16.1万m3/h,透气指数18万,风量维持在16.1万m3/h。4:30料线正常,4:38加风至20万m3/h,风压0.301Mpa。至9日5:00维持风压0.310Mpa,风量20.2万 m3/h,风温维持1000℃,安全渡过亏料及净焦反应。亏料过完后8:00风量风压等参数基本恢复正常,至白班中批重扩至30t,装料制度P372353333312K39437334231228151,焦炭负荷4.00。

分析认为,无计划休风,炉缸工况变差,气流分布紊乱,低炉温渣铁物理热不足,渣铁流动性变差,致使中心主导气流不足、高炉悬料。连续坐料后及时采取有效调剂措施后,炉况恢复较好。

3悬料原因及处理

3.1悬料的原因

(1)原料燃料质量变化

原燃料强度降低,特别是焦炭反应后强度降低,导致粉末增多,炉料的透气性、透液性变差,融化的渣铁不能正常下落,煤气流没有有效的通道,难以上升,导致风压升高。当风压超过正常风压后,如果处理不及时,容易发生小滑料。滑料之后,由于炉料压缩和粉化,透气性不好,造成悬料。

2)炉温波动幅度较大

炉温波动会使软熔带发生变化,炉温升高,软熔带高度增加,炉内料柱透气性变差,煤气流找不到通路,风压升高,高温高压的煤气流托起下降的炉料; 同时软熔的炉料会粘接在炉墙上,阻止了边缘煤气流的上升,炉料亦不能下降,进而形成悬料。

3炉缸工作不均匀

炉缸工作不均匀,初始煤气流分布不均,煤气流分布不合理,边缘过分发展或者局部煤气流过分发展(容易形成管道),虽然风压较低,但是如果煤气流通道一旦被炉料堵住,煤气流受阻,风压会急剧升高,处理不及时就会悬料。

3.2悬料的征兆

(1)风压缓慢升高或突然升高,风量逐渐减少或锐减。

(2)炉顶压力下降,压差升高,透气性指数下降。

(3)炉顶温度升高,四点温差缩小。

(4)风口焦炭呆滞,个别风口出现生降。

(5)料速变缓,料尺下降缓慢,有时出现打横。

3.3悬料的预防与处理

(1)把控入炉原燃料质量

原燃料质量的变化是影响高炉炉况顺行的关键因素之一,在日常生产中,必须把好原料关,及时掌握原燃料质量情况,才能及时作出调整,以便于及时应对原燃料质量变化对高炉炉况的影响。

(2)精心操作

高炉当班工长应对上班操作进行分析,对上班出铁情况进行分析,同时要注意观察入炉原料质量有无变化,多观察风口,对炉料变化、炉况发展趋势作出准确判断,梳理当班操作思路。

(3)及时处理

如炉况发生变化,出现悬料征兆,应及时处理,尽量避免悬料。一旦发生悬料,首先要分析原因,果断决定,制定处理措施,不要有过多心理负担,也不要当机会主义者,操之过急造成风口灌渣或反复悬料扩大事故。多关心炉外,由于悬料可能会造成炉温过高或过低、向凉,炉外工作量大时,要组织力量,确保炉外出铁顺畅。炉料下降后要根据料线深度、悬料前炉温情况,减轻焦炭负荷或者加净焦补热。在炉况恢复过程中要注意加风幅度,保持风量风压匹配,同时要注意风温的使用,以免造成再次悬料,影响炉况恢复。

4结论

通过对此次悬料的处理与分析,可以看出原燃料质量管理和及时调剂的对高炉炉况顺行的重要性。因此不断加强原燃料管理、提高高炉操作水平应为今后的努力方向。高炉生产首先要保证稳定顺行,即煤气正常上升,炉料正常下降,高炉才能有基础进行各种强化冶炼的操作,才能取得良好的技术经济指标,才能真正实现高炉强化的方针:安全、高产、优质、低耗和长寿。

参考文献

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[2]酒钢5号高炉悬料的处理与分析[J]. 张丰红中国新技术新产品. 2016(12)

[3]新钢9号高炉提高煤比生产实践[J]. 黎家恒,王亮,付华华,高柱平中国金属通报. 2020(11)

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