空压系统气电比提升实例研究

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
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空压系统气电比提升实例研究

何佳斌

云南 红塔集团大理卷烟厂 67100

【摘要】:随着清洁能源天然气的使用,燃料成本在卷烟综合能耗中的比重逐步下降,提高电能的使用效率成为节能降耗的重要方向。压缩空气是卷烟生产所必须的能源,其广泛运用于卷烟生产、保养、物流、检验众多环节,动力车间空压机产气过程中需要消耗大量的电能,如何通过能源管理提高空压机的运行效率成为当前重要的课题。本文对空压机群相关运行数据进行实例化说明,优化程序代码,总结出空压系统气电比提升方案,成功解决多台设备智能运行,自适应需求动态变化。

【关键词】空压系统;存在问题;气电比;提升实例

一、 某空压系统

其系统构造如下图1所示,企业内设置2台(2#、4#)ZR425定频空压机,额定最大产气量4116m³/h, 1台(1#)ZR400vsd变频空压机,额定最大产气量3996m³/h,VSD最小产气量1332 m³/h, 1台(3#)ZR160vsd变频空压机,额定最大产气量为1494 m³/h,VSD最小产气量462 m³/h。

对非变频空压机采用同步加卸载,对变频空压机采用PID控制,根据系统压力带(0.64-0.7Mpa)设定讯号,当压力值低于0.64Mpa或者高于0.7Mpa时,控制空压机的加卸载,调整空压机群运行数量及匹配运行机型组合,使系统压力稳定在设定值,实现恒压输出。

图1空压系统构造图

、存在问题

统计2019年1-3月空压机供气量,共计64800条数据,实测最大产气量为2#机2947.3 m³/h,4#机2913.4m³/h;实测1#最大产气量为2816.6 m³/h,VSD最小产气量932 m³/h;实测3#最大产气量为1154.8m³/h,VSD最小产气量328 m³/h。而VSD的最小量是最大量的33%±2,VSD的最大流量的40%以上才节能,VSD的最大流量的50%以上节能才明显。实测值只有理论值的75%,1#变频机要1200 m³/h,3#变频机要500 m³/h以上流量才节能。

2019年1-3月空压机供气量基础统计分析如下表1,可知3#机有25%的时间运行在不节能区域,1#机负荷偏低。

表1空压机供气量基础统计表

用2019年1-3月空压气消耗量出现的频率,制作空压气消耗量频数图计算最优搭配如下图2所示,设备选型和自控有优化空间。

图2空压气消耗量频数图

从频谱图可以看出最大用气量不超过6800 m³/h,此时最优机群组合方式应为:1#+3#+定频,而实际运行中却出现两台定频机同时运行,对2016年-2019年2#、4#机同时运行时,选取了20min数据进行统计分析,如下图所示:

图3 2016年空压机实例图

从表格中看出,2#、3#、4#机在反复加卸载,从折线图上可以清晰看出,2#、3#机流量剧烈震荡,从平均流量上看,1#机就可以满足当前工况;

图4 2017年空压机实例图

从表格中看出,2#、3#、4#机在反复加卸载,从折线图上可以清晰看出,2#、3#、4#机流量剧烈震荡,从平均流量上看,1#机+定频机可以满足当前工况;

图5 2018年空压机实例图

从表格中看出,2#、4#机在反复加卸载,从折线图上可以清晰看出,2#、4#机流量剧烈震荡, 1#机流量波动大,从平均流量上看,1#+3#+定频机可以满足当前工况;

图6 2019年空压机实例图

从表格中看出,1#、2#、4#机在反复加卸载,从折线图上可以清晰看出,1#、2#、4#机流量剧烈震荡,从平均流量上看,1#+定频机可以满足当前工况。

小结:总流量基本低于ZR400vsd空压机(1#机)的最大产气量2816.6,却还有2#、3#、4#机在反复加卸载;总流量超过两台变频空压机最大产气量之和,却低于一台定频机和1#机的最大产气量之和,却还有2#、3#、4#机在反复加卸载。总流量超过一台定频机和1#机的最大产气量之和,却低于一台定频机和两台变频空压机最大产气量之和,却还有2#、4#机在反复加卸载。

三、空压系统气电比提升实例

(一)措施

2016-2020年气电比的月均值都有达到或超过8.0,根据空压机系统运行过程中能达到的历史最优水平,设定空压机系统气电比≥8.0Nm³/kwh。以1#变频大空压机作为主控机,以耗气量作为前馈,提前预测并调节空压机运行策略。

空压机群运行时,会有个充管动作,即把管道内压力从0Bar提高到6.3Bar工作压力以上。本子程序采用单机充管,优先用使用频率最高1#变频机充管;当1#变频机不具备启动条件时,选择一台定频机充管;最后才采用产气量最小的3#变频机充管。

阿特拉斯无油螺杆定频空压机有2个常规运行状态,1个是运行/停止,另一个是加载/卸载。设备运行未加载被称为待机状态,待机状态时耗电却未输出压缩空气,所以当需要投入定频机时,应该优先投入待机中的定频机。综合以上措施对空压机群自控系统进行优化。

(二)效果检验

对策实施完成之后,统计了2021年8月-10月的平均能耗情况。从下表2检验效果看,从8月-10月随机抽查的11天中,有10天的气电比达到或超过目标值8.0 Nm³/kwh,目标达成率91%。

表2 效果检查表

2020年8月底优化空压自控程序后,平顺性提高很多,见下表3。震荡和超限大大减少,效果明显自控设计时对流量调节保守考虑,优先双变频调节,实际运行双变频反而导致超限和震荡。

表3 效果检查表

计量准确、高可靠的流量计对设备运行安全、节能、管理、选型非常必要,对于压力控制,2min数据间隔过长,数据细节丢失严重,有时需要结合经验或前后记录才能估计设备的实际情况。

(三)对空压系统进行科学合理的保养与维护

1、定期清洗冷却器

空压机的温度上升1℃,空压机的产气量就会减少0.5%。由此可见,空压机的换热效率降低,不仅会增大空压机安全事故的发生几率,还会使空压机在运行过程中出现更多的能量损耗。鉴于此,非常有必要对空压机系统中的各个冷却器进行定期的清洗。一般情况下,清洗冷却器的方式主要包含两种:一种是化学清洗方式、另一种是拆卸机械清洗方式。无论选择何种清洗方式,都需要对冷却水的水质特点进行分析,并以此为基础明确具体的清洗周期。通常可以每半年清洗一次或者每年仅清洗一次。

2、及时清理或更换吸气过滤器

如果空气质量欠佳,空压机的吸气过滤器必然会吸入一些粉尘或油气,空压机长期处于空气质量欠佳的环境下运行,那么吸气过滤器必然会被粉尘或油气堵塞,进而对空压机的进风量和进气压力产生影响。如果空压机的进风量较少,相应的排气量也会降低。为了保证供气负荷的稳定性,就必须要增加开机数。如果空压机的进气压力上升1PSI,那么空压机的运行功率就会增加4%。空压机运行功率过大,将有可能因为无法承受过大的吸风阻力而出现停机故障。由此可见,为了实现空压机系统的节能减排,对空压机的吸气过滤器进行妥善的保养、检测以及维修,提升空压机的运行效率,是一种非常有效的措施。

结束语

  综上所述,本课题研究,能够为自控优化提供数据支持,提高安全性,降低能耗。为管理提供数据支持,包括安全、能耗对标;运维安排;维护效果评估。为选型提供依据,新机投入后的评估。

参考文献:

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