某电厂TEG隔膜压缩机起机异响原因分析

(整期优先)网络出版时间:2022-05-27
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某电厂 TEG隔膜压缩机起机异响原因分析

李坚 高周玉 曹鹏 赵宣

海南核电有限公司 572700

摘要:某电厂1号机TEG压缩机进行定期试验,运行人员发现启动时有“嘭、嘭、嘭”声响,持续约10s后消失,导致试验不合格。TEG压缩机是核电站专为压缩、输送含氢废气而设计的压缩机,不可用将导致设备冗余度降低。本文针对压缩机起机时产生异响进行分析,可为同行电厂类似缺陷提供排查思路及解决办法,具有一定的指导意义。

关键词:TEG、压缩机、异响

一、事件描述

某电厂1号机TEG压缩机进行定期试验,运行人员发现启动时有“嘭、嘭、嘭”声响,大约10s后消失,机组无其它异常报警。后续启动未发现异常。

二、压缩机的结构与工作原理

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缩机主要由曲轴箱、曲轴连杆机构、缸体部件、供油系统、底座及冷却器等部件组成。隔膜式压缩机由具有穹形内表面的缸盖和膜片构成膜腔,具有穹形表面的配油盘限制膜片的下极限位置,在配油盘下面配置液压缸,液压缸中装有活塞,电动机通过三角皮带将力传递至主机曲轴,曲轴带动连杆,连杆带动活塞,将旋转运动转换为活塞的往复运动,通过活塞驱动缸体内的液压油,将力均匀地传递至膜片,使膜片作往复振动。缸盖的中心配置排气阀,一侧配置进气阀。配油盘上均布有许多导油孔。

三、异响原因分析

根据压缩机气缸结构,可以判断异响来源有:隔膜拍打配油盘、隔膜拍打缸体和液力冲击膜片。下面进行逐一分析。

3.1隔膜拍打配油盘

压缩机正常运行时,膜片下极限位置并不是与配油盘完全贴合,而是有一定间隙,以保证膜片不会因压差吸入配油盘导油孔产生局部变形。局部变形会膜片受到附加应力,从而导致膜片在运行过程中破坏。在压缩机起动过程中,当液压缸中液体量不足时,或运行中因出现类似情况的某种故障时,配油盘可短期内起限制膜片下极限位置的作用,以防止膜片产生过度的变形而破坏,这时膜片是紧贴配油盘的,一旦出现这种情况,压缩机缸体会发出很大的响声。因该压缩机后续起机均无异常,异响原因可能为油腔内油量不足。油量不足可能原因,加油量过少或者是油腔有泄漏。检查油位满足要求,排除加油量过少。油腔有泄漏分为内漏和外漏,检查压缩机外观无泄漏,可以判断油量过少为内漏所致。内漏在设计上是必然存在的,活塞环和缸套之间存在间隙方能做往复运动,所以有柱塞泵为油腔进行补油,进而保持油压在一个压缩机运行期间保持在动态稳定的状态。可想而知,若机组长时间不启动或者缸套和活塞环之间磨损加剧,导致油腔在启动的短时间内缺油,则会出现起机时膜片拍打配油盘,出现“嘭、嘭、嘭”的声响。

3.2隔膜拍打缸体

若油腔加油量过多,多余的油量相当于增大了活塞的行程,致使活塞未到外上止点时,膜片便提前贴到了缸盖的表面,也有可能出现拍打声。但是膜片在排气结束时本身也会与缸体部分贴合,该原因可能性较小,可以排除。

3.3液力冲击膜片

膜片的运动是由其下面液压缸中的活塞通过液体来驱动。由于液体的惯性,使得液缸活塞往复运动不能过快,否则可能使液柱与活塞断开,从而造成液力冲击,所以机器转速一般控制在250~500r/min范围内。电机转速未进行调整,该原因也可排除。

四、总结

综上,本次异响最可能的原因是油腔短时缺油,隔膜拍打配油盘造成。若想彻底解决该缺陷,需将压缩机解体,测量活塞环和缸套之间间隙、缸套直径与标准对比,更换缸套或者活塞环。