浙江浙能长兴发电有限公司 浙江湖州 313100
【摘要】伴随着我国经济机构转型升级,电力市场化加速推进,响应市场化改革需求,缩短机组启动时间就显得尤为重要。
【关键词】冷态开机、高效、安全、优化运行
0 引言
由于我厂单机容量为330MW,与大型燃煤机组相比竞争力较差,随着电力市场化加速推进,机组快速响应显得尤其重要,故在保证机组安全性,兼顾经济性的前提下,尽量缩短机组启动时间。
1 机组概况
浙江浙能长兴发电厂四台机组汽轮机采用高中压缸合缸,通流部分反向布置,且为双层缸;低压缸由一只外缸、两只内缸和隔热罩组成,它是双流程、双排汽、对称布置。高中压转子和低压转子均为整锻转子,两者连接为刚性连接。高压转子有一个单列调节级(进汽流向顺流布置)和 12 个压力级, 中压转子有 10 个压力级;低压转子有 2×7 个压力级。压力级均为反动式。
2 存在问题
2020年2月24日10:00我公司#2机组从接到省调启动命令到2月26日07:00冷态启动工作完成,本次#2机组整个启动过程耗时45小时。除去个别影响开机进度的缺陷因素外,整个操作过程中包括节点把握,进度控制等方面都有待优化提高,下面对此次启动过程进行具体分析:
#2炉因汽包差压式水位计故障,仪控人员一直进行消缺处理但无效果,后通过强制差压式水位保护信号,才得以继续操作下去。此故障延误点火至少2小时。
25日22:04发现#2B磨煤机液压油无法加载,比例溢流阀全开,联系工程公司检查后告需停运磨煤机更换比例溢流阀。
但从数据上分析18:06 #2B磨煤机煤量加至12T/H时,液压油从4.47 MPa上升至4.7MPa,比例溢流阀已全开,该故障未及时发现,直到加煤量时才发现。此故障延误加负荷至少3小时。
本次机组并网时高加出系,原因为差压式测量筒内水位偏低造成,经商议后决定强制#2机组#1、#2高加水位模拟量,重新投运高加对水位测量筒进行“养水”。
在 “养水”期间,没进行其他主要操作,此故障延误加负荷至少2小时。
26日5:15 #2机组除氧器水位左右侧偏差加大,联系维护检查,并维持负荷110MW稳定。6:24 #2机组除氧器水位恢复正常,继续加负荷。此故障延误加负荷1小时。
开机值班人员业务技能水平不高,导致消缺延时。
3 优化改进
当班值长接省调机组启动命令后,立即汇报运行部副主任。
当班值长根据值内实际在岗人员情况,调配邻机、邻控人员,统筹考虑是否需要加强人员力量,如有需要,及早告知部门,以便进行相关人员安排。
当班值长通知化学、环保、燃料相关岗位做好机组启动准备工作,通知维护部安排业务精湛的值班人员。在开机过程中随时待命,配合运行做好机组启动工作。
运行部副主任接到通知后,告知各专业工程师做好机组启动准备,根据各节点现场指导;整理好《机组启动指导典卡》,及时发送至相关人员。
机组启动全局进度控制、重要节点把握参考《机组启动指导典卡》,具体操作以操作票为准。
投运各辅机系统操作时,要求严格按照操作票操作,不犯原则性错误。
汽轮机抽真空至-30kPa时,即可进行锅炉侧风机启动工作。
锅炉点火前即可进行第一台小机(辅汽汽源)的暖管、冲转、暖机工作。
主汽压力至0.5MPa及时投运高、低压旁路,安排紧凑,避免拖延。
汽轮机冷态启动冲转参数控制在主汽温340℃左右,主汽压3.5MPa左右。
汽轮机冲转后,升速至2040r/min后,稳定10min左右,检查汽轮机本体差胀稳定并回升,同时差胀>3.5㎜,高、中压缸上下温差等本体参数正常,即升速至2900r/min暖机,至“阀切换”前,通过调整磨煤机煤量,要求主汽压力控制在6-6.5MPa左右。
在机组并网前,做好第二台磨煤机启动前的暖磨工作及其它准备工作,发现缺陷及时联系维护处理,尽量避免加负荷过程的延误。为避免并网后主汽压力迅速下跌,在并网前可先投两支油枪,并网后根据主汽压实际情况决定是否继续增投油枪,进入初始负荷暖机阶段。
初始负荷暖机耗时0.5小时,15MW-120MW加负荷控制在2小时以内。
初始负荷暖机结束,负荷15MW-120MW这一阶段:巡检力量优先配合磨煤机启动工作,在人员富裕的情况下,可进行第二台小机的暖管、冲转、暖机工作。若巡检确实忙于其它缺陷处理工作,可在负荷至120MW后再进行第二台小机的暖管、冲转、暖机工作,再进行第二台小机并入给水系统。
厂用电切换操作从100MW左右切换顺延至机组负荷120MW以上后,第二台小机入系前。
4 解决问题
2020年5月1日,适逢我厂#3机组启动,利用此次机会,根据优化方案进行试验:
2020年5月1日10:00 联系省调确认#3机组5月2日早上并网顶早峰。从10:00开始各分系统投运到5月2日15:30 #3机负荷130MW,整个开机过程基本结束,历时29小时。其中由于系统正备用富裕,华东网调批准并网时间比计划推迟了将近6小时(应扣除)。
本次#3机组冷态启动整体进度把握较好,并且启动过程未遇到明显延误开机进程的设备缺陷。
提前进行#3A小机(辅汽汽源)暖管、冲转、暖机工作,避免了锅炉点火起压后,再进行#3A小机的启动工作,准备工作充分。
本次启动#3汽轮机2040r/min中速暖机仅15min,较以往大大缩短,检查本体相关参数正常后即升速至2900r/min进行暖机。汽轮机转速的升高意味着汽轮机进汽量更大,暖机效果更好。在汽轮机冲转后,升速至2040r/min后,稳定15min,检查汽轮机本体差胀稳定并回升,同时差胀>3.5㎜,高、中压缸上下温差等本体参数正常,即升速至2900r/min暖机。
从汽轮机冲转至机组并网过程,通过对煤量的精准控制,主汽压力控制得当。转速2900r/min时,主汽压力6.3MPa,低压高温,更容易满足“阀切换”条件。包括后续具备并网条件至机组并网,主汽压力基本维持在7.0MPa左右。
机组初始负荷暖机结束后,集中力量加负荷,第二台小机(四抽汽源)的启动工作及厂用电切换操作均在120MW后进行。从并网至负荷120MW,耗时2.5个小时。
5 优化总结
总体来说,采用优化的冷态启动操作后,在保证安全的前提下,启动速度大大加快。机组从汽轮机冲转至3000rpm,最多也只用了92分钟,对比原来,升速用时30min,2040rpm暖机60min,2900rpm还需等待“阀切换”条件,优化后时间大幅缩短。
从15MW至120MW加负荷阶段,最长耗时145min,最短耗时89min,与理论加负荷速度相差无几,优化效果明显。
作者简介:
蒋志红(1973年1月),男,浙江湖州,工程师/技师
浙江浙能长兴发电有限公司运行部副主任。