双级动叶可调轴流式引风机动叶卡涩原因分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2022-01-07
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双级动叶可调轴流式引风机动叶卡涩原因分析及处理

冯志强

华能武汉发电有限责任公司 430000

摘 要:华能武汉发电有限责任公司于2015年进行脱硝超低排放改造后,#5、6机组双级动叶可调轴流式引风机因叶片根部积灰多次发生卡涩,严重时还导致叶片断裂。加强对风机叶片密封进行检修维护,改善了叶片根部密封环境,提高了风机运行的可靠性。

关键词:双级动叶可调轴流式引风机;动叶片;卡涩;密封

0 引言

双级动叶可调轴流式引风机其风机效率高,风机转速较低,叶片不易磨损,同时启动惯量小,电动机寿命长,风机主轴承受力小,轴承寿命长。占地面积小,系统阻力小等优点,已经大量用在600MW及以上锅炉。但双级动叶可调轴流式风机的缺点明显,其结构复杂,检修、维护量大。2015年12月执行脱硝环保NOx超低排放政策以来,华能武汉发电有限责任公司#5、6机组出现了引风机动叶卡涩现象,严重时叶片发生断裂,导致风机出力降低、设备振动大、运行中出现异音,严重影响机组的安全稳定运行。

1 设备概况

1.1武汉华能发电有限责任公司三期装机容量2×640MW。#5、6锅炉是超临界参数变压直流本生型锅炉,一次再热、前后墙对冲燃烧单炉膛、尾部双烟道结构、采用烟气挡板调节再热汽温、 平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。

2013年5月、 2014年5月,#5、6机组完成了脱硝改造,安装的双级动叶可调轴流式引风机(2台/炉)。2019年12月、2020年5月先后完成了脱硝超低排放改造,增加了脱硝备用层催化剂,NOx排放质量浓度由100mg/m3降至50mg/m3以下。脱硝执行 超低排放以来,脱硝喷氨量增大,烟气中生成的硫酸氢铵量增加。双级动叶可调轴流式引风机工作效率高,但本身结构复杂,转动及密封件多,风机原结构不能适应工作环境的变化,导致风机故障率升高。

表 1 双级动叶可调式轴流式引风机参数

引风机设备规范

1)型式:动叶可调轴流引风机

2)型号:SAF33.5-22.4-2

3)制造厂家:上海鼓风机厂有限公司

4)出厂日期:

设备名称

出厂日期

#5炉引风机

2012年10月

#6炉引风机

2013年05月


5)安装数量:4台

6)技术参数:流量 487 m3/s

静压 11 kPa

介质密度 0.932 Kg3/m

2 故障现象及原因分析

经咨询生产维修厂家,双级引风机叶片卡涩的 现象在其他电厂经常发生。造成这种现象的主要原因是引风机工作环境比较恶劣,烟气中二氧化硫、粉尘多,对金属产生腐蚀作用。风机运行过程中,烟气 温度较高,对金属的腐蚀程度不大;风机停运后,受外界氧气和气候的影响,沉积在叶盘缝隙中的含硫粉尘开始氧化、变硬,对金属表面产生腐蚀,最终发 生卡涩,导致转动阻力增大。油站投运建立油压后,液压缸在开的位置,液压缸推动推盘,通过滑块带动曲柄旋转,由于叶片阻力 过大,调节杆锁紧螺母的夹紧力显得不足,叶柄与调 节杆配合面打滑。最靠近中心的为推盘,推盘通过调节杆将液压缸的轴向位移转换为叶盘的角度位移,叶盘的外部与叶片相连接,从而调节风机出力大小。为了避免系统的烟气进入轮毂内部,叶片根部 与叶柄盘部位均设计了密封装置,其中叶片根部的密封是最关键的密封部位,该密封失效是导致风机动叶卡涩的最主要原因。

2.1 #5,#6引风机故障统计

2015年6月1日,5A、5B引风机二级轮毂各发现两片叶片存在卡涩,解体盘活,清理干净后安装叶片并调整叶片角度。用专用角度仪,以轮毂刻度为基准,调整叶片角度,逐个进行校正 并按规定力矩锁紧

2015年6月23日,#6炉A、B引风机揭盖发现风机动叶在动作过程中,有七片叶片存在卡涩现象,并伴有异常响声。涂色检查发现七片叶片存在裂纹缺陷,拆除叶片对裂纹进行修复后,清理叶盘,更换叶盘密封组件。

#6炉A引风机叶片修复数据

叶片编号

焊前重量Kg

焊后重量Kg

61

21.30

21.25

65

21.24

21.26

64

21.09

21.01

68

21.17

21.08

71

21.34

21.24

70

21.30

21.26

67

21.20

21.07


3 处理措施

3.1拆卸机壳上半部风机内部检查。拆卸机壳入、出口入孔门。拆卸机壳进出口围带。将动叶处于全关位,从人孔门进入风机内,测量叶顶与机壳在0°、90°、180°、270°的间隙,做好记录。拆卸机壳水平中分面螺栓、取出定位销。挂好葫芦及钢丝绳,吊出机壳上半部,置于枕木上。检查调节轴和指标轴与控制头连接情况。复测液压缸、联轴器中心。

3.2一二级叶片拆卸。将叶片与轮毂积垢清理干净。拆下叶片紧固螺栓,小心取出叶片取出叶盘密封片及衬套连同紧固螺栓妥善保管。用保护盖套住叶盘。检查叶片有无裂纹,磨损、锈蚀情况。

3.3清拆卸液压调节装置。清理轮毂及控制头部积垢。拆除调节装置的连接簧片、连接块、输入轴和反馈轴连杆。拆除液压缸进油、回油、漏油管,将油管及接头用布包好。松开液压缸定心螺钉,拆下液压缸与支撑座前部连接螺栓。在叶轮盖上打上回装标记,拆下叶轮盖连接螺栓,取出叶轮盖。拆下液压缸支撑座与连接盖连接螺栓,打上回装记号,取出液压缸支撑座。用锦纶绳将液压缸吊住,注意不得施力于液压控制头部。拆下液压缸与曲柄调节盘连接螺栓,打上回装标记。从主轴轴套中抽出液压缸,妥善放置。取出轴套保险挡圈,将轴套从主轴中取出,检查轴套磨损情况。

3.4转子起吊。准备好转子支架。拆除轴承箱各部油管路,将管口用布包好。拆下风机侧上部集流器罩、电机侧靠背轮罩。测量两联轴器中心偏差值,做好记录。用支撑架托住中间轴,拆下风机侧联轴器连接螺栓,向电机侧压缩联轴器,使联轴器与中间轴脱开。装好叶轮吊环,用钢丝绳及葫芦将转子与轴承箱挂住,拆下轴承箱与机壳连接螺栓。平衡地将转子和轴承箱吊出,水平搁置于专用支架上,固定牢固。

3.5一二级轮毂内部组件拆卸。拆除轮盖Ι、Ⅱ、连接盖、传动盖、闷板。拆除带通孔调节环、带螺孔调节环与推盘连接螺栓,取出外环。拆除二级推盘与推杆连接螺栓,取出二级推盘。拆除一级推盘锁紧螺母,将一级推盘顶出,取出推杆。拆除曲柄与叶柄连接螺栓,编号后,逐个取出曲柄。拆下曲柄滑块保险挡圈,检查滑块及调节盘磨损情况,取出调节环内环。逐个拆下叶柄螺母保险环及保险片及平衡锤保险挡圈。将拆装叶柄专用工具装于轮毂上,将平衡锤顶松,取出键。旋松叶柄螺母,取出碟形弹簧挡圈及碟形弹簧。转动叶柄螺母,直至叶柄螺母与叶柄完全脱开。将吊环旋入叶柄端部,缓慢将叶柄抽出,用煤油清洗干净。取出平衡块及叶柄螺母组件。用紫铜棒将导向轴承组件从轮毂上取出。分别拆卸叶柄螺母组件及导向轴承组件,并清洗检查。检查叶柄衬套磨损情况。

3.6一二级轮毂拆卸。用葫芦及钢丝绳将第一级轮毂吊住。测量一级轮毂后盘与轴承箱端盖距离。拆下两端主轴轴头保险块及锁紧螺帽。上好叶轮拆卸专用工具,取出丝堵,接好油管。手操油泵,启动电动油泵,将一级轮毂从主轴中拉出,并将键取出拆除专用工具,将轮毂水平置于枕木上。第二级轮毂拆卸方法同上。用煤油将轮毂清洗干净,检查主轴轴颈与叶轮配合公差。

4结束语

华能武汉发电有限责任公司 于2015年8月对风机进行了改造,目前风机运行正常,动叶未发生因积灰导致的卡涩问题。经过加强维护检修,提高了引风机运行的可靠性及机组的安全运行水平。

参考文献: 

[1]陈艳.对火电厂电气自动化技术及未来发展趋势进行探讨[J].大科技,2017(2). 

[2]王志刚,李乔乔,关云龙,等.轴流式双极可调动叶一次风机振动分析及处理[J].黑龙江科技信息,2015(22):142-143. 

[3]陈佳献.电厂双级轴流式引风机振动原因分析[J].低碳世界,2015(25):25-26.