中石化股份天津分公司热电部 天津 300271
在锅炉热损失中,排烟热损失q2是占锅炉热损失的60%~70%[1],如何降低排烟热损失是各电厂重要的技术攻关问题。目前天津石化热电部#7锅炉装置由于空预器堵,省煤器换热下降,低氮燃烧调整等导致排烟温度高,最高达170℃以上,影响锅炉效率以及除尘装置的安全生产。本文通过对#7炉排烟温度高这一问题进行分析,查明原因并找出解决办法,降低#7炉排烟温度,提高锅炉负荷率以及锅炉效率。
1 运行工况简述
中石化股份天津分公司热电部锅炉车间#7炉为单汽包自然循环单炉体负压л形布置的固态排渣煤粉炉,配中间仓储式制粉系统,应用煤种为优质烟煤。采用四角切圆悬浮燃烧方式一二次风管均等布置。经过低氮燃烧器、周界风侧边风、脱硝系统SCR、SNCR、回转式空预器改造等一系列改造。改造后由于空预器堵,吸风机出力不足、三次风带粉量大等问题,导致排烟温度升高,锅炉效率下降。由表1可知改造后#6、#7炉排烟温度逐年上升,尤其#7炉。
表1 近几年夏季#6、#7炉排烟温度对比
| 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.8 |
#6炉排烟温度(℃) | 136.74 | 138.40 | 158.05 | 159.73 | 152.11 |
#7炉排烟温度(℃) | 133.81 | 146.84 | 153.50 | 150.26 | 162.14 |
影响排烟温度偏高的各因素之间既单独作用,又互相联系,下面对引起排烟温度升高的各因素进行逐一分析。
改造后由于空预器堵塞,吸风机出力不足等原因,导致送风量下降,吸风机满负荷运行时,送风机总风量仅为35W,而其中一部分送风作为一次风冷风不经过空预器,导致经过空预器的空气量进一步减少,换热量下降,导致排烟温度高。
脱硝改造未完成,氨逃逸超标,导致空预器堵塞,部分换热元件磨损,这是导致排烟温度升高的主要原因。
表2 空预器阻力变化
| 设计 | 实际 |
空预器空气侧阻力(Pa) | 670 | 1100 |
空预器烟气侧阻力(Pa) | 1100 | 3200 |
解决空预器堵塞的问题,这就要解决氨逃逸高这个问题。投入燃尽风,降低二次风,合理分配SCR,SNCR用量,避免炉膛热负荷过高,降低三次风带粉量等可以降低氨逃逸,但目前仍未能达到合格标准,仍需调整试验及设备改造
锅炉脱硝改造将原光管省煤器改为螺旋鳍片管省煤器,由于省煤器入口烟气实际流速(14m/s)超出设计允许范围(8-10m/s)等设计缺陷原因,运行中迎风面省煤器管冲刷磨损严重,先后发生多次省煤器泄露,处理方法为对泄漏管束进行掐管加堵处理,导致省煤器换热效率下降;同时螺旋鳍片管省煤器有螺旋处积灰难以清理的问题,随着运行时间长,换热下降。
#7炉省煤器管共加堵17排,占总管数17.85%。影响了省煤器吸热,导致排烟温度升高。需要待停炉大修处理,更换加堵管排,对迎风面加装防磨护板。
锅炉漏风是指炉膛漏风、炉底漏风、制粉系统漏风及烟道漏风的总称,是排烟温度升高的主要原因之一,是与运行管理、检修以及设备结构有关的问题。而对排烟温度影响大的主要为炉膛炉底漏风与制粉系统漏风。
1、炉底漏风。炉膛漏风中以炉底漏风量最大,当炉底水封失去或炉膛掉落大焦砸破炉底时,将使大量冷风从炉底漏入,火焰中心下部或炉膛底部处漏风,抬高火焰中心,提高了炉膛出口烟气温度,使对流烟道内的烟温升高导致排烟温度升高,也严重影响锅炉的经济性和安全运行[2]。
针对炉底漏风要求零米值班员加强检查,发现缺水漏风的情况及时处理。
2、炉膛漏风。炉膛漏风常见的地方是看火孔和人孔门没关严,会导致冷风漏入。炉膛漏风使炉膛温度降低,锅炉为保持一定的出力必然要增加燃料量,从而使排烟容积增大,排烟温度升高。炉膛顶部漏风,会使得炉膛出口处的烟气温度降低,降低了传热温差,影响烟气和受热面中工质的热传递,结果导致排烟温度升高。
针对炉膛漏风,对#7炉各火检探头加装套筒,解决了火检孔处漏风,同时加强的运行人员的就地检查,发现打焦孔未关闭,及时关闭,基本解决了炉膛漏风这一问题。
负压运行的制粉系统,由于系统不可能绝对严密,外部冷空气的漏入使一次风温降低,进而使得煤粉着火延迟并缩短了燃尽的时间,火焰中心上移,排烟温度明显增高。一般情况下,制粉系统的漏风系数大约每增加0.05,排烟温度将增高3℃左右[3]。同时制粉系统漏风导致流经空气预热器的空气量减少,空预器中空气侧的吸热量降低,引起锅炉排烟温度的上升。
因此#7炉加强检查制粉系统漏风的部位,如:木块分离器、粗粉分离器、细粉分离器、磨煤机入口、给煤机检查孔等,并采取对木块分离器门加装密封条等措施。
低氮燃烧技术在一定程度上会导致排烟温度升高,飞灰高,炉效下降。当前采取停上排4台给粉机,仅运行中下排8台给粉机;关小二次风,低氧燃烧的方法。尽量通过调整,在排放与炉效中间取得一个最佳工作状态。
由于细分离磨损,分离效果差,三次风风速快,导致三次风风量大,带粉量大。目前启停制粉,尤其是乙侧制粉,对排烟温度及NOx调整影响较大,排烟温度变化8℃左右。运行时一般停止乙侧制粉。
由于炉膛温度过高,而且送风量不足,导致高负荷时锅炉缺氧燃烧,大量CO不完全燃烧产生还原反应,加剧各受热面结焦现象[5]。送风量不足,烟气流速慢,导致各受热面易积灰。在调整燃烧积极减少结焦积灰的同时,加强定期工作:
1、加强吹灰。根据锅炉运行情况,发现炉膛温度过高或者水平烟道处烟温过高应加强吹灰。并加强吹灰器的运行情况检查,针对吹灰器故障高,找出原因,避免同类问题频繁发生。
2、加强打焦。对各角结焦情况进行汇总,通过调配二次风及煤粉量,调平炉膛温度,解决局部结焦严重的问题。
通过分析可知造成#7炉排烟温度高的主要原因为:改造后空预器堵塞、省煤器加堵多、吸风机出力不足、炉膛漏风、热负荷不均、三次风带粉量大等问题。进行了针对性的调整:
1、调整一二次风配比,保持火焰均匀,减少热偏差;
2、消除制粉漏风、炉底漏风、炉本体漏风;
3、提高总风量,加强换热;
4、加强吹灰、打焦等各项定期工作;
5、合理分配负荷等。
目前#7炉排烟温度得到了一定的控制,但是仍有一些问题需要待停炉检修后处理,以达到彻底解决#7炉排烟温度高这一问题:
1、彻底清理空预器堵,脱销改造继续完善降低氨逃逸,增加高压水冲洗装置,减少堵塞发生;
2、低氮燃烧器适应优质烟煤改造;
3、细分离检查,经济细度计算。
[1]樊泉桂 阎维平.锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,2003.
[2]汽轮发电机组资料汇编[M].兰州:甘肃电力试验研究所,1988.
[3]锅炉运行规程[M].平凉:平凉电厂生产管理部,1999.
[4]魏铁铮 王军.电厂锅炉运行[M].天津:天津科学技术出版社,1999.
[5]曾小中.热电站锅炉排烟温度过高原因分析及对策[J].北京:华北电力技术,2004.
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