高效 MTC激活剂和激活助剂的研发与应用

(整期优先)网络出版时间:2020-06-18
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高效 MTC激活剂和激活助剂的研发与应用

徐淼 杨吉祥 濮洪 叶安臣 徐蔚

中国石油集团西部钻探工程有限公司 新疆克拉玛依 834000

摘要针对传统激活剂、激活助剂在井下温度较低(≤35℃)效能发挥过慢,致使胶结质量差的问题,研发出一套适用于低温条件下的高效激活剂与激活助剂,解决因激活剂与激活助剂效能发挥慢引起MTC固井液不稳定,水泥石强度发挥慢的问题,从而改善固井质量。

关键词MTC 激活剂 激活助剂 固井

油田矿渣MTC技术是利用钻井工程中废弃的钻井液的降失水性和悬浮性,加入高炉水淬矿渣、矿渣激活剂、激活助剂,必要时再加入少量的缓凝剂,使钻井液转化为性能完全可以和油井水泥浆相当或更好的矿渣MTC固井液。浆体具有流变性好,稠化时间易调,沉降稳定性好等特点;直接成本低于同性能的油井水泥;与钻井液的相容性好,能提高顶替效率,从而提高固井质量。

矿渣自身具备一定的水硬活性,但其内部大量的玻璃体的存在阻止了水进入玻璃体内部,使得矿渣内部离子也无法渗出,水化反应几乎终止,因而矿渣只有在有激活剂存在下才能被激活,其水硬活性表现出来。单纯被激活的矿渣MTC固化物通常不能满足固井所需抗压强度,需要加入激活助剂来增强固化物的抗压强度,满足固井所需。目前在一些井下温度较低(≤35℃)的井仍存在因激活剂、激活助剂效能发挥过慢,致使胶结质量差等问题出现,从而影响固井质量。

1、研究路线

本实用新型推出一种低温条件下的高效激活剂(GXJHJ)与激活助剂(GXJHZJ),解决激活剂与激活助剂在温度低于较低30℃条件下效能发挥慢引起MTC固井液不稳定,水泥石强度发挥慢,最终影响固井质量所带来的问题。

2、主要组成

激活剂由氢氧化钠、碳酸钠三乙醇胺组成;激活助剂由硅酸钠和硫酸钙组成

3、原理及特征

该高效激活剂与激活助剂的制作方式(激活剂(GXJHJ)由氢氧化钠、碳酸钠三乙醇胺组成,激活助剂(GXJHZJ)由硅酸钠和硫酸钙复配而成,激活助剂由硅酸钠90%,硫酸钙10%组成)。

本发明的特征(采用工业产品进行复配,其中氢氧化钠为液体(质量浓度38%),碳酸钠为固相颗粒,三乙醇胺为工业纯)。

4、室内试验

4.1 相同密度、相同加量、不同温度条件下,与传统MTC的稠化时间和早期强度对比,(密度1.50g/cm3,激活剂20%,激活助剂7%

温度(℃)

传统MTC

稠化时间

(min)

强度(6h×0.1MPa)

强度(24h×0.1MPa)

强度(48h×0.1MPa)

30 

232 

无 

9.3

10.7

35 

205 

无 

10.1

12.3

40 

184 

无 

11.3

12.4

50 

152 

2.9 

11.9

12.6

60 

114 

3.7 

12.8

12.9

温度(℃)

高效MTC

稠化时间

(min)

强度(6h×0.1MPa)

强度(24h×0.1MPa)

强度(48h×0.1MPa)

30 

153 

2.8

15.1

16.3

35 

137

3.1

15.3

17.1

40 

113 

3.4

15.4

17.3

50 

97 

4.3

15.7

17.4

60 

78 

4.9

15.9

17.5

由上表可知,在循环温度≤35℃条件下,与传统MTC激活剂与激活助剂相比,高效MTC激活剂与激活助剂在MTC固井液的稠化时间可控,并且矿渣MTC固化物抗压强度上均能达到技术要求;在循环温度大于35℃条件下,高效MTC稠化时间可控性和矿渣MTC固化物抗压强度更优于传统MTC。

4.2 相同密度,相同温度,不同加量条件下,高效MTC稠化曲线与强度发展曲线(以密度1.50g/cm3,温度35℃为例)

密度(g/cm3

温度(℃)

加量(%)

稠化时间

(min)

强度(0.1MPa)

激活剂

激活助剂

6h

24h

48h

  1.50

 35

 10

5

 189

1.3

12.4

14.8

1.50

 35

 12

5

 176

1.5

13.2

15.1

1.50

 35

 13

6

 164

1.6

14.1

15.3

1.50

 35

 15

6

 137

1.8

14.3

15.7

1.50

 35

 18

7

 119

2.3

14.6

16.1

1.50

 35

 20

7

 102

2.8

15.1

16.3

由上表综合分析可知,密度1.50 g/cm3,温度35℃下,最优加量为激活剂15%+激活助剂6%。

同理,根据以上方法可得出口井温度和密度下,最优的激活剂与激活助剂加量。

4.3 根据以上原理优选出的不同密度、不同温度条件下对应加量的MTC性能对照表

密度(g/cm3

温度(℃)

加量(%)

失水量

(ml)

稠化时间

(min)

强度(0.1MPa)

激活剂

激活助剂

6h

24h

48h

1.50

 46

10

6

48

198

2.2

15.1

16.1

1.60

 46

10

6

45

165

2.3

15.2

16.5

1.70

 43

12

6

46

106

2.4

14.8

16.7

1.80

 34

15

6

42

148

2.6

15.3

16.9

由上表实验数据可知,针对不同井,不同密度、不同温度条件下对应不同的激活剂和激活助剂加量,都能表现出较好的MTC性能。

5 现场应用

高效MTC激活剂和激活助剂在新疆油田五2东区取得成功应用,以下为3口井的使用情况:

现场应用统计表

井号

井深m

泥浆密度 g/cm³

水泥浆密度g/cm³

稠化时间min

试验温度℃

激活剂%

激活助剂%

CBL声幅解释

5D6002

1773

1.62

1.80

148

34

15 

6 

优质 

56089

2283

1.26

1.50/1.60

198/165

46

10 

6 

优质 

56000

1760

1.52

1.70

106

43

12 

6 

优质 

以下为3口井现场试验情况:

5.1 5D6002井试验:

试验井队:克钻50597队

钻井资料:该井是一口生产井,完井井深1773m,目的层克上、克下组油气活跃,钻井液密度1.62 g/cm3 ,粘度48s,滤失4.5ml/30min,泥饼0.4mm,含砂0.3%,PH值9,,井底温度34℃,MTC密度1.80 g/cm3,稠化时间148min。

固井结果:固井施工正常, 48hr后测井,水泥浆返高达到设计要求,CBL声幅解释全井段固井质量优质。

5.2 56089井试验:

试验井队:克钻50619队

钻井资料:该井是一口生产井,完井井深2283m,目的层克上、克下及佳木河组油气活跃,钻井液密度1.26 g/cm3 ,粘度46s,滤失6.0ml/30min,泥饼0.5mm,含砂0.3%,PH值9,,井底温度43℃,MTC领浆密度1.50g/cm3,稠化时间198min,MTC尾浆密度1.60g/cm3,稠化时间165min。

固井结果:固井施工正常, 48hr后测井,水泥浆返高达到设计要求,CBL声幅解释全井段固井质量优质。

5.3 56000井试验:

试验井队:克钻30640队

钻井资料:该井是一口生产井,完井井深1760m,目的层克上、克下组油气活跃,钻井液密度1.52 g/cm3 ,粘度40s,滤失4.0ml/30min,泥饼0.5mm,含砂0.3%,PH值9,井底温度40℃,MTC密度1.70g/cm3,稠化时间106min。

固井结果:固井施工正常, 48hr后测井,水泥浆返高达到设计要求,CBL声幅解释全井段固井质量优质。

6 结论

(1)在循环温度≤35℃条件下,高效MTC激活剂与激活助剂在MTC固井液的稠化时间可控,并且矿渣MTC固化物抗压强度能达到技术要求,在循环温度大于35℃条件下,高效MTC稠化时间可控性和矿渣MTC固化物抗压强度更优于传统MTC;

(2)由试验选出的最优激活剂和激活助剂加量下的MTC,都能表现出较好的MTC性能;

(3)室内试验和现场试验结果证明,高效MTC在循环温度低于35℃情况下,激活剂与激活助剂效能高,水泥石强度发挥快,具有很好的抗油、水侵能力。