浅谈Unipol聚乙烯长周期运行的措施

(整期优先)网络出版时间:2018-06-16
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浅谈Unipol聚乙烯长周期运行的措施

肖海发

(青海大美煤业股份有限公司青海西宁810000)

摘要:本文简单介绍了Unpoil聚乙烯树脂的工艺简介,以及通过从原料精制、聚合反应的控制、产品质量的控制、催化剂、造粒系统,设备维护等方面论述长周期运行所采取的一系列措施,通过细化操作和关键设备超负荷运行维护来进行论述。

关键词:树脂;聚乙烯;长周期运行;措施

1.装置简介

该装置采用UNIPOLPE气相法技术,以乙烯为原料,以丁烯-1或己烯-1作为共聚单体,在一定温度和压力下进行聚合反应,生产聚乙烯产品。装置包括原料精制、聚合反应、产品脱气、排放气回收、挤压造粒、掺混和配套的辅助设施。设计年生产能力为30万吨/年。设计年操作时间为8000小时。气相法流化床生产工艺,1条生产线,操作弹性:60~110%。其中添加剂系统、造粒系统操作弹性70~120%。按照加工方式不同分类一共引进17个牌号,包括薄膜、注塑、吹塑和管材等。

2.影响长周期的因素

在日常生产过程中,为了平衡上下游物料和提高企业的利润,每个企业存在不同程度超设计负荷运行,但是超负荷运行对于装置平稳运行有很大隐患,就UNIPOLPE装置来说,物料供给纯度、床层再生周期、反应物料平衡、产品控制指标、催化剂采购、操作人员应急处理能力、尤其是设备自生处理能力超出正常处理能力等一系列的问题,使得我们在超负荷运行中需要解决的重要课题。本装置设计生产负荷37.0t/h,操作弹性60~110%,造粒系统操作弹性70~120%。按照110%生产负荷,聚乙烯反应负荷应达到40.7t/h,造粒按设计负荷能达到44.4t/h,经过聚乙烯装置技术攻关后反应实际负荷能达到42t/h,造粒能达到46t/h,为了能满足超负荷平稳运行,装置从以上问题进行分析,并提出相应措施。

3.原料精制

Unpiol催化剂对杂质非常敏感,杂质会导致催化剂活性降低和树脂性能的改变、导致反应产生静电,对反应系统有很大的危害,因此必须让上游物料来源达到装置所需要的物料纯度,加强原料质量的监控,尤其是上游装置波动或是切原料储罐。精制床被旁通或再生切除和投用是时候更得注意。增加共聚单体、乙烯精制床再生频率,缩短再生周期通过精制床再生,减少反应器杂质。提高T2加入量,用T2与反应器中微量水反应,减少反应器中水含量减少反应器静电[1]。

3.1反应器平稳控制

对于反应来说,在正常运行过程中,避免反应温度,乙烯分压、氢气乙烯比、共聚单体乙烯比、产率、氢气共聚单体流量发生大的波动。反应温度的控制是聚合反应的核心控制参数,避免温度波动是控制反应平稳的直接参考量,反应器壁温度温差设定在±5℃范围内,高报说明器壁正在结片,当壁温低报是说明已经结片,当恢复到正常时,说明器壁上块料已经脱落,落入床层会导致反应器流化效果变差,甚至会引起分布板堵塞。在线色谱是稳定控制反应器的关键因素,定期进行调校在线分析仪,当它们偏差超出±2%、根据分析中心取样分析结果进行连续对比,密度、熔融指数出现偏差时进行标定,防止生产出粉料细粉过多或者是粉料太黏,导致分布板和循环气冷却器堵塞,PDS系统出料不畅,脱气仓架桥等事故。控制好流化床的料位、床重、流化气速,气相流化床工艺,反应器粉料树脂处于固定床流化状态。由于反应器中树脂形态,性能处于一个不断变化的过程,想要保证良好的反应状态,必须时刻监控能够表征反应器内部粉料流化状态的参数(顶部、上和下部流化松密度),并且根据树脂变化适时调整床重、床高和气速等重要控制参数,避免流化不均产生热点,造成局部过度聚合产生结块或由于树脂颗粒变小,气速过快夹带树脂细粉进入循环气管线堵塞分布板[2]。根据长时间的总结,我们只能减少堵塞,延长运行周期。压缩机入口导叶用来控制循环气流量,稳定床层的流化状态,对反应器壁和扩大段进行冲刷,避免出现片料和块料造成反应恶性循环导致停车,但是过高的表观气速下,易产生细粉,增加夹带量。

3.2催化剂的采购

淤浆催化剂有四氢呋喃、二氯化镁、四氯化钛混合在白油中制成,是以钛为活性中心的催化剂,由于淤浆中有分散悬浮的颗粒,并且流速很慢,易沉积而堵塞管线,尤其是在线混合器,温度对催化剂粘度影响较大,温度越高,粘度越小,越有利催化剂的流动,但温度不能超过60℃,太高会使催化剂活性降低管线挂壁增多,定期对在线混合器进行切换清理控制好管线伴热温度,确保催化剂的平稳注入。不同厂家的催化剂性能有细微的差别,生产的粉料流动性不同,会引起挤压造粒机负荷波动。低活性的催化剂,使整个系统的物耗、能耗会增加,导致产品成本上升,而且活性的降低会使产品灰分增加,大大降低了产品质量,而性能优良的催化剂能够增加反应的灵敏性,有效降低粉料树脂的细粉含量,对于平稳运行反应来说意义非凡。

3.3产品质量的控制

分析中心分析对树脂进行全分析,包括熔融指数、密度、堆积密度、颗粒尺寸、细粉含量等,操作人员及时查看分析结果,跟上一个分析结果和在线分析仪的数据进行对比,如果反应操作没有大的调整结果却偏差较大,及时联系分析中心重新取样分析,判断数据的准确性,适当优化反应器参数。

3.4操作员工的技能培训

操作人员是事故的第一个发现者,一个好的操作人员正确把握事故处理轻重缓急,合理安排现场人员分工,将事故消除在萌芽状态。加强对操作人员培训,从正常生产操作、事故应急处理、工艺管理、工艺技能、设备操作、安全、产品质量等多个方面进行全面培训,提高操作人员应变能力和事故处理能力,严格按照操作规程,及时发现问题,及时处理,对原有职工进行轮岗培训,培养一专多能人才。优化装置长周期高负荷平稳运行。

3.5设备的维护保养

装置运行的平稳与否和时间长短跟设备有非常大的关系,健全管理制度,实现标准化管理,提高设备的可靠性,除了每个点加强巡检外,加强关键设备进行特护管理,如增加Y-7030振动筛筛情况检查频率防止堆料。增加Y-7010出口粒料湿度检查频率,发现粒料湿度明显增加,立即清理Y-7010抽湿风机滤网,滤网清理后,粒料湿度依然明显增加的,表明Y-7010负荷偏高,恢复挤压机负荷至先前水平。密切关注S-5011转速和D-6210料位。通过开关HV-5009-8、反转S-5011,保持挤压造粒机组负荷平稳。通过粉料堆积密度、密度和S-5011转速变化情况,加强催化剂性能评估。当催化剂性能不能满足时,及时调换催化剂。如遇挤压造粒机组停车,按照紧急停车程序进行处置,合理有序重新开车。加强反应器监控,通过优化PDS出料,减少出料时气体夹带,减少脱气仓排放量,提高回收效率。定期进行设备切换检查减少应设备原因造成的波动和停车。优化操作,严抓平稳生产,加强设备管理,降低装置非计划停车次数,减少停工损耗,以确保装置高负荷稳定运行完成公司生产任务的同时,降低装置单耗能耗。

4结论

通过以上总结在实际操作过程中,我们得知,良好的责任心,精细管理、精心操作、控制好每一个相关参数,将原料来源把好关,保持反应器良好的运行状态,把握好关键设备的操作要点,抓好操作人员的技能培训,及时处理存在的小问题,避免事故扩大,保证装置的“安、稳、长、满、优”运行是长周期运行的必要手段。

参考文献:

[1]应丽英.Unipol全密度工艺进展.北京:合成树脂与塑料.2002.19(4:)49-53

[2]桂祖桐.Unipol工艺聚乙烯产品开发的进展.北京:合成树脂及塑料.2003.20(2):62