220kV大朗站110kV大石乙线131开关跳闸后重合闸不动作实例分析

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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220kV大朗站110kV大石乙线131开关跳闸后重合闸不动作实例分析

尹照新

(广东电网公司东莞供电局广东东莞523400)

摘要:本文主要通过220kV大朗站110kV大石乙线131开关跳闸后重合闸不动作实例分析,讲述查找并处理故障方法和步骤。

关键字:重合闸故障漏氮

根据检测结果,判断B、C相氮气筒均有漏氮现象。对B、C相氮气筒更换并进行排气工作,并测量预压力分、合、重合闸闸压力下降值分别为17.8MPa,2.0MPa,1.5MPa,4.6MPa,符合厂家要求。检查油泵启动压力、油泵停止压力、合闸闭锁压力、分闸闭锁压力分别为31.0MPa、33.0MPa、27.7MPa、25.2MPa,符合厂家要求。完成后关闭储能电机模拟重合闸操作正常。

四、大石乙线131开关跳闸后不重合原因分析

在110kV大石乙线线路故障发生前,该液压压力值可能已临近油泵启动值。当线路故障发生后,保护装置正确动作并出口跳开131开关,但因131开关机构发生漏氮现象,开关一动作,加速了开关压力的损失,在开关完全分闸到位后,压力下降情况并无停止,最终启动压力低闭锁合闸继电器,断开了合闸回路。但油泵仍旧正常打压,经过小段时间后,开关控制回路恢复正常。上述开关机构的动作过程,正好解析本次线路故障的故障录波图中,开关分位位置指示为什么在持续100多ms后便消失。

一次方面:由于131开关B、C相存在漏氮现象,导致开关分、合闸压力下降值偏大。在110kV大石乙线线路故障发生前该液压压力值可能已临近油泵启动值31.6MPa。当线路故障发生后,跳开131开关后机构压力低于合闸闭锁压力27.7MPa,导致出现合闸闭锁信号且不能进行合闸操作。

最后检修班组更换了BC相的氮气桶,模拟之前的故障情况,试验正确,正好验证了原因分析结果。

五、结束语

本文主要通过220kV大朗站110kV大石乙线131开关跳闸后重合闸不动作实例分析讲述了查找并处理同类缺陷的方法和步骤,说明查找处理缺陷各方面因素均需考虑,同时加强开关日常维护,保证变电站的安全稳定运行。

参考文献

【1】南京南瑞LFP-941系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书.

【2】电力系统分析何仰赞、温增银

【3】电力系统继电保护典型故障分析国家电力调度通信中心