电机系统变频调速技术应用

(整期优先)网络出版时间:2015-10-20
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电机系统变频调速技术应用

王兴华

(广东省电力设计研究院广东广州510663)

摘要:本文主要介绍了某300MW机组电机系统变频调速技术改造的设计,为火力发电厂节能设计提供了一些必要的借鉴。

关键词:凝结水泵;引风机;开式循环冷却水泵;脱硫增压风机;变频

1.变频技术的特点及发展情况

随着电力电子器件的发展,高压变频装置的型式多种多样。长期的运行实践表明:应用高压大功率变频调速系统的经济效益良好、其可靠性也可以得到保证。在我国火力发电厂中,各类泵和风机的用电量占火力发电厂自用电量的85%左右,例如引风机、送风机、一次风机、循环水泵、凝结水泵、给水泵、灰渣(浆)泵、排粉机等等。电动机功率选择一般按机组满负荷时进行计算并留有一定裕量,如果采用挡板阀门调节,即使在机组满负荷时也未必全开,在机组低负荷运行时效率就更加低下。如根据所需的流量调节转速,就可获得很好的节能效果。

2.变频技术的应用现状

作为以工艺控制(速度控制)和节能为目的的产品,变频器在电力、冶金、石油、化工、纺织与化纤、食品饮料、建材、造纸、市政、中央空调等行业中得到广泛应用。

发电厂是电动机应用大户,大部分厂用电负荷是用在这些电动机上。部分电厂在送风机、引风机、灰渣泵、疏水泵、给粉机和给煤机上安装变频速装置后,均取得了较好的效益。在电厂中,采用低压变频器较多的电动机有:给煤机、给粉机、生活给水泵、回水泵、渣水泵、供油泵、锅炉补给水升压泵、除盐水泵以及空调系统和空压机等。

3.采用变频调速后的经济效益分析

对国内某个和本工程类似的300MW机组采用变频器改造后的实际运行情况了解,改造前功率因数0.85,改造后的功率因数可以达到0.95。假设机组年利用小时为5000h,其中50%的时间带满负荷,30%的时间带90%的负荷,20%的时间带60%的负荷运行。电折标煤系数1万度电=3.56吨标煤计算节能量。

3.1凝结水泵

每台机组配两台100%容量凝结水泵,电动机功率1000kW,电压6kV,两台凝结水泵配1台变频器,采用一拖二的模式。变频改造前后各种工况下耗电情况如下表。

凝结水泵变频改造前后各种工况下耗电情况比较表

从上表可以看出,机组负荷越低,变频器的节能效果就越明显。则改造前、后的耗电量W1和W2分别为:W1==3918MW•h、W2=2488MW•h、W1-W2=3918MW•h-2488MW•h=1430MW•h。3、4号机组节能量共计:143×3.56×2=1018.16吨标煤。

若发电成本按0.40148元/kW•h计,一台凝结水泵一年节省费用约57.41万元,3、4号机合计每年节省电费114.82万元。凝结水泵2台变频器设备费用,加上土建施工费用以及改造用的电缆等费用,合计约为300万元,投资回收年限约为5年。实际上,凝泵采用变频调速后,大大减少了水泵、凝结水管道及阀门维护工作量和维护费用,这方面的受益也是非常可观的。

采用变频调速后,低负荷时,凝结水泵低速运转,泵必需的汽蚀余量(NPSH)降低,降低了泵内发生汽蚀的可能性(因泵必需的汽蚀余量近似与转速的平方成正比),提高了凝结水泵的运行可靠性,延长了水泵的寿命。

3.2引风机

每台机组配两台引风机,电动机功率2000kW,电压6kV,一台引风机配一台变频器,采用一拖一的模式。变频改造前后各种工况下耗电情况如下表。

引风机变频改造前后各种工况下耗电情况比较表

从上表可以看出,机组负荷越低,变频器的节能效果就越明显。则改造前、后的耗电量W1和W2分别为:W1==5039MW•h、W2==3238MW•h、W1-W2=5039MW•h-3238MW•h=1801MW•h。3、4号机节能量共计:180.1×3.56×2×2=2564.63吨标煤

若发电成本按0.40148元/kW•h计,一台引风机一年节省费用约72.31万元,两台引风机一年节省费用约144.62万元,3、4号机合计每年节省电费289.24万元。两台引风机变频器设备费用,加上土建施工费用以及改造用的电缆等费用,合计约为350万元,投资回收年限约为4.5年。实际上,引风机采用变频调速后,大大减少了风机、烟道及烟道挡板门维护工作量和维护费用,这方面的受益也是非常可观的。

3.3脱硫增压风机

每台机组配一台脱硫增压风机,电动机功率2400kW,电压6kV,一台增压风机配1台变频器,采用一拖一的模式。变频改造前后各种工况下耗电情况如下表。

增压风机变频改造前后各种工况下耗电情况比较表

从上表可以看出,机组负荷越低,变频器的节能效果就越明显。则改造前、后的耗电量W1和W2分别为:W1=8634MW•h、W2=6357MW•h、W1-W2=8634MW•h-6357MW•h=2277MW•h。3、4号机节能量共计:227.7×3.56×2=1621.2吨标煤。

若发电成本按0.40148元/kW•h计,一台增压风机一年节省费用约91.42万元,两台增压风机一年节省费用约182.84万元,3、4号机合计每年节省电费182.84万元。增压风机1台变频器设备费用,加上土建施工费用以及改造用的电缆等费用,合计约为260万元,投资回收年限约为2.5年。实际上,增压风机采用变频调速后,大大减少了风机、烟道及烟道挡板门维护工作量和维护费用,这方面的受益也是非常可观的。

3.4开式循环冷却水泵

每台机组配两台开式循环冷却水泵,电动机功率160kW,电压380V,两台开式循环冷却水泵配1台变频器,采用一拖二的模式。变频改造前后各种工况下耗电情况如下表。

开式循环冷却水泵变频改造前后各种工况下耗电情况比较表

从上表可以看出,机组负荷越低,变频器的节能效果就越明显。则改造前、后的耗电量W1和W2分别为:W1=653MW•h、W2=324MW•h、W1-W2=653MWh-324MWh=329MW•h。3、4号机节能量共计:32.9×3.56×2×2=468.50吨标煤

若发电成本按0.40148元/kW•h计,一台开式循环冷却水泵一年节省费用约13.21万元,3、4号机合计每年节省电费26.42万元。开式循环冷却水泵1台变频器设备费用,加上土建施工费用以及改造用的电缆等费用,合计约为11万元,投资回收年限约为0.7年。实际上,开式循环冷却水泵采用变频调速后,大大减少了水泵、管道及阀门维护工作量和维护费用,这方面的受益也是非常可观的。变频调速不仅节能效果显著,还明显改善了系统的安全可靠性。变频调速解决了启动时大电流对电机的冲击击,延长了电机的使用寿命。异步电机直接启动时,其最大启动电流约为额定电流的7倍,采用星三角启动也达到了4~5倍。而变频启动时,基本上无冲击电流,其电流是从零开始,随着转速的上升而增加,最大不会超过额定电流,这就消除了对电机的冲击应力,减少了维护量,延长了电机的使用寿命。

4.结论

凝结水泵、引风机、开式循环冷却水泵、脱硫增压风机加装变频装置,将设备由原来的定速运行改为变频无级调节运行泵,一方面减少了运行中的节流损失,设备电流下降,起到节能作用;另一方面由于设备出口水压的下降,大大改善了设备相关系统的工作条件,减少了泄漏,降低了检修工作量,提高了系统安全可靠性,取得了较为明显的安全和经济效果。同时,加装变频装置还可以延长设备使用寿命,减少运行噪声,减少污染物排放,有很好的社会效益。因此,推荐采用凝结水泵等设备加装变频装置。

作者简介:

王兴华(1982-),女,山东聊城人,主要从事火力发电厂电气专业设计研究工作。