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  • 简介:ABSTRACT: This article Analyze the reason why did HP1003 Coal Mill reject system cause enviranmental pollution ,Propse technological solutiongs,introduce how to solve the problems when Mill reject system is transformed,and analyze the effect affter the transformation. KEY WORD: Coal Mill; Mill reject system;Environmental Protection 摘 要:针对HP1003型中速磨煤机石子煤排放装置造成环境污染严重的问题进行原因分析和研究,提出技术改造方案,并介绍了石子煤排放系统改造中遇到的问题如何完善,以及改造后效果进行了分析评价。 关键词:磨煤机;石子煤排放系统;环保 田集发电厂一期工程(2×600MW)超临界机组锅炉为上海锅炉厂生产的单炉膛一次中间再热、四角切圆燃烧方式超临界参数变压运行螺旋管圈直流煤粉炉。制粉系统采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统。磨煤机选用上海重型机器厂生产的HP1003型中速碗式磨煤机,磨辊加载方式为弹簧加载。石子煤排放系统采用敞开式对空排放,灰尘比较大,现场环境较差,且石子煤在二次装运过程又造成灰尘的二次飞扬,环境粉尘污染就不可避免,文明生产状况不好,设备卫生很难保障,故将石子煤排放方式进行改造。 图一 改造前石子煤排放系统 新型石子煤排放系统介绍 原石子煤排放系统为敞口式对空排放排放时为正压排放,不仅石子煤通道内粉尘外逸,且收集箱内石子煤在热风的冲击下,重新激起粉尘,对环境及现场设备的使用寿命影响巨大。另外,磨煤机石子煤量是根据负荷、煤质以及磨煤机各部件的磨损量的变化而变化的,但原排放系统无法有效的观察石子煤量的变化,造成磨煤机侧机体内部部件,如长短刮板、裙罩装置等磨损严重,减少消耗性备件的使用寿命,增加了维护成本、降低了磨煤机的运行安全可靠性。新型石子煤排放系统为密闭式即时排放,产生的石子煤及时排放至磨煤机下部的收集箱内,减少了刮板、侧机体的磨损;由于是密闭式排放,大大减少了粉尘污染。新型石子煤排放系统主要有以下几个特点: ⑴新型石子煤排放系统主要由气动插板式隔离阀两道、石子煤通道、观察箱、提升气缸以及收集箱、伸缩膨胀节组成。 ⑵装置的第一道密封阀门为直推锥面压紧闸板阀,阀门在Φ200缸径的直行程气缸驱动下,阀板密封面承载的正方向压力越大,阀板的密封面与端口密封环的接触面紧密程度就越强。另外,由于此结构闸板阀无端面磨损结构部位,所以密封性能可靠,而且经久耐用。作为石子煤排放装置的主切断隔离阀门,可有效维持石子煤及煤粉和粉尘的良好密封特性。装置的第二道密封阀门为自锁式全密封抽板阀,阀门的驱动气缸采用的仍然是Φ200缸径的直行程气缸。 ⑶装置设计中通过增加上变径管容积的结构,在第二道抽板阀关闭时通过暂存方式,应用变径管内部扩大的容积继续储存排放出来的石子煤,使磨煤机的风室内不会产生石子煤堆积,减少石子煤刮板磨损和断裂。 ⑷石子煤收集箱的转运,是通过叉车来完成的。为了便于收集箱的倾倒,在叉车的起落货叉上加装液压旋转器。液压旋转器可以在1.5米至4.5米高度范围360度全向旋转倾倒石子煤,所以,收集箱内的石子煤可以直接倾倒至指定区域地面,也可以直接倾倒至装载运输车箱中。 ⑸由于在正常排放石子煤的过程中,收集箱与磨煤机系统是相通的,故收集箱内的有一定的压力。在切断二次门,更换收集箱的时候,收集箱内热风会外溢。故在观察箱顶部设置排气阀,在切断二次门后,利用放气阀将箱内压力泄尽,最后再更换收集箱。 ⑹收集箱使用液压小车拖出,再使用叉车倒运至石子煤场。长期使用后,收集箱底部会出现液压小车的轮印,导致收集箱不易拉出。故需在收集箱底部设置20mm厚1300*1300mm垫板一块。 ⑺电气系统具有操作简单,运行可靠、安装使用方便等特点,在断电、断气及又来电、来气时,均能保持原有状态。行程开关装置及气缸杆采用石墨盘根密封,保证了无外漏。 改造实施方案 改造后的石子煤排放装置示意图如下: 图二 改造后石子煤排放系统 新石子煤排放装置排放通道不变,也设置在原侧机体排放口下方。排放通道上部尺寸为:1200*350mm,下部尺寸为:300*350mm,观察箱与压板之间设置有硅橡胶波形膨胀节。压板由固定在观察箱两侧的两只提升缸开启和关闭。提升机构的行程为50mm。在上部排放一次门、二次门以及排放通道、观察箱安装完毕后,进行收集箱底部垫板的安装。 在改造过程中,需要注意的地方主要有:(1)收集箱底部垫板安装时,垫板中心与观察箱中心要垂直平行,不能有倾斜,否则会导致收集箱上口与压板出口对不齐而造成泄漏;(2)石子煤通道底面坡度要大于30度,否则造成石子煤排放不畅而导致堵塞;(3)石子煤排放一次门为常开,二次门与密封压板之间应该设置保护逻辑,即密封压板关闭时,二次门禁止打开。避免两只门同时打开造成热风外泄,对人员、设备造成伤害。 改造后出现的问题及处理方案 田集发电厂对磨煤机石子煤排放装置改造完毕后,投入运行,发现一些新的问题,并做了相应的一些改造: (1)观察箱下膨胀节内部导向板设计不合理,易进入石子煤造成膨胀节卡涩,而无法打开密封压板。改进前后的导向板结构如下: 图三 膨胀节导向板结构改进 (2)石子煤排放一次门卡涩。由于一次门使用的是单板插板式气动阀门,插板在滑槽内开启或关闭。当滑槽内堆积有灰尘或细小石子煤时,一次门即关闭不严。故在滑槽头部下端预留15mm空隙,作为灰尘或石子煤排出口,彻底的避免了石子煤一次门的卡涩。 (3)石子煤收集箱在积满后需更换空箱,但在更换时,不易与密封压板对齐而造成粉尘热风外漏。为此,在磨煤机的基础上设置四块限位导入装置,更换时直接将收集箱推入限位装置内即可,提高了工作效率。 与石子煤改造项目相关的一些技术改造 田集发电厂不仅仅在石子煤排放方式上进行了彻底的改造,而且针对影响石子煤量的一些影响因素也进行了研究,并实施了相应的改造和调整,主要有以下几个方面: (1)磨煤机叶轮装置改造。原HP1003型磨煤机叶轮装置结构形式有两大缺陷:一、由于一次分离设计缺陷及煤炭质量的变化,部分原煤未能得到充分研磨而落入侧机体中,导致侧机体内部石子煤堆积,造成下裙罩与内气风环磨损严重,进而漏风漏渣;二、原叶轮装置与磨碗延伸环的连接螺栓在长时间运行后被磨损,容易导致叶轮装置脱落,损坏刮板、侧机体等部件,影响磨煤机的安全运行。针对以上两个问题,对叶轮装置进行改造:在叶轮装置两侧加焊弧形隔板和盖板,材料为65Mn,使一次风风速更合理;与磨碗延伸环的连接螺栓不被磨损,大大提高了叶轮装置的使用寿命。新型叶轮装置缩口间隙为45mm。改造后叶轮装置如下图: 图四 叶轮装置改进结构图 (2)对磨煤机的内部间隙进行了重新调整。主要有:磨辊与磨碗之间间隙调整为6~8mm;弹簧加载装置与磨辊头间隙调整为1~1.5mm;可调罩与分离器体间隙调整为8~13mm。 (3)从各方面降低磨辊轴承箱进粉的机率。首先通过自己试用及对其他电厂油封使用情况收资,来最终选用效果较好的油封品牌,从源头上降低煤粉进入轴承箱的机率;其次缩小磨辊裙盖装置内径,减小磨辊裙盖装置与轴承箱间隙,从原来的13mm降至2mm,增加密封风压,有效的阻止煤粉与油封的接触;最后,清洗密封风机入口滤网装置,密封风机风压由原来的8KPa增加至11KPa,直接增加了磨辊密封风压,形成有效的密封气膜,阻止了煤粉的进入。防止煤粉进入磨辊轴承箱技术措施的实施,大大延长了磨辊轴承的使用寿命,改善了磨辊轴承的运行环境,降低了因磨辊转动卡涩造成石子煤量大的机率。 石子煤改造项目的效果 通过以上相关技术措施的实施,田集发电厂磨煤机区域环境卫生取得了明显改善,磨煤机运行更加安全、可靠。其效果如下: (1)根据磨煤机试验规程,中速磨煤机石子煤发热量低于6.27MJ/Kg。改造前,田集发电厂单台炉磨煤机石子煤排放量约为10t/天,石子煤发热量约5-6MJ/Kg;经过石子煤改造以及相关的技术措施实施后,2010年9月10日对两台炉石子煤发热量进行取样分析,结果为#1炉发热量为1.98MJ/Kg,#2炉发热量为0.60MJ/Kg,远低于排放标准的要求,而且改造后单台炉磨煤机石子煤排放量低于3t/天,大大降低了石子煤排放量。 (2)2007~2008两年间共发生叶轮装置脱落事故两次,平均每年一次。而#2炉自2009年4月份大修改造结束后至今,未发生过一次叶轮装置脱落造成磨煤机跳停事故; (3)石子煤量减少,相应减少了刮板装置以及下裙罩装置的磨损,以及避免了因刮板故障造成的跳磨故障。2007-2008年田集发电厂共更换长刮板装置93件,短刮板装置10件;而改造后2009-2011年三年时间两台机组仅更换长刮板32件,短刮板20件;直接节约成本约20万元; (4)在日常维护方面,由原来配备的两辆铲车、三两翻斗车,减少为两辆叉车,节约了人员成本,减少了维护工作量。 参 考 文 献 王丽英.大型锅炉中速磨煤机运行的主要问题和对策[J].电站系统工程,2002,18(1):11-15. 吴宝富.降低HP系列磨煤机石子煤排放率改造[J].华北电力技术,2003(5):16-17 肖永辉,高殿臣.MPS-255中速磨煤机喷嘴环改造[J].热力发电,2007,36(12):90-91 赵熙,阎维平,祝宪,等.600MW锅炉中速磨煤机石子煤排放异常分析[J].锅炉技术,2010,41(2):61-64. 中国电力企业联合会.DL/T 467-2004 电站磨煤机及制粉系统性能试验[S].北京:中国电力出版社,2004.

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  • 简介:摘要加热炉燃气大部分使用湿气,含水多,容易发生冻结,使加热炉经常发生熄火现象,严重影响正常生产。为了避免因为湿气含水过多影响加热炉正常工作,需要岗位员工定时对燃气进行放空。当员工生产任务重时,经常长时间放空,造成天然气的浪费。特别是冬季夜间生产时,无法保证定时定量排放。因此研制出燃气脱水定时排放装置,自动排除加热炉燃气分气包的油水,防止因燃气中含水熄灭加热炉。

  • 标签: 加热炉燃气湿气定时定量自动
  • 简介:摘要本文为解决客车排放测试监控难的问题,通过对车辆运行情况的分析,研究设计了一种客车排放测试装置,并总结概述了工作方法。

  • 标签: 客车 排放测试 装置
  • 简介:摘要根据国家环保部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合下发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发〔2015〕164号)的总体部署及上级公司相关要求,2018年年底前,长山热电厂需执行超低排放,即NOx排放浓度<50mg/Nm3、烟尘排放浓度<10mg/Nm3、SO2排放浓度<35mg/Nm3的排放标准,本文主要阐述大唐长山热电厂1号机组除尘装置超低排放改造情况。

  • 标签: 超低排放 排放浓度 电除尘 烟尘
  • 简介:摘要本文为解决客车排放测试监控难的问题,通过对车辆运行情况的分析,研究设计了一种客车排放测试装置,并总结概述了工作方法。

  • 标签: 客车 排放测试 装置
  • 简介:为了降低叉车柴油机的废气排放指标,英国Eminox有限公司研制出一种称为“绿色催化剂”(Greencat)的废气排放控制装置。该装置由一个氧催化转换器和一个微粒过滤器组成,根据废气排放指标的要求,两者可单独使用,也可一起使用。在微粒过滤器内设有电子再生收集器,它能将柴油机废气中的碳烟收集到一个陶瓷过滤

  • 标签: 控制装置 废气排放 叉车柴油机 微粒过滤器 柴油机废气 催化转换器
  • 简介:摘要:本文介绍了汽车对环境的影响及危害,论述了车用汽油机排放物的形成机理及影响因素,介绍了有害排放物控制的途径。

  • 标签: 汽油机 有害排放物 控制装置
  • 简介:摘 要:通过烷基化装置火炬气异常排放现象,对装置流程进行检查,通过分析、判断查找原因,对现场进行确认,并恢复生产,总结出避免装置火炬异常排放的经验教训,保证装置安全、平稳、长周期、满负荷、优化生产。

  • 标签: 火炬  排放  收料  起跳  安全阀
  • 简介:摘要:目前,低温甲醇洗装置应用相对广泛,该装置在满负荷运行期间会发现,二氧化碳排放气中甲醇氨含量偏大等问题,此种问题如果不加以改善,会出现严重资源浪费,同时诱发吸收塔的硫含量超过排放指标。研究发现,在相对复杂的工况下,甲醇氨含量偏大,会造成吸收塔脱硫效果不佳,从而出现净化气硫超标的问题。低温甲醇洗装置运行中,为了达到相关工艺指标,对甲醇氨含量超标问题实施合理控制,减少有毒气体排放,就要结合现实需求积极优化低温甲醇洗装置排放气系统,借此提高天然气产品产量,同时科学控制企业成本,满足可持续发展的目标要求。

  • 标签: 排放气 低温甲醇洗装置 优化措施
  • 简介:摘要金澳科技(湖北)化工有限公司是一家综合性民营石化企业,所加工原油来源广泛,多为高含硫含酸原油。酸性水汽提及硫磺回收装置由50t/h常压酸性水汽提(2015年扩能至80t/h)、140t/h溶剂再生(2015年扩能至190t/h)和2×104t/a硫磺回收装置组成,是全厂重要的环保装置。设计总硫回收率99.9%,烟气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中SO2最高允许排放质量浓度960mg/m3(0℃,101.325kPa,下同)的要求。

  • 标签: 硫磺回收装置 烟气排放 超标原因 对策
  • 简介:摘要金澳科技(湖北)化工有限公司是一家综合性民营石化企业,所加工原油来源广泛,多为高含硫含酸原油。酸性水汽提及硫磺回收装置由50t/h常压酸性水汽提(2015年扩能至80t/h)、140t/h溶剂再生(2015年扩能至190t/h)和2×104t/a硫磺回收装置组成,是全厂重要的环保装置。设计总硫回收率99.9%,烟气排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中SO2最高允许排放质量浓度960mg/m3(0℃,101.325kPa,下同)的要求。

  • 标签: 硫磺回收装置 烟气排放 超标原因 对策
  • 简介:注汽锅炉是稠油油田热注作业生产使用的主要设备,当需要停止注汽或需要维修时,需将炉内的高温高压蒸汽进行排空,才能保证安全作业;而高压蒸汽直接进行排空时,会产生120dB(A)以上的强烈的噪声污染,针对此问题曙光油田研制了"蒸汽排放降噪式污水回收装置"。文章介绍了其降噪及污水回收原理,对其现场应用情况进行了说明。实际应用效果表明,该装置可以达到降噪、节水、减排多重作用。

  • 标签: 注汽锅炉 降噪 污水回收 装置 应用
  • 简介:本文简要阐述了自动收集排放酚水装置的工作原理。此装置的优点为可以完全自动化控制操作,设备简单耐用,有效防止了有毒酚水对人体和环境的危害。对陶瓷行业的生产具有重要的意义,值得大力推广。

  • 标签: 自动装置 排放酚水 工作原理 危害
  • 简介:摘要:乙烯装置是重要的有机化学品生产系统,在实际的应用过程之中对于社会的发展十分关键,加强对于乙烯装置燃烧排放的研究和控制能够较大程度降低乙烯温室气体以及污染气体的排放,对于我国的环境保护以及可持续发展战略十分重要。乙烯装置之中包含着裂解炉、离心压缩机、冷箱、加氢反应器等多个组成系统,加强技术的研究能够降低使用的能耗以及污染排放

  • 标签: 乙烯装置 低排放 开工 火炬排放 开工策略
  • 简介:摘要:对硫磺回收装置烟气达标排放的影响因素较多,采取的有效措施可以有效推动硫磺回收装置的烟气排放,避免造成环境污染事故。本文就对硫磺回收装置烟气排放超标原因分析及对策进行探讨。

  • 标签: 硫磺 回收装置 烟气排放 超标
  • 简介:摘要:随着工业化进程的加快,硫磺装置在化工生产中扮演着重要角色。然而,停工期间硫烟气的排放却成为环境污染的主要源头。本文旨在探讨停工期间硫烟气排放的控制方法,以减少对环境的危害。通过分析硫烟气的特点和对环境的影响,提出了合理的操作参数调整、设备改进和技术措施应用等控制方法,为相关领域提供有益的参考,促进环境保护和可持续发展。

  • 标签: 硫磺装置 停工 硫烟气排放 控制方法 环境保护
  • 简介:摘要尿素装置在停车过程中产生大量的氨水处理依旧是一个严峻的问题,现在国内各大化肥企业的做法通常是将氨水处理后将氨放空,这种做法不但损失一定量的氨,而且会对大气造成污染,对周围居民以及员工的健康不利。随着技术的进步以及环保要求日益严格,这样的处理方法亟需改进。文章重点就尿素装置停车过程废水的排放控制措施进行研究分析,以供参考和借鉴。

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  • 简介:摘 要:对合成氨装置甲醇污水的排放情况进行了系统分析,剖析了甲醇污水超标的主要原因。探讨改进措施,提出了汽提塔分离器(F-2106)高氨氮污水达标排放改造方案。结果表明: F-2106高氨氮污水是导致甲醇污水超标的主要原因;对汽提塔相关设备及管线、管件进行改造,并提高F-2106入口汽提液温度后,甲醇污水中的氨氮含量降幅达77.6%,实现了达标排放,环保效果显著。

  • 标签: 合成氨装置 高氨氮污水 甲醇污水 环保
  • 简介:摘要:随着时代的进步发展,在社会经济稳步提升的同时,工业污染问题也日益加重。在这样的背景下,国家针对炼制工业污染排放出台了新的标准,其中对硫磺装置尾气的排放处理提出了新的要求。为强化硫磺回收装置尾气排放处理的效果,本文通过文献法和经验法,对二氧化硫的排放回收展开了研究,首先分析了目前较为常见的尾气排放处理技术,然后分析了影响二氧化硫排放的因素,最后提出了尾气排放处理的优化措施,以供参考。

  • 标签: 硫磺回收装置 尾气排放 处理