简介:文章介绍了液压缸的故障现象,深入分析了产生故障的原因以及排除液压缸故障的种种措施。
简介:针对4#高炉炉缸堆积事故,分析产生的原因,确定处理方案,阐述处理过程。探讨处理方法和预防措施。
简介:1改造前活套存在的问题a.前、后压辊与活套架之间存在较大间隙,平时轧制较小规格品种时,高速红钢易卡人其中,引起废钢。
简介:对鞍钢热轧带钢厂加热炉步进粱液压缸运行情况.几种常见行走动作故障进行分析,提出排除故障的方法及应急雏修的经验。
简介:对4#高炉炉缸侵蚀预测模型的基本思路和方法进行了阐述,分析了该模型的设计原理和程序实现方法。
简介:以广播、电视和报纸为主力军的大众媒介应该坚持自己身负的社会责任,利用自身领导舆论的力量促进社会发展.尤其在亟待发展的边缘地区,媒介应该更加加强自身影响力.
简介:a.将初期用有水炮泥改为专用优质的浇注料制作泥掏,保证泥套强度及抗渣性。b.加强铁口泥套前清理,每次出铁前必须将泥套周围渣铁清理干净,出铁过程中专人监视泥套工作情况,堵口前对泥套周围进行彻底吹扫。
简介:根据热轧厂轧机设备工艺特点,对精轧机工作辊平衡装置液压缸的结构及工况进行了分析,通过对结构及零部件的工艺性能的改进,增强使用性能,延长使用寿命,为轧机设备的稳定运行创造条件。
简介:介绍了高速线材厂集卷系统搓动缸的特殊结构,并对其安装方向的检测进行了研究,确保了搓动缸的更换一次成功。
简介:设计制作一个专用棘轮内六角扳手和一个平衡缸更换专用工具,可以快速调平对位安装1580精轧下工作辊平衡缸。这种方法省时省力。大大提高了作业效率,缩短更换时间,降低安全风险,提高了安全系数,
简介:针对扇形段驱动辊液压缸压力检测问题,提出了对液压缸上、下腔分别进行检测的理念,并在连铸机上实现了此功能。
简介:涟钢6#高炉于2003年12月4日投产,设计炉容为2200m3,已生产11年零4个月,至2015年2月8日,共产铁2200万t,单位炉容产铁10000t/m3,
简介:通过对轴承套圈进行组织、夹杂物分析后发现,超精磨后套圈沟槽内的凹坑处碳化物颗粒较少造成局部的软点;凸起处碳化物颗粒较大且聚集产生局部的硬质点。金相分析表明,这种微观区域的硬度不均匀是造成超精磨工序中精度无法保证的原因。
简介:介绍中板厂切头剪换刀装置换刀控制过程,分析液压系统不同步且锁不住的原因,提出改进措施和建议。
简介:介绍了数字电动缸结晶器振动装置在国内全弧形双流板坯连铸机上首家成功应用的全过程。实现了低成本维修与运行。实现了装备升级及铸机开动率提高,实现了铸坯表面振痕深度改善。
简介:本文就活套的定义及作用,以及高速线材厂利用RCU对活套的控制作了说明,分析了活套区的常见故障及解决办法。
简介:总结了临钢5号高炉炉缸、炉底破损的情况,找出了影响5号高炉寿命的主要原因,并提出了今后高炉设计中应采取的措施。
简介:针对ASP精轧机组工作辊横移装置液压缸经常发生内外泄、液压缸扁头与缸杆连接螺纹退扣、缸杆断等故障,致使横移功能不能正常运用,须频繁更换液压缸维持生产的问题,分析了产生问题的原因,提出了改进措施,取得了良好的效果。
简介:基于弗里德曼的"核心--边缘理论",对边缘地区发展电子商务进行经济学分析;进而为中西部省域边缘地区城市区域内产业发展提出建议.
简介:简单介绍了高速线材厂精轧辊箱冷却装置,分析了原水套设计方面存在的缺陷,并详细介绍了改进方案、实施步骤以及取得的效果。
液压缸的故障判断
4^#高炉炉缸堆积处理实践
活套的改造
液压缸动作故障的分析与排除
浅析4#高炉的炉缸侵蚀预测模型
边缘地区媒介管理及发展分析
铁口泥套冒泥的预防
1580线精轧机工作辊平衡缸结构改进
线材搓动缸的结构特点及安装方向检测
1580精轧下工作辊平衡缸的更换方法
扇形段驱动辊液压缸压力检测新技术
涟钢6#高炉炉缸罐浆护炉实践
轴承套圈超精磨表面缺陷分析
切头剪换刀片装置抬升缸液压系统分析
数字电动缸振动装置在全弧形板坯铸机上的应用
高速线材厂活套的控制及应用
临钢5号高炉炉缸、炉底破损的原因及对策
ASP线精轧机组工作辊横移液压缸的改进
边缘地区发展电子商务的经济学分析
高线精轧辊箱冷却装置水套的优化