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  • 简介:重点探讨了长治钢铁(集团)公司在现有的工序能力下,通过降低铁水含量来使工艺过程更趋于合理,从而降低产品的生产成本,增加系统的稳定性.

  • 标签: 炼铁 炼钢 铁水含硅量 能耗 成本
  • 简介:采用联测光度法可快速准确地测定钼中钼、、磷和铜的含量,该方法只需一次性溶解试样,可在我公司的分析检验工作中推广应用。

  • 标签: 钼铁 联合测定
  • 简介:在锰合金冶炼过程中,通过配加酒钢自产矿山采矿及磁选后含量低含量高的废矿石,并对锰生产冶炼工艺技术进行优化调整,以达到生产降本增效的目的。此项技术开发,能够降低生产成本,属于铁合金前沿技术研究开发领域,前景广阔。

  • 标签: 贫铁废矿 循环再利用 锰硅合金 锰铁比 渣铁比
  • 简介:倾翻力矩计算在炼钢工艺流程设计中有重要的意义和作用,对倾翻过程中的力矩进行核算,有利于了解副钩的工作过程.通过利用Solidworks三维软件对某工程100t进行三维建模,用其质量特性查询功能可得出铁水的重量及重心位置等物理参数,以提供力矩计算所需数据.

  • 标签: 铁包倾翻 SOLIDWORKS 力矩
  • 简介:介绍了低烧结的意义、现状和低烧结矿的成矿机理,对我厂的原料、设备、工艺等现状进行分析,探讨我厂烧结的现状和低烧结需采取的措施。

  • 标签: 烧结 低硅 碱度 料层厚度 配碳
  • 简介:通过RH顶枪吹氧实践,将钢水中富余的氧化生成SiO2,脱除至渣中,使钢水硫、含量由偏上限或超标准降低到目标内控,其他元素尽量少氧化,达到精确控制钢水成分的目的。

  • 标签: RH脱硅 成分控制
  • 简介:1.前言当今,国内外钢铁界为了进一步降低钢的成本,提高钢的质量而积极开发铁水的预处理特别是脱磷技术。近年来,国内外钢铁厂的生产实践证明,要想使铁水充分进行有效的脱磷、脱硫并降低脱磷、脱硫剂的单耗,首先必须对铁水进行脱处理。以往的研究结果表明,在将铁水中含量脱至0.20—0.15%以下的条件下,铁水才能有效地进行脱磷脱硫,所需要的脱磷、脱硫剂的耗量为最低,即脱是脱磷的前提。目前,国内外钢铁厂采用的铁水预脱方法主要有高炉出铁场脱法,鱼雷混

  • 标签: 脱硅剂 脱硅反应 高炉出铁场 脱硅速度 铁水罐 铁水温降
  • 简介:通过特炉炉体检修的观察;对炉体结构、负荷、砖质、砖型及检修、操作工艺给炉体所造成的影响:对产生红底、击穿和铁水对砖熔蚀的原因分析;寻找对炉体及炉体砖侵蚀的原因,提出解决办法并加以改进:实践证明有助于延长炉体的使用寿命,降低电耗.

  • 标签: 硅铁炉 炉体寿命 击穿 熔蚀 检修
  • 简介:本文介绍了搭配使用新疆高熔点、高品位铬矿,结合25MVA矿热炉炉型参数,生产低高碳铬铁的实践,指出影响低高碳铬铁稳定生产的关键因素。

  • 标签: 铬矿 技术 高碳铬铁
  • 简介:利用双喷嘴扫描喷射成形技术制备27%SiAl、42%SiAl、50%SiAl等3种Si-Al合金电子封装材料,并对该材料进行热等静压致密化处理。研究合金沉积态和热等静压态的显微组织,测定合金的热膨胀系数、抗拉强度及抗弯强度,利用扫描电镜研究其断裂机制。结果表明:沉积态Si-Al合金的相呈均匀弥散分布。随含量增加,合金凝固区间增大,初生相的数量增多,平均尺寸增大,由全部颗粒状分布逐渐演化为呈部分颗粒、部分骨架状分布,这种均匀弥散分布的结构有利于降低合金的热膨胀系数。27%SiAl、42%SiAl、50%SiAl合金的热膨胀系数连续可控,室温至200℃分别为14.76×106、9.75×106、9.29×106/K。随含量升高,材料的抗弯强度和抗拉强度呈下降趋势。27%SiAl合金的平均抗拉强度和抗弯强度分别达到196MPa和278MPa,伸长率为9.5%。42%SiAl与50%SiAl的平均抗拉强度与抗弯强度都接近,分别达到140MPa及220MPa,伸长率小于1%。断裂方式由以铝相的韧性断裂为主逐渐转变为以相的脆性裂为主。

  • 标签: 硅铝 喷射成形 热膨胀 电子封装
  • 简介:针对高比的铜精矿,通过对试验研究中的配料方案、冶炼设备、工艺过程等论述,阐述鼓风炉冶炼工艺处理该矿的技术和经济的可行性。

  • 标签: 硅铁比 铜精矿 鼓风炉 配料方案
  • 简介:研究了某尾矿的工艺矿物学性质及回收铁精矿、硫精矿的工艺流程。通过采用螺旋溜槽预富集-磨矿-弱磁选-强磁选-浮选硫-反浮选工艺回收铁精矿、硫精矿,获得的铁精矿TFe62.58%、回收率32.63%,硫精矿S品位37.57%。

  • 标签: 尾矿 螺旋溜槽预富集 磨矿 磁选 浮选 铁精矿
  • 简介:结合镍转炉吹炼,并对镍转炉吹炼实施低渣型交叉作业,在吹炼中影响作以探讨,阐明低渣型可有效地提高镍转炉炉寿命,降低转炉生产成本。

  • 标签: 转炉 低冰镍 炉龄 吹炼 炼镍
  • 简介:铁水成分特别是的含量波动较大,给转炉冶炼操作带来了一定的难度,对生产的稳定、顺行带来了很大影响。为了解决这一问题,通过在生产实践中的经验积累,摸索了"以铁水为主线的转炉冶炼操作法"。其主要要点是:按铁水在0.50%以下,0.50~0.70%之间,和0.70以上分别从装入制度,造渣制度,冶炼过程操作等方面根据生产实际进行不同的操作。

  • 标签: 铁水成分 冶炼操作 转炉冶炼 冶炼过程 经验积累 生产实践