罗茨风机常见故障及处理方法

(整期优先)网络出版时间:2024-01-18
/ 2

罗茨风机常见故障及处理方法

蒲建华

独山子石化公司设备检修公司

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区

833699

摘要:罗茨风机是容积式压缩机的一种,属于旋转式机械。罗茨风机在现实的工作环境中,十分容易被周围的环境所影响,进而产生故障。所以对罗茨风机进行故障的分析及处理就显得十分重要,本文为此展开探究。

关键词:罗茨风机;故障;处理

引言

煤层气加压在当今时代已经是必然的需求,很多企业也在尝试不同的设备研发和使用,其中罗茨风机是结合了多年的经验进行的环保型产品创新,从效果上来看有了一定的突破,罗茨风机优势也很多,例如噪声比较小、流量和压力的性能也比较高。

1轴承高温的原因及解决办法

风机室内安装有不同用途风机15台,运行过程中轴承温度最高温度在104C,远大于不能高于95C的要求。风机室与加药间相邻共用间墙,B6613排布在加药间侧,室内热空气集聚难以形成对流,而使得风机室内气温升高。经现场检测,运行时室内B6613周围温度高达到60C,风机吸气温度过高,运行时润滑油颜色变白呈现全泡沫状态,传热效果差,轴承温度超温,尤其是负荷超标时,轴承温升超标明显增强。

在风机室每面墙底部距地面上500mm处各安装4台轴流风机,风机室棚顶安装2排无动力轴流风机。运行时关联启动轴流风机吸室外空气,推动热空气通过棚项无动力风机外排,强制室内外空气形成对流。同时加强工艺控制,查找超负荷原因,控制指标在标准范围内。改造后,风机轴承温度稳定在90C以下,再没有出现超标现象。

2温度过高

(1)油箱内部存油过多或者油过稠、过脏;(2)过滤器或者消声器被堵住;(3)通风不畅,使得室温过高,造成轴伸的弯曲形变。处理方法:(1)清除杂物、拥堵物;(2)减少通过鼓风机的压差;(3)降低油位;(4)适当使用润滑油,防止轴承产生高温;(5)在轮毂侧轴添加压缩空气、水冷却。

3处理过程

对罗茨风机解体,发现其油箱内侧附着大量油泥、污垢,润滑油发黑变质且出现高温碳化发黑现象,并存在过多杂质。轴承表面、活塞环套等位置附着大量油泥碳化物。初步分析是润滑油更换周期过长,油质变差,轴承得不到良好的润滑,导致轴承出现温度过高,以及和轴黏结的情况。风机从动转子齿端轴承和轴黏结,无法正常拆解,用气割对轴承进行了切割,轴承位出现磨损,轴径减小了0.01mm,风机从动转子联端轴承位跑圈,轴承位磨损,轴径减小了0.12mm,以上磨损位置均需要加工修复处理。

为保证风机修复质量和安装后运行的稳定性,风机需要做转子跳动及动平衡检测。主动轴联轴器位跳动实测值为0.05mm,轴伸密封位跳动实测值为0.02mm,齿轮位跳动实测值为0.03mm,从动轴齿轮位跳动实测值为0.02mm,各配合部位跳动值及动平衡结果满足使用要求。齿轮、转子(叶轮)、机壳经除锈、清洗、抛光处理后可继续使用,可不做更换。但由于长期运行或已经存在的一定程度的磨损及损伤,无法完全修复,风机在检修完成后,现场运行过程中温升、振动、噪声等参数值会有所增加,但均在可接受范围内,不影响风机正常、安全使用。

风机在检修、回装后,应及时对机壳出入口法兰面进行封堵,防止异物进入转子腔室,进而导致转子磨损甚至在运行中受到损伤。风机现场安装、找正前,须确保电机旋转方向与风机旋转方向一致,禁止风机反向旋转,以免造成不必要的损失。风机现场安装、找正完成后,须手动盘车检查,再次确认风机机壳内无杂物落入,主轴能灵活转动,无卡滞点,无异音。

4罗茨风机日常检修

既然罗茨风机容易出现一些故障,从而导致工作运转出现问题,那么,就要在日常运行中就注意检修,这样可以尽早发现问题,尽早解决。下面梳理日常检修状况:第一,基本运行六个月就要更换一次机油,每一次更换机油都要做好相关记录,如果油位比较低,那么就要及时进行润滑油的补给,如果是经过大整改的罗茨风机或者是新机器的首次使用,润滑油的更换周期是八个小时,这样也是为了降低后期损伤。第二,大修的周期是一年一次,包括更换轴承和其他损害零件,对于所有的零部件都要进行一次彻底的清晰。第三,对于油箱视油镜的清洁也要格外的注意,做到定期检查和清洗,尤其是温度计的准确与否要定期进行检查。第四,控制温度,轴承和油箱的温度一般要控制在50℃以下,如果没有极其特殊的情况或者检修需求,一定要选择冷却之后的水,温度的控制一定要格外的注意。第五,盘车的使用要做好记录,并且每次使用都要做到定期、定时,同时要注意盘点。第六,备用的罗茨风机一定要进行试运行,这个周期基本是每周一次就可以,过于频繁会浪费成本,如果长期不运行也可以导致损伤或者不能使用的情况出现。

5运维注意事项

对风机现场加注润滑油时,油位要求是风机静止状态时的油位,加注油位在油镜的1/2~2/3即可,多加油或少加油均会对风机运行状态造成影响。风机正常运行时,由于风机采用的是飞溅润滑,会出现油箱两侧油镜里的油位波动或高低不一样,属正常情况。定期观察油位,应以风机停车、静止状态下油镜里显示的油位为准。风机维修后,初次运行应空载运行2~4h后,方可逐步加载运行,累计运行2周以后,彻底排掉旧的润滑油,并用新的润滑油手动盘车对油箱进行冲洗,再加注新的正确型号的润滑油。后期的润滑油更换周期可参考风机现场运行工况和润滑油变色、变质情况。风机前后端板底部各设计有一透气螺纹孔,透气孔下方的底座面板上偶尔会附着有油箱里排出的高压油气,属正常情况。定期检查、清理或更换新的进口滤芯棉,滤芯棉堵塞严重,会增加风机的负荷,导致温度、振动出现异常。风机运行过程中,须做好日常巡检记录,记录风机主要部位的温升、振动,出口压力、运行电流等数据,以便后期出现运行异常时对比判断。现场风机运行的其他日常维护事项可参照罗茨风机使用、维护说明进行。

6振动偏大产生的原因及解决办法

运行过程中振动值超标严重,电机端达到15mm/s,主机组端4mm/s不超标,检测基座振动值电机端超标。通过紧固地脚螺栓、调整主从皮带轮平行度等均未有效消除振动,目测可见电机振动。主机组和电机--体化基座为框式槽钢焊接结构,主机端基座槽钢为井字焊接,电机端是平行设置的两条槽钢,没有加强处理。车间在电机端基座增加横竖向槽钢.焊接构成井字结构,先实验1台,检测运行效果,电机、主机实测振动值均在4mm/s以下。试验成功余下6台都做了相同改造,振动偏大解决的同时也消除了三角带磨损断裂的一一个影响因素

结语

罗茨风机拥有很多的优点,在我国的生产生活中有着广泛的应用,而我国关于其故障及处理方法的研究分析还有很大的进步空间,通过对其故障进行系统的分析研究,能大大缩短故障处理的时间,从而保障生产效益。

参考文献

[1]陈永明.罗茨风机故障分析与诊断的研究[J].科学技术创新,2018(11):27-28.

[2]李烈栋.罗茨风机故障原因分析及改善措施[J].硫酸工业,2000(02):44-47+57.

[3]宋生钰.罗茨风机故障分析及解决方法[J].青海科技,2008(02):72-74.

[4]丁晓晨,姜忠福.罗茨风机异音原因分析及处理方法[J].工程建设(2630-5283),2019,002(004):P.137-140.

[5]阿力木·买买提,郝以彬,王东升,等.罗茨风机常见故障及处理方法[J].设备管理与维修,2019(15).