攻克压机拉伸垫机构故障

(整期优先)网络出版时间:2023-12-08
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攻克压机拉伸垫机构故障

王东游

一汽—大众汽车有限公司  吉林长春 130011

[摘要]:一汽—大众冲压中心二车间的全自动冲压线,是从德国万家顿公司引进的,是世界上最先进的自动线,其技术含量高,结构复杂。液压拉伸垫位于整线第一台压机下方(共计6台压机),此机构长4000mm,高7000mm,是整线核心部件之一。对维修人员的维修保养水平要求也较高。本文介绍拉伸垫故障现象,及结合我25年维修经验,据此故障现象,所提出的维修步骤、方法,及调整、拆装过程中的关键点,以提高维修质量,缩短维修时间。使维修人员对此类故障的解决方法,都能够掌握,避免走弯路,从而达到经验成果共享,维修能力不断的提高。

一、引言

液压拉伸垫由机械部分、电气部分、气动、液压等多种控制单元组成,可根据制件要求不同,通过三种方式参与工作。压机每一个工作行程中,都必须选择拉伸垫的一种工作方式参与。如果拉伸垫异常,将直接影响压机的制件质量,是制件合格与否的关键因素。多年工作后拉伸垫在上升时,达不到标准设定高度,每次升起高度都有变化,经常发生异响,振动较大,并时常发出错误报警信号,导致制件质量不稳定,已严重影响正常的生产节拍,因此决定对拉伸垫进行修理。但此机构各零部件全部由国外引进,且自投产使用以来首次出现故障,需请外方专家进行诊断、修复。可请外方专家不仅费用过高,而且所需时间较长,最终决定,利用自己的维修力量攻克这一难关。我利用厂家留下有限的图纸、资料,进行诊断、排查,并通过上网等途径,查阅大量相关资料,结合日常工作经验,制定解决方案,在做好充分准备后,实施修理。确保准确、快速的排除故障,使生产线尽快恢复生产。

二、设备故障原因

针对设备故障现象,分析有以下几种原因:

(一)控制液压拉伸垫的计算机。计算机是拉伸垫的“大脑”,对所有阀组发出指令,并传送和接收各处位置信号、压力信号,一旦“大脑”发出错误指令,各腔压力、位置、动作都会发生变化,将直接引发故障。

处理方式:利用编程器,对压力曲线图、时序图等数据进行分析,对计算机各组件进行诊断,逐个排查。

(二)控制油路的MOOG伺服阀。 MOOG伺服阀开口量直接决定液压拉伸垫各腔压力,以及是否按要求完成各项动作。开口量不准确,压力、流量会有很大变化,产生压力冲击,发出异响、振动。

处理方式:通过压机自身PC机,对三个MOOG伺服阀进行试效,使其开口量,接通断开时间达到设定值。

(三)各油腔压力传感器、拉伸位置传感器。这些传感器监控各腔压力、拉伸垫位置,正常情况下,会准确反馈产生故障的位置,进行报警,使维修人员及时对其进行修复。一旦传感器发生故障,就会产生错误报警信息,误导维修人员诊断。

处理方式:对各传感器进行检验,正确设置参数,采集数值分析和处理,观察所传数值是否准确。

(四)连接杆与顶冠连接处间隙超差。此处间隙超差,一是由调整垫片尺寸错误导致,另一原因是,圆螺母同连接杆螺纹连接处螺纹损坏。如间隙超差,会直接导致拉伸垫上升位置产生变化。

处理方式:拆卸拉伸垫,重新测量调整垫片尺寸,对圆螺母同连接杆螺纹连接处损坏螺纹进行修复。

经过分析处理,确定故障与上述(四)相同,遂进行拆解。

三、维修步骤

(一)拆解液压拉伸垫时,先将压机内清空,机械臂开到换模位置,在滑块对角线四点位置,固定四个五吨“斤不落”,中心位置固定一个十吨“斤不落”。将顶冠处四点吊环孔打开,上好吊环,以备起吊顶冠用。然后对顶冠处镶条、连接压盖组件一一拆解。在拆解中,便看到圆螺母同连接杆连接的螺纹,已严重损坏,螺纹大径已磨光,圆螺母已能上下窜动,起不到固定顶冠的作用了。

(二)开动滑块行驶到下死点位置,就是距离顶冠最近处,用吊带一边穿在顶冠的吊环上,另外一边挂在滑块四角的“斤不落”上,然后滑块反向向上行驶,通过滑块将顶冠带出。顶冠带出后,将移动工作台驶入压机内,顶冠落在工作台上,用工作台将顶冠拉到压机外面。

此处工作的关键点是:由于顶冠的高度较高,压机内空间有限,在滑块升到最高点时,顶冠下边缘和地面的距离为770mm,而工作台高为800mm,工作台无法开进,这样顶冠便不能移出。要解决此问题,需将液压保护系统在电气控制中短接,然后手动将此系统缷荷,使保护腔中的油排出,液压保护腔有50mm行程,这样滑块在平衡缸的作用下,便能上升50mm,工作台便可驶入压机内。

(三)拆连接杆处压紧环。此环和套筒为螺纹连接,正常情况下,逆时针旋转拆下后,即可吊出连接杆。

由于顶冠连接处出现了间隙超差,此处螺纹在上下运行的工作中,受力严重,发生了变化,压紧环无法松开。这种情况下,只有将活塞杆和连接杆一起拆下,通过机加设备,将套筒切开,使活塞杆和连接杆分离。这就需将活塞杆下方的位置显示组件、锁紧圆螺母、活塞缸上下压盖拆除。(此处需注意的是,此方案实施过程较复杂,遇此故障时应先想其它方法,争取将压紧环拆除,例如:用千斤顶逆时针支压紧环,大锤撞击,气焊加热外圈等。如以上方法不奏效,最终采用实施此方案。)

(四)备件准备。加工新的套筒,连接杆处螺纹损坏严重,不能使用,加工新的连接杆。考虑实际使用情况,圆螺母将螺纹加大后继续使用,压紧环螺纹修复后继续使用。各处所用的密封环、垫片等,查找并准备齐备。

(五)安装。各种备件准备齐整后,对各处零件清洗干净,安装顺序与拆卸时反向进行即可,此处不作详细介绍。注意的是,活塞杆处密封件,在装进油缸时,杆的位置一定要居中,否则很容易将密封件损坏。

安装的关键环节是,顶冠处连接压盖组件中,垫片间隙的调整。此处间隙要求:0.10mm-0.15mm之间,如间隙调整不准确,在今后的使用中,还会出现这类故障,会影响此机构的整体运行情况。调整的方法咨询过厂家的专业人员,他们介绍的方法,需要多次测量、安装、反复调整,费时费力。现介绍一种快捷的调整方法,即压铅丝法,此方法便于掌握,利于操作,大大提高了维修的效率。

首先,初测圆螺母距顶冠高度,再测量压盖高度,测量时压盖和圆弧形垫圈要拧紧,中间的原调整垫取出。然后计算出它们的差值,用直径大于此差值的铅丝两段,分别放在圆螺母两侧,之后将压盖安装好,紧固螺钉,达到要求力矩。再将压紧盖拆下,拿出压扁的铅丝,测量铅丝的厚度,此厚度数值减去0.10mm的尺寸后,所得数值即为所需调整垫的厚度。加工新调整垫后,安装压盖组件,试车,完成维修工作。

四、结束语

本次维修项目,由本人担任主修工作,提出并实施维修方案,带领七名同事共同参与,凭借自己多年的工作经验,通过团队的共同努力,经过了二十个工作日,最终顺利圆满的完成任务。为公司节约了大量成本,并提前恢复投入使用,保证了生产的正常运行。此设备重新投入使用至今,一直运行平稳,无任何故障出现。

通过本次维修,不但使自己学到了新的维修技能,积累了经验,提高了自身能力,使共同参与的同事也对此部分故障有所了解,达到了经验成果的共享,维修能力共同提高。通过实践证明了,只要勤于思考,踏实肯干,善于总结每次的工作经验,自身能力一定会不断提高,也可以让自己在今后的工作中能有更好的成绩。

[致谢]:在本项目实施过程中,我得到了很多有益的帮助,对于该项目的圆满完成起到了关键的作用。对协助我共同完成此项工作的同事们道声感谢,大家的共同努力使此项目得以顺利完成。在这里衷心的对你们说一声:辛苦了,谢谢!

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