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摘要:灵活焦化工艺,是一种经济高效、连续流化床的成熟技术,加工最劣质原料,如沥青、油浆、油泥等,环境友好,产生的焦粉全密闭输送,无不良气味,不污染环境。生产出高价值的液体产品以及清洁的灵活气,后者可作为炼油厂燃料或用于发电,大幅度减少天然气需求,仅此一项每年可为项目节省生产成本约6亿元。
灵活焦化装置目前全球仅七套成功投产装置,其各类设备的良好运行直接决定了装置的安全、平稳、长周期运行。其中的特种阀门——滑阀,作为焦粉在管线输送中的控制阀,其工况最苛刻,材质、装配精度要求极高。滑阀的正常运行是整套装置正常生产的关键。
关键词:灵活焦化,滑阀,应用与维护
滑阀是利用阀芯在密封面上滑动,以改变流通面积的分流阀。因阀门开关力矩大,同时生产的频繁及高精度调整需求,通常设置电液执行机构,进行远程或者就地控制。
一、滑阀的结构与工况
1. 滑阀结构 因国内无任何应用经验,故国内灵活焦化装置滑阀也按照设计要求,采用纯进口设备,滑阀本体主要结构为:阀体、阀座、导轨、阀板、阀杆等,对于介质温度高于350°C的阀体,内壁设隔热耐磨衬里。见图1。
图1 滑阀结构示意图
2. 滑阀工况 灵活焦化装置共计17台滑阀,作为各反应器、容器间焦粉输送的关键控制阀,介质为高温焦粉,颗粒粒径分布于10~200µm,最高设计温度649°C,设计压力1.0 MPa。
二、滑阀的选材与理论失效模式
滑阀在灵活焦化装置的应用已较成熟,其结构与选材在保证安全可靠性基础上,同时尽可能降低经济成本,内衬、堆焊、喷焊及熔敷的金属加工工艺在滑阀上应用较广。典型的材料使用情况见下表。
表1 滑阀部件材料应用优点
结构名称 | 材料使用方案 | 方案优点 |
阀体 | 本体采用SA516 Gr.70 碳素钢,内衬高强度耐磨耐火浇注料 | 衬里材料的使用,可降低本体受压元件的材质等级,经济性高;同时降低了滑阀安装法兰及其密封件的使用温度,大大减低了运行泄漏率 |
阀板、阀座、导轨 | 本体采用SA240 TP304H不锈钢,表面对焊Stellite硬质合金 | 满足高温强度的同时,通过堆焊硬质合金层,来节省此类特种材料的使用,降低成本 |
阀杆 | 本体采用SA182 F316H不锈钢,表面喷焊钴50合金 | 喷焊后阀杆强度大大提高,喷焊层精加工后,表面粗糙度等级高,有利于填料密封可靠性,并延长使用寿命 |
通过上述材料及相应的加工工艺选择,理论上,滑阀的主要损伤模式为焦粉高速流通产生的阀内件冲刷磨损,和填料的磨损泄漏。该两种故障,在装置停工检修时,需进行重点拆检,对明显发生损伤的部位,进行备件更换即可。
三、滑阀的实际运行缺陷、故障原因及处理对策
国内承建的首套灵活焦化自2019年9月建成、开工至今,滑阀整体运行状况良好,主要出现以下几次缺陷。
1. 阀盖泄漏
问题现象:运行过程中,有2台阀门各出现过一次阀盖泄漏,发现泄漏后,按照规定的螺栓紧固力矩及顺序,及时紧固处理好,见图2。
图2 红圈中为阀盖垫泄漏后结晶物
分析原因:滑阀安装于焦粉输送管线,管线因焦粉输送流量的变化产生振动,振动传递至阀体,导致螺栓出现预紧力松弛,从而导致垫片泄漏。
处理对策:制定每周检查计划,对阀盖进行气体泄漏检查,同时每月对螺栓的松动情况进行专项检查,对松弛部位,及时进行定力矩紧固。
2. 阀杆泄漏
问题现象:运行过程中,有1台阀门出现过一次阀杆滴漏,发现泄漏后,按照规程及时紧固处理好,见图3。
图3 红色箭头为泄漏的介质
分析原因:滑阀阀位随工艺要求进行调节,阀杆频繁动作,导致石墨材质的填料产生磨损。
处理对策:对阀杆填料每周进行专项检查,同时每月对填料函进行紧固检查,保证石墨填料充分压紧。
3. 阀门内漏
问题现象:在装置首次开工运行后1个月,1台阀门出现内漏,滑阀阀位全部关闭后,介质仍然能进行流通,导致上游容器内焦粉料位无法正常控制。对该阀门进行紧急拆检,发现阀板、阀座圈严重磨损,见图4、图5。
图4 阀座磨损 图5 阀座磨损
分析原因:磨损部位表明,该磨损发生在阀门阀位全关时,而并非发生于阀板打开焦粉介质流通后。因此判断焦粉颗粒粒径小,可以穿过阀板与阀座的配合间隙。对该部位的焦粉多次采样分析,发现85%以上的颗粒粒径小于150微米,近一半的颗粒粒径小于50微米。详见表2取样分析数据。
表2 该滑阀处理的焦粉介质的粒径分布
阀板与阀座的设计装配间隙为1.5mm,阀板与导轨的装配间隙为1.25mm,已远远大于焦粉颗粒,见图6。实际工况下,考虑到此处介质最高200摄氏度的运行温度,核算该温度下阀内件材质的热膨胀量,该间隙最多减少0.1mm。故最终判断内漏原因为阀板与阀座装配间隙过大。
图6 阀板与阀座装配间隙
处理对策:因该装配间隙为国外制造厂企业标准,并无国内相应规范可询,且该装配间隙的调小,存在阀板卡涩无法开关、阀杆变形的严重损坏风险。故决定首先将阀内件放置到加热炉内加热至工作温度后,测量热态配合间隙,进而得到必须要保证的最小的冷态安装间隙。
为确保不造成设备的损害,决定逐步试验、每次适当减小该间隙进行约1个月左右的使用验证。通过1年左右的试验,该装配尺寸从最初设计的1.5mm,逐步缩小到1.3mm,0.9mm,0.7mm,最终缩小到约0.3mm。该间隙投用已2年,仍未出现阀门内漏,效果良好。
四、结语
通过对滑阀4年的运行及检修情况观察及经验总结,做好平时的日常维护是保障滑阀安全运行的关键。在装置生产过程中,制定好对滑阀各部位部件的定期检查维护计划、及检维修规范手册,并严格执行检查维护的每一步工序,是滑阀安全平稳运行一个生产周期的强有力保障。
参考文献:
【1】Rules for Construction of Pressure Vessels. ASTM SEC VIII D1
【2】Welding Procedures GP 18-07-01. ExxonMobil
【3】Refractory Linings for Pressure Vessels and Piping. GP 19-03-02. ExxonMobil