湛江4200mm厚板热送热装技术应用

(整期优先)网络出版时间:2023-04-25
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湛江4200mm厚板热送热装技术应用

杨佳威

(宝钢湛江钢铁有限公司,制造管理部,厚板管理室)

摘要:2020年随着习近平总书记“碳达峰”、“碳中和”目标要求的提出,中国宝武集团书记、董事长陈德荣也在中国宝武党委会上做出了实现“碳达峰”、“碳中和”战略部署。对于4200mm厚板厂来讲,热送热装工艺应用,是满足国家环保要求,推进城市工厂建设,保住生存空间的必然路径;是提升产能效率,拓展发展空间的必然路径;是提高能源利用率、降低工序成本,提升公司竞争力的必然路径。

关键词:连铸坯;热送热装;生产实践

连铸坯热送热装降低能源消耗,减少铸坯烧损,提高轧制节奏,加快板坯库物流运行效率,缩短合同的生产制造周期,提升合同的交付能力,改善用户使用的满意程度,强化湛江钢铁厚板产品的核心竞争力。湛江4200mm厚板厂投产于2016年5月28日,由于当时的重点工作全部围绕着“产能爬坡”展开,2017年只提出来连铸坯热送热装的设想,经过三年的摸索和实践,2020年厚板热装率53.07%,2021年9月厚板热装率更是达到80.04%。

1、热送热装工艺路径

湛江钢铁有四台连铸机,对应两条热轧线和一条厚板线,正常情况下,1#、2#、3#连铸机产出的板坯供给2250mm和1780mm热轧产线,4#连铸机专供4200mm厚板产线。但是2#连铸机具备给4200mm厚板产线供坯的功能,同样4#连铸机也具备给2250mm热轧产线供坯的功能,应对炼钢厂或轧钢厂年修期间板坯供给平衡。4200mm厚板热送热装推进需要解决以下几点:工序能力不匹配,厚板二切能力小于炼钢送坯能力;炼钢计划要同时兼顾热轧和厚板产线,铁钢平衡难度大;炼钢到厚板间无直送辊道,热送板坯从连铸辊道到厚板收坯辊道需要行车摆渡139米,厚板板坯库内行车吊运次数多,从二切工序产出的子坯到加热炉上料,需要经过4次行车吊运和一次台车过跨,工艺路径长。

 

2、热送热装技术实施方法

2.1连铸工艺优化

对保护渣的进行改进,热送板坯纵裂下线率由2.56%降至1.72%。引进4代高效喷嘴,喷嘴实施四个寿命周期管理,喷嘴堵塞率由30%降低到5%,1.4%角裂下线钢种全部改为热送;建立智慧浇钢模型,根据连铸生产过程中液面上涨、液面下跌以及漏钢进行自动判定,并自动处置。成分设计方面,包晶钢碳当量避开包晶区,减少裂纹产生,提升板坯热送量。为避免突发批量边裂的产生,组炉要求CAST前集中切边或毛边范围尺的板坯。炼钢要求CAST前三块板坯下线精整。轧制要求根据质检结果,适当调整轧制尺寸。

保护渣改进方向

钢种

粘度值

熔点

结晶温度

Al2O3

中碳钢

0.10Pa.s

1070℃±

1160℃±

<3.0%

包晶钢

0.10Pa.s

1170℃±

1260℃±

<3.0%

表1

2.2瓶颈工序能力提升

设备方面,收料控制逻辑优化,拆分收料和板坯横移过程,减少下线板坯对收料、切割过程的影响,提高生产稳定性,收料能力提升3%;切割顺控逻辑优化,拆分测量定位与切割过程,利用号切割时间提前做好测量定位,切割能力提升13%;二切割嘴优化,切割速度由320提升至400mm/min,切割能力提升10%。二切工序作为瓶颈工序,通过优化炼钢一切逻辑,均衡炼钢一切及厚板二切能力,厚板收坯能力提升5%,优化材料设计逻辑,合理分配一切二和一切三的比例;拓展长坯轧制技术,最大板坯长度由4.05m提升至8.8m,二切能力进一步释放。

2.3板坯库物流优化

吊运设备更新,新增2#台车提高热坯转跨能力,过跨能力提升20%;研发行车高温吸盘,400℃以上可持续使用8小时,最高可吊运可到700℃。优化垛位管理,严管倒跺量;吊运过程中采取多块叠吊和多块叠放以减少热损失;根据不同的板坯类型制定相应的物流路线。

2.4厚板自由轧制技术应用

持续提升自由轧制技术,放开配辊300块内轧制计划宽度跳跃,减少因宽度跳跃原因导致的热装未能及时装炉,为热装的计划创造有利条件。主要控制手段,提升精轧机设备功能精度和优化CVC+用法,提高板形控制能力;根据生产钢板规格调整工作辊冷却水流量;综合利用中间坯移交厚度、轧制道次、CVC,持续摸索凸度控制策略。

2.5配辊技术

精轧机工作辊换辊周期按每天换一次管控,根据炼钢计划灵活调整。磨辊流程优化,优化支撑辊修磨工序,先探伤确定修磨量后再精磨,减少支撑辊占磨床时间,为工作辊备辊创造条件;确定磨削完的支撑辊表面硬度,残留疲劳硬度层必须磨尽,保证辊面硬度值在正常范围,为上机时板形控制创造条件。备辊数量增加,精轧机工作辊由4套增加至5套,磨削效率提升15%,工作辊装配效率提升7%。

2.6板坯低库存运行管理技术

通过合理匹配、制定应急预案,动态压降库存,激发全线人员主动性,提升工序物流活力。轧机和操作人员具备160块薄板(轧制厚度≤8mm)的连续生产能力,避免因热坯衔接不上造成轧线停机;合同资源方面,6mm薄板合同配备400吨/月,7/8mm薄板合同配备2000吨/月;生产计划具备根据库存灵活调整的条件。

2.7钢-轧一体化技术应用

CAST顺序优化技术,根据轧制计划规程的宽度梯度新增组炉原则。采用拉式生产的模式,按照船期和制造周期倒排炼钢计划;厚板换辊节点结合炼钢计划联动调整,轧制计划兼顾精整、缓冷上线计划;手持3-4个CAST预计划,增加与热轧、精整计划匹配的灵活性。创新热装计划与检修节点相匹配的生产模型,冷坯品种钢集中在铸机日修或非厚板向钢种期间轧制。厚板长时间停机,炼钢计划及时调整为非厚板向出钢计划。建立工序过程跟踪反馈机制,制造管理系统新增热送板坯工序跟踪画面,对工序过程中的板坯进行实时跟踪,及时发现问题,解决问题。

3、热送热装效益分析

厚板热装效率提升及产生的效益

年份

19累计

20累计

21-1季度

21-2季度

21-3季度

热装率(%)

39.34

53.07

75.57

70.83

72.7

装炉量(万吨)

181.9

231.9

64.1

63.1

32.93

平均装炉温度(℃)

270.75

317.71

399.11

377.39

376.45

吨钢升温1℃成本(元)

0.051

0.051

0.051

0.051

0.051

产生效益(万元)

905.27

555.34

268.2

192.21

98.65

表2

热装率的提升对燃耗降低有积极的影响,据湛江4200mm厚板厂的统计数据表明,1%的热装提升能节省0.08kgce/t左右的煤气。热装率的提升提高金属收得率,加热炉内清渣周期大大延长。热装率的提升极大的影响了轧制效率,在炉时间由210min缩短至180min,轧制节奏至少提升了14.29%。热装率的提升,加快物流运行效率,缩短生产周期,减少板坯库存,降低资金占用。

4、存在的问题

炼钢板坯纵裂仍是制约热送率提升的关键;

CAST顺序以人工调整为主,工作任务繁重;

热送余坯只能下线充当,影响效率;

在精轧机支承辊的前中期,一套工作辊仅前300块可以自由轧制;

凸度大和边部减薄每月会造成1-2次临时换辊,精轧机支承辊后期,工作辊临时换辊次数还会继续增加。

5、结论

热装率的提升符合国家节能环保发展政策,是实现“碳达峰”、“碳中和”的有效率路径;

热装率的提升对成本缩减效果明显,年累计降本650万元左右。

应积极挖掘热送热装推进过程中的管理方法和技术应用,公司应向集团内的其他厚板产线推广、应用。

参考文献:

[1]柳希泉,袁小康等.莱钢 4300mm 宽厚板厚度控制及优化[J].自动控制,2013,64(4):64-67.

[2]孙彬,刘振宇,王国栋.热轧钢板典型压入式氧化铁皮的分类及其形成机理[J].东北大学学报:自然科学版,2013,31.