贵州中烟工业有限责任公司贵定卷烟厂,贵州黔南 551300
摘要:随着新厂技改升级、引进先进设备,制丝生产线规模增大,我厂引进WINCC监控软件平台用于制丝线生产监控,以适应当前烟丝物料分段加工、柔性控制的要求,新的制丝工艺也促使制丝生产模式逐渐向多路径、多过程的方向转变,系统集成技术要求变高且复杂程度也不断增大。通过对防差错技术和装置的运用,设计一种方法或程序系统,替代原始的单纯依靠人工完成的重复劳动,消除可能产生差错的条件或将出错的机会降到最低。本文具体阐述了在WinCC监控软件平台创建生产工序防差错系统的方法和必要性。
关键词:WinCC;防差错;质量指标;生产效率
前言
我厂技改以后,引进WINCC监控软件平台用于控制制丝线批次化生产,但系统普遍缺乏自诊断功能,单纯地依靠人工校验和判断,无法有效避免,易造成生产质量事故。探索一种高效便捷的防差错系统来满足实际生产需求、提高车间管理效率,杜绝误操作和降低劳动强度有利于提高产品质量。
1.科学认识防差错系统的重要性
目前我厂制丝中控操作系统是基于西门子WINCC V7.4版本开发。制丝中控工作主要包含开机前条件确认、设备组合启动及停止、MES下单、生产过程参数确认、调整、批次开始及结束等。而在执行的过程中需要不停的切换界面进行操作:核实开机条件、生产牌名工艺参数、设备参数、功能按键操作等,且分布在不同的界面,整个过程WinCC界面防差错功能不完善,整个确认过程繁琐、给中控人员操作和生产带来很大风险。开机前点检工作由现场操作工进行确认,确认无误后通知制丝中控操作人员开机生产。防差错确认不到位造成断料、影响质量指标时有发生。因此,研发一套制丝重点防差错系统十分重要。
2.落实防差错系统的必要性
通过查阅工厂6个月生产记录,对曾发生的所有出差错批次数进行统计梳理。
6个月来制丝因核对不到位出差错的批次共11批,平均1.83次/月。对生产造成很大影响,在生产中落实防差错系统才能有效保障生产连续性和质量指标。
3.防差错系统构建框架和实施程序
3.1目前存在的问题
制丝车间现有防差错模式无法有效避免各环节出错,6个月月出错率高达1.83次/月,不能满足全工艺制丝线路出错率小于1次/月车间行政例会要求。提出能否有更好的方法提高全工艺线路防差错的能力,达到车间的要求。
3.2防差错系统框架
根据现有条件可以自行研发制丝工序防差错系统,并设计了3种方案:
方案一:基于底层PLC控制防差错设计。
方案二:基于WinCC平台防差错设计
方案三::基于应用层将WiCC与PLC相连进行防差错设计。
总体方案比选表 | |||
序号 | 优点 | 缺点 | 选择结果 |
方案一 | 信息传递简单,程序易编写 | 依赖底层PLC,现场人员、中控人员无法参与核对,无相互监督机制;人员查看信息不方便。 | 不采用 |
方案二 | 信息传递简单,程序易编写 | 依赖底层PLC及WinCC,不能与MES制造标准进行比对,集控生产数据不完善,且暂无自动生产配方功能。此方式无相互监督机制;中控人员不方便查看信息、数据核实难度大。 | 不采用 |
方案三 | (1)数据比对:信息源源自MES数据库、PLC DB过程数据、集控配方数据并作相应比对颜色预警输出 (2)参数调整:I/O域参数调整范围限制、重要参数操作记录可查 (3)操作层面:上锁、条件判断不满足熔断 | 信息传递复杂,难度大,但可靠性高 | 采用 |
通过对比采取方案三:运用MES电子工单信息和生产实时信息在系统内比对,将开机前诊断信息、常用参数调整防差错、控制模式防差错、设备、工艺参数解读五个模块组合,实现制丝线防差错需求提出总体方案。
模块架构及功能需求 | ||||
模块一:MES数据与集控配方数据、过程数据比对 | 模块二:开机前诊断、通过条件判断、状态显示不满足、 | 模块三:常用参数调整I/O域,通过调整值范围与MES标准判定、超出范围 | 模块四:手动、闭锁、自动批开、批结;批开电子秤未清零 | 模块五:设备、工艺参数解读、 |
实现颜色预警 | 开机允许熔断 | 写入操作记录、作出提示 | 批次上锁、弹窗提示、批开熔断 | 操作人员了解设备参数对工艺调节作用及影响 |
ZS1线段 | 松散 |
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加料 | ||||
ZS2线段 | 薄片 | |||
ZS4线段 | 烘丝 | |||
ZS5线段 | 洗梗 | |||
ZS6线段 | 梗加料 | |||
烘梗丝 | ||||
ZS8线段 | 掺配 | |||
加香 |
在确定系统功能研发框架的基础上,根据项目需求进行细分, 提出总体研发方案 | |
系统研发方案分解 |
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3.3防差错系统实施程序
通过确定功能设计、架构设计、功能编码实现等技术方案,小组根据系统开发流程制定方案实施对策表。
序号 | 对策 | 目标 | 措施 | |
1 | 功能设计 | 1、按钮状态 2、设计画面、 3、功能分区 | 按钮颜色辨识生产状态 画面才取弹窗设计、风格与现有WINCC画面一致、整体协调 | 1、画面显示流程设计; 2、数据诊断流程设计; 3、开机断段信息显示流程设计 |
2 | 架构设计 | 利用现有的服务器,架构相应的数据通道连接 | 布局合理、数据变量准确、通道正确、变量定义规范 | 1、功能按钮部署 2、画面结构布局 3、MES数据采集、刷新与比较 4、重要参数操记录 5、状态颜色显示 |
3 | 功能编码实现 | 系统开发与测试 | 功能可实现 | 利用VBS、C语言、变量直连等 |
4 | 试运行 | 系统试运行 | 流畅、功能可实现、画面统一、协调 | 1、测试系统功能 ; 2、数据库更新; |
目标 | 操作流畅、功能可实现、画面统一、协调 |
实施过程 | 步骤一、在服务器WinCC上主框架上、构架各个关键、重点工序、快捷操作链接并有状态显示,采取弹窗形式弹出,不影响其他操作。 |
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步骤二、对各个关键、重点工序快捷操作链接画面进行合理布局、组态、并作操作记录可查、参数调整范围超限提示,与MES数据比对作相应颜色变化。 | |
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步骤三、将变量链接到PLC程序变量中 | |
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| 步骤四、在程序中设定防差错条件 |
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步骤五、系统调试,效果验证 | |
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功能实现 | 1、对制丝防差错系统进行功能测试及效果验证:功能可实现、功能界面简捷、参数统一集中管理、开机诊断条件明了、各工序生产状态一目了然。 |
小结 | 系统运行正常、功能可实现 |
3.4防差错系统效果验证
对策实施完后,我们对6个月的生产进行跟踪验证并记录异常批次,共出现4次异常。
生产环节 | 出错批次 | 占比 | | 月度平均出错率 |
制丝生产环节 | 4 | 100% | | 4/6=0.67次/月 |
来料环节 | 0 | 0 | | |
供料环节 | 0 | 0 | | |
合计 | 4 | 100% | |
研发制丝线防差错系统后,制丝生产环节出错率由活动前的1.83次/月降至现在0.67次/月。降幅达116%,目标达成。
4、经济效益
本次活动未产生费用支出。提高了制丝生产的质量指标的稳定性和管理水平。节省了人工比对消耗时间,提升了生产效率。
5.结束语
基于WinCC监控软件平台创建防差错系统,扩展监控平台功能块,有利于生产管控和提升生产效率,此后也会在后续的生产中持续关注防差错问题,查缺补漏,不断完善系统功能,优化程序,提升质量。
参考文献:
1 刘长青 S7-1500PLC项目设计与实践
2 甄立东,李建平 西门子WinCC V7.4 基础与应用 第2版