卡洛特溢洪道防淘墙开挖优化分析

(整期优先)网络出版时间:2021-12-06
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卡洛特溢洪道防淘墙开挖优化分析

周杰民 1 万志鸿 1 王磊 1 吴国林 1 林超 2

1 . 中国三峡建工(集团)有限公司 北京市 101100 2 . 长江三峡技术经济发展有限公司 北京市 101100


摘要:卡洛特水电站泄水建筑物为开敞式溢洪道,由进水渠、控制段、泄槽、挑坎及下游消能区等组成。受巴基斯坦新冠病毒疫情影响,消能区防淘墙开挖人员、设备无法及时到位,工期较进度计划有所滞后。原防淘墙施工方案开挖宽度仅3.5m,施工出渣非常困难,将无法按期完工。为保证防淘墙开挖按期完成,确保施工过程中安全、质量满足设计和技术规范要求,对防淘墙开挖方案进行了优化研究。

关键词:开挖、防淘墙


一、前言

KAROT水电站坝址位于巴基斯坦旁遮普省与AJK特区交界处的KAROT桥上游1km处。卡洛特水电站是“中巴经济走廊”首个水电投资项目,是丝路基金成立后投资的“第一单”,也是“一带一路”首个大型水电投资建设项目。

卡洛特水电站泄水建筑物为开敞式溢洪道,由进水渠、控制段、泄槽、挑坎及下游消能区等组成。受巴基斯坦新冠病毒疫情影响,消能区防淘墙开挖人员、设备无法及时到位,工期较进度计划有所滞后。

根据施工总进度计划要求,溢洪道防淘墙(F1~F14)要在2020年12月中旬完成全部开挖任务。防淘墙F1~F14槽挖深度5.5m~10.0m,开挖宽度仅3.5m,施工出渣非常困难。如按正常槽挖,将无法按期完工。为保证防淘墙开挖按期完成,确保施工过程中安全、质量满足设计和技术规范要求,对防淘墙开挖方案进行了优化研究。

二、工程概况

防淘墙位于溢洪道泄槽段下游,全长456.94m。根据地形和结构,防淘墙槽挖分三段进行施工:

(1)F10~F3开挖长度154.24m,顶部EL381.0,底部EL374.0m,开挖深度7.0m。

(2)F14~F10开挖长度202.7m,顶部EL387.0,底部EL377.0m,开挖深度3.5-10.0m。

(3)F3~F1,开挖长度100.00m,顶部EL381.0m,底部EL373.5m,开挖深度5.5-7.5m。

  1. 原3.5m宽分层槽挖施工

防淘墙为3.5米宽的基础槽坑,深度最大达10米,岩石强度较低(多为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩),爆破作业仅有1个临空面,主要以掏槽爆破的方式进行分层开挖,从左岸向右岸每层开挖3.0~4米,每段长度20~30m。采用1排主爆孔布孔方式,进行主体部分开挖。见图1。

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图1 防淘墙槽挖剖面图(以10米孔深为例,9.5m深+0.5保护层=10.0m)

为确保防淘墙基底完整(减少爆破裂隙),槽底预留0.5米保护层,采用手风钻、风镐配合人工等方式进行撬挖,降低槽坑底部超挖量。

爆破之后,表层大方量渣料使用1.6m3反铲从下游往上游沿轴线挖装,25t自卸车运输(有用料)至大坝填筑或(废料)弃渣场堆放。1台反铲配合4~5台自卸车开挖渣料。开挖过程中形成1:10的纵坡,以便重车安全通行。见图2。

防淘墙首层开挖深度0.0~-4.0m左右(建基面高程为0.0m),宽度3.5m,使用1.6m3反铲即可完成主要出渣任务。第二层再次开挖3.0m,1m3挖掘机在3.5m宽的沟槽内从-4.0~-7.0继续(从左岸往右岸沿轴线)进行开挖,形成1:10纵坡。见图3。

在进行第3层开挖时,坑槽深度为-7.0~-10.0m。坑槽底部大量渣料(通过长70m临时道路(1:10纵坡)采用1m3反铲配合25t自卸车出渣至指定渣场,坑槽底部剩余小部分渣料以及保护层人工开挖的渣料,用手推车运到3m3装渣吊罐内,用50吨汽车吊吊出坑槽外,用装载机配合自卸车运至弃渣场。见图4。

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图2:防淘墙基槽首层(4m以下)出渣示意图

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图3:防淘墙基槽第2层(4.0-7.0m)出渣示意图

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图4:防淘墙基槽第3层(7.0-10.0m)出渣示意图

经测算(30m/段),首层预裂爆破需要1天,开挖钻爆需要1天,出渣需要2天;第2层钻爆1天,出渣3天,第3层钻爆1天,出渣6天,支护需要6天(上游垂直边坡素喷混凝土,打9m系统锚杆及处理坡脚欠挖),完成10m槽挖合计需要22天时间,7m槽挖需要14天时间。且由于现场空间有限(3.5m宽,3-4.0m深),无法通过增加资源方法赶工。

如果按此进度进行开挖,防淘墙F10~F14(10m深)6段( 182.7m/30.5m=6)开挖完成需要22×6=132天,F1~F10(5.5~7.5m深)8段(254.24m/30m=8.5)开挖完成需要8.5×14=119天。按照相向开挖,从10月8日开始起算工期,最快也要在2021年2月3日完成。远远无法满足施工进度计划(2020年12月12日完成)。所以必须优化改变现有开挖方法。

  1. 优化后7.5m宽平台开挖施工

经过上面分析,防淘墙开挖耗费时间最长工序是出渣(11天,占总天数22天的50.0%),其次是3层支护的时间(6天,占总天数22天的27.3%),两者时间相加(11+6=17天)占开挖工序总时间的73.3%。所以可以采取加宽作业平台措施加快出渣速度和减少开挖层数,以缩短出渣和支护耗费时间。

对于F1~F3(深度5.5~7.5m)和F3~F10(深度7.0m)段的开挖,拟采用2层钻爆方法开挖。见图5。

第1层:EL381.0~377.5,开挖深度3.5m,第一层开挖上口宽8.55m,下口宽7. 5m,坡比1:0.3(砂岩边坡)。1.0m3反铲挖掘机可回转最小半径为6.5m,有7.5m施工平台可满足正常出渣需要。每段首层出渣量为:30×28.1=843m3,斗容1m3的PC200型挖掘机,每小时出渣量为42m3,则843/42=20.1h,即2.0个台班即可完成出渣任务。首层钻爆需要2个台班,合计(4.0台班)2天即可完成首层开挖和出渣任务。

第2层:开挖EL377.5-374.0m,钻爆1天,出渣可站在首层挖好的4m宽施工平台上,出渣量367.5m3,方量不大,但是因为在槽底需要挖机反复扒渣,需要2天(4个台班)可完成第2层出渣任务。其余喷护需要2天,打9m系统锚杆3天,处理坡脚欠挖1天。

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图5:F3-F1优化开挖施工断面图图

综上,完成1段(30m)开挖时间为:2+1+2+2+3+1=11天,和原方案3.5m宽槽挖2层需要的14天相比,工期提前3天。

则,F1~F10(5.5~7.5m深)8段(254.24m/30m=8.47)开挖完成需要8.5×11=94天。分两端相向施工,比原3.5宽槽挖施工方案提前119-94=25天。

对于F14~F10段的开挖(深度3.5-10.0m),也采用7.5m宽平台进行,10m和7m深部分采用2层开挖方法,3.5m深段采用1层开挖完成。优化后F14~F10开挖支护需要76天,比3.5m宽深槽开挖时间132天提前56天。

  1. 方案对比

防淘墙优化方案实际工期与原方案计划工期对比分析:原方案中开挖支护占用工期103天, 混凝土总工期103天,总工期153天;而实际按方案优化后,开挖、支护、混凝土总工期109天,与原方案计划工期对比,开挖支护节约大量间。

优化方案较原方案将增加开挖工程量约1万m3, 回填混凝土约1万m3

如果不进行方案优化,根据原计划工期,防淘墙将延后44天,至7月28日才能完成防淘墙的施工,将经过主汛期,面临施工中断的风险,成本进一步增大的风险。

按原设计图纸开挖施工,施工设备无法展开,施工效率低,施工难度大,无法满足工程进度要求,且在汛期施工安 全风险大。优化方案虽然增加了成本,但大大节省时间成本,缩短了关键线路工期,保障了工程安全度汛。


参考文献:

1.《水布垭水电站防淘墙墙体开挖施工技术》,【作者】李吉、林乔真。