中水电四局武汉轨道交通工程有限公司 湖北省武汉市 430000
摘要:本文以国家规划建设的172项重大水利工程-珠江三角洲水资源工程土建工程D2标钻爆隧洞施工为例,对输水隧洞开挖施工过程中如何设置错车洞进行分析研究,从错车洞设置间距对施工成本、工期的影响方面进行分析,寻求最优的间距设置,从而为类似工程的施工提供宝贵经验。
关键词:输水隧洞;间距设置;工期成本
珠江三角洲水资源配置工程土建施工D2标为深圳分干线罗田水库至公明水库段的一部分。该标段起点为位于深圳市罗田水库的输水隧洞进口,终点为深圳市光明新区楼村SZ02#工作井。
钻爆隧洞总长6.95km(桩号SZ0+000.000~SZ6+954.141),开挖支护施工划分为4个作业面,分别为罗田进口至检修支洞(桩号SZ0+000.000~SZ1+436)、检修支洞至罗田进口(桩号SZ1+436~SZ3+910)、检修支洞至SZ29#工作井(桩号SZ3+910~SZ6+170)、SZ29#工作井至检修支洞(桩号SZ6+170~SZ6+954.141)。断面尺寸约6m×6m,城门洞型,采用钻爆法开挖。
根据勘察钻探揭露,结合区域收集到的沿线既有工程资料,场地范围内上覆第四系全新世人工填堆填层(Q4ml)、全新世冲洪积层(Q4 al+pl)、残积层(Qel)。沿线基岩分布主要为中元古代长安组(Pt2c)石英岩、花岗片麻岩和侏罗系下 统金鸡组(J1j)粉砂岩、细砂岩,其中SZ2+659~SZ8+220为金鸡组砂岩,两端为中元古石英岩及花岗片麻岩,两者为不整合接触。根据钻探揭露和地表地质测绘,线路上基岩按风化程度划分为(Ⅴ)全风化带、(Ⅳ)强风化带和(Ⅲ)弱风化带,局部少量(Ⅱ)微风化带。
(1)设置目的
结合现场实际施工情况,设置错车洞的主要目的如下:
1)钻爆隧洞施工线路较长,洞内净宽5.7m,无法满足双向错车及车辆洞内调头要求,导致出渣车进入隧洞时只能由洞口倒车至掌子面,同时由于无法错车,每次仅允许单辆车进入,其他大型车辆、设备无法同时进入,严重制约施工进度,合理设置错车洞可缩短出渣运输时间、提高出渣效率加快施工进度;
2)钻爆隧洞爆破施工时,施工设备需撤出工作面,合理设置错车洞可以为设备提供临时存放点,缩短设备倒运距离,加快施工进度。
(2)设置原则
考虑缩短出渣车辆洞内运输错车及调头时间、尽量减少爆破施工时设备倒运距离,同时为了保证施工安全,错车洞位置尽量选择在围岩类别较好部位。
(1)单车循环时间
以本工程钻爆隧洞掘进距离最长段(2km)检修交通洞处为例计算:
主要参数:t1—进洞正常行驶时间,行驶速度按20km/h;
t2—调头、倒车至掌子面时间,倒车行驶速度5km/h;
t3—自卸汽车进入装料点的对位时间,根据实际情况取2min;
t4—装渣时间,根据实际情况取8min;
t5—出洞行驶时间,行驶速度按20km/h;
t6—卸车时间,根据实际情况取1min。
以倒车位置距掌子面距离不同计算单车循环时间T=t1+t2+t3+t4+t5+t6,计算如下表:
表3-1 不同位置设置错车洞行驶时间参数统计表
倒车点距掌子面距离(m) | t1(min) | t2(min) | t3(min) | t4(min) | t5(min) | t6(min) | T(min) |
100 | 5.7 | 1.2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 23.9 |
200 | 5.4 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 24.8 |
300 | 5.1 | 3.6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 25.7 |
400 | 4.8 | 4.8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 26.6 |
500 | 4.5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 27.5 |
根据计算结果,错车洞距离不同,单车每循环出渣时间不同。结合实际情况,出渣时从第2辆车开始行驶至距掌子面最近一处错车洞时,需等待前一辆车出洞并经过该错车洞时再倒车进入,渣车出洞由掌子面至最近一个错车洞位置所需时间为t7,最小等待时间T停=t2+t3+t4+t7计算如下表:
表3-2 出渣车停车等待时间参数统计表
倒车点距掌子面距离(m) | t2(min) | t3(min) | t4(min) | t7(min) | T停(min) |
100 | 1.2 | 2 | 8 | 0.3 | 11.5 |
200 | 2.4 | 2 | 8 | 0.6 | 13 |
300 | 3.6 | 2 | 8 | 0.9 | 14.5 |
400 | 4.8 | 2 | 8 | 1.2 | 16 |
500 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 17.5 |
(2)出渣计算
隧洞单个掌子面每循环出渣车次为:n=Q/(qK1K2)
式中:Q—计划生产量,m3;
q—汽车载重量,6.5m3;
K1—汽车吨位利用系数,取1.1;
K2—时间利用系数0.9。
根据实际情况,检修交通洞工作面钻爆隧洞每循环进尺3m,每米出渣自然方30.17m³,自卸车每车拉渣量约为自然方6.5m³,出渣车次为:
n=(31.07×3)/(6.5×1.1×0.9)=15
由于洞内空间有限,出渣完成后采用挖机进行排险及开挖面清理,挖机排险完成后退至最近一处错车洞存放,不同错车洞间距挖机行驶时间为t8,挖机行驶速度2.2km/h。每循环出渣时间(包括排险时间)T总=T+(n-1)×T停+t8,不同错车洞间距计算结果如下:
表3-3 不同位置设置错车洞每循环出渣时间统计表
倒车点距掌子面距离(m) | T(min) | T停(min) | t8(min) | n | T总(h) |
100 | 1.2 | 2 | 8 | 0.3 | 11.5 |
200 | 24.8 | 13 | 10.9 | 15 | 3.6 |
300 | 25.7 | 14.5 | 16.4 | 15 | 4.1 |
400 | 26.6 | 16 | 21.8 | 15 | 4.5 |
500 | 27.5 | 17.5 | 27.3 | 15 | 5.0 |
(3)错车洞设置增加的费用对比情况
1)设置错车洞导致增加的工程量
以本工程为例,每增加1个错车洞,额外增加的工程量及成本情况计算如下:
表3-4 增加错车洞导致增加的成本(单个错车洞)
编号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(万元) |
1 | 石方开挖 | 石方 | m³ | 511.32 | 189.17 | 9.67 |
2 | 石方外运 | 石方 | m³ | 511.32 | 140.04 | 7.16 |
3 | 表面喷砼 | C25 | m³ | 22.44 | 1032.05 | 2.32 |
4 | 锚杆 | C22,L=4.5m | 根 | 32 | 157.43 | 0.50 |
5 | 钢筋网 | φ8@200*200 | t | 0.15 | 5318.96 | 0.08 |
6 | 洞渣料回填 | | m³ | 488.88 | 23 | 1.12 |
7 | 合计 | | | | | 20.86 |
2)以本工程最长段2km为例,按每500m设置一处错车洞、每天开挖进尺6m(2个循环)计算,工期为333天,工期每提前1天可节约人工及设备费用约2.3万元(人工费:40人×300元=12000元,设备费:11000元)。不同间距设置错车洞,增加错车洞数量导致成本增加及缩短工期节约成本对比情况如下表:
表3-5 增加错车洞导致工期缩短及成本增加情况统计表
序号 | 错车洞间距(m) | 每循环出渣时间(h) | 工期 | 工期优化节约成本(万元) | 错车洞数 | 设置错车洞增加成本(万元) | 增加成本(万元) |
1 | 100 | 3.2 | 212 | 279.84 | 20 | 417.14 | 137.31 |
2 | 200 | 3.6 | 242 | 209.88 | 10 | 208.57 | -1.31 |
3 | 300 | 4.1 | 272 | 139.92 | 7 | 139.05 | -0.87 |
4 | 400 | 4.5 | 303 | 69.96 | 5 | 104.29 | 34.33 |
5 | 500 | 5.0 | 333 | 0 | 4 | 83.43 | 83.43 |
综上所述,本工程当采用每200m设置1处错车洞时较每500m设置一处,出渣效率提高27%,且基本不增加成本,当采用每100m设置1处时增加的成本较多不经济,因此考虑现场按200m设置一处错车洞。
通过分析研究,考虑到工程地质、结构的复杂性,施工设备多样性,实际施工时可结合工程实际情况,调整各项参数得出错车洞设置最优间距,此项研究适用于各种类似工程隧洞施工。
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