压缩机的检修及改造

(整期优先)网络出版时间:2019-03-13
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压缩机的检修及改造

陈辉

(天津渤化永利化工股份有限公司天津300452)

摘要:气体动力学研究取得的巨大成就提高了离心式压缩机的效率,离心式压缩机的应用范围不断扩展,离心式压缩机之所以能获得巨大的发展,以下三方面也是其关键因素。首先,离心式压缩机的结构简单紧凑,气量较大,重量较轻;其次,运转率高,因为备件需用量少,所以维护费用及人员少;最后,在化工流程过程中,离心式压缩机可以对化工介质进行绝对无油的压缩。本文就氮气压缩机止推瓦存在的故障,通过对磨损状况做出简单分析,对其产生故障的原因以及改进措施进行了重点分析。

关键词:止推瓦存在的故障;磨损状况;产生故障的原因;改进措施

一、离心式空气压缩机及其工作原理

离心式压缩机属于透平机的一种。透平机是将流体工质中蕴有的能量转换成机械功的机器。用来将高压气体膨胀制取冷量的称为透平膨胀机,用来将气体压缩获得高压气体的即为透平压缩机。透平压缩机又根据气体在其中的流向分为轴流式和离心式两种。压缩介质可以是空气、氧气、蒸汽、燃气等。顾名思义,离心式空气压缩机就是以空气为工作介质,吸入空气在其中经过径向流动被压缩后输出高压空气的设备。离心式空气压缩机的工作流程就是进气、压缩和排气。压缩机主体由定子、转子两部分组成。定子主要有作为气缸的壳体,其两端设有导流器、扩压器、蜗室、轴承等,轴承上承载的主轴转子上是带有叶片的工作轮,单级压缩的一个叶轮,多级压缩的多个叶轮,工作轮是整个设备的核心元件。另外,还有电机驱动和冷却、降噪等系统。离心式空气压缩机的工作原理是依靠动能的变化来提高气体压力―压缩机工作时,空气介质由进口被轴向进入吸气室,并经导流器引导着均匀地进入高速旋转的工作轮,气体在工作轮上叶片的作用下,一边跟着工作轮高速旋转,一边由于受离心力作用,在叶片槽道中不断地沿径向被甩向缸壁,使气体的压力和流速同时提高而获得动能,由工作轮出来的气体随即流入呈锥型截面的扩压器降速增压,从而由动能部分地转化为压力能。高压气体汇集到蜗壳中后再经排气口排出,通过连续不断地能量转换,实现获得高压空气的目的。离心式空气压缩机适用于流量大、压力不高的大型气体分离设备和其他需要压缩空气的用途。

二、压缩机叶轮腐蚀检修

一个具有H型四级等温压缩和三级冷却的压缩机组的化肥集团,在运行过程中,2002年5月对轴瓦质量进行检修,另外多次对其停机并进行检修,都是因为一、二级转子的X向或者Y向轴振幅波动大。在2005年8月5日,由于同样的原因,对其停机并进行检修,对轴瓦进行了更换,一、二级转子运回并清垢,做动平衡实验,开机运行30小时后,发现X向轴振幅加大并且高点上移,随空气含湿量和油温不同而产生大幅度的波动,甚至达到报警值。随后对一级冷却器疏水阀进行更新,对油温波动进行控制后,情况稍微有了好转,但是振幅高点仍然上移,可能轴瓦不良造成此现象。2005年12月10日,更换了新瓦,再次试验,一级转子的X向轴振幅能够达到33μm,并且随空气含湿量的变化,轴振幅波动也加大。然后,停机对机组进行检修,发现3个冷却器内芯有了严重的锈蚀,一级冷却器疏水管也被铁锈堵塞,二级叶轮腐蚀报废。总之,压缩机叶轮腐蚀造成上述问题的出现。

1.以下对腐蚀原因作出了分析:

1.1一级冷却器疏水管线太细才有25mm,二级和三级管线管径才为50mm。

1.2在一级冷却器进气和出气侧,有两个疏水口,但是错误地把疏水口接在进气侧,在出气侧冷凝的大量冷凝水只能溢流到进气侧而排出,出气侧液位高时,高速气流把冷凝水和灰尘带入二级压缩叶轮,产生结垢而对叶轮冲刷,同时,二级叶轮的结垢比一级叶轮的多并且坚硬,最后对叶轮造成腐蚀。

1.3在进气温度高和空气含湿量较大情况下,在冷却到循环水温度下,将出现大量的冷凝水,导致冷却器的内壁生锈,在停机或者检修过程中铁锈脱落,堵塞了水管。

1.4该机组3个冷却器的二级和三级出口侧装有不锈钢滤网,而在一级出口侧,没有装不锈钢滤网,这就造成固体颗粒和冷凝水液滴对叶轮进行直接冲刷。

三、根据压缩机腐蚀的原因,需要对技术进行改进。

2.技术改进方法主要有以下几点:

2.1把25mm的一级冷却器疏水管更换为50mm的。

2.2更换新的二级叶轮,转子做动平衡实验后回装,空气含湿量对轴振动的影响随之消失。把一级冷却器的疏水口改接在冷却器气路出口侧,并把疏水管线排水口上的水泥盖板更换为格栅板。

2.3把3个冷却器的疏水阀更换为截止阀,在工艺运行时,使其保持微开,在阀前约30cm处,安装1个检查球阀。

2.4提高日常工艺运行检查和管理的重视程度,使之更加符合规范标准。

经过上述的腐蚀原因分析和技术的改进规范,使该空分装置的离心压缩机组保持稳定的运行,腐蚀现象也随之消失。

四、压缩机止推瓦磨损分析

对换下的止推瓦表面的磨损状况进行分析,以便找出可能产生该障的原因。与更新过的止推瓦相比较,旧的止推瓦表面损伤明显,用肉眼观察可见:瓦块损伤部位虽然看上去表面平整,但是手感发毛,像喷砂过的金属面,表面呈银灰色。毛面区域和原加工过的光面区域之间有一条笔直清晰的分界线。

根据以上分析可以推断,在停机的瞬间,转子发生轻微窜动,造成了止推瓦和止推盘接触面的轻微磨损,破坏了止推瓦表面以及主止推盘表面的乌金层;磨损产生的碎屑进入润滑油系统,使轴瓦的润滑状况恶化,从而加剧了轴瓦的磨损;止推盘的磨损破坏了轴系原有的平衡状态,在机组开机运行后,不平衡度逐渐加大,导致轴位移的不断增大。

根据以上分析判断结果,我们对氮气压缩机的以下主要检修内容进行制订并实施:

1.对转子接地电刷和转子主止推面的光滑度进行检查。限制轴电压的升高,以减小或者消除轴承电流引起的损伤。氮气压缩机采用接地电刷的方式来疏导累计电流,检查发现电刷有了相当严重的磨损,对其进行及时的更换处理;

2.由于止推瓦表面的划痕,转子主止推面表面也不可避免地存在深度均匀且圆滑的划痕。我们可以用金相砂纸对其进行研磨,直至表面光滑且无明显划痕。

3.更换压缩机止推瓦,测量各轴瓦的间隙,使数据均符合设计要求。同时,对润滑油路过滤网及流量孔板进行检查清理,并对机组油箱润滑油进行更换。

检修结束后,氮气压缩机进行一次开车,各项指标均在标准要求的范围内,机组运行状况良好,完全满足现场生产的要求,达到了预期的检修效果。

五、油路系统的故障排除与预防

离心式压缩机是一种高速运转的设备,必须保证油路畅通,油温正常,以使轴承和变速齿轮等转动付处于良好的润滑状态。正常工况下,供油系统的油温要求控制在40℃~45℃之间,油温过低,传动部位得不到充分润滑会加大摩擦,对设备造成危害。所以停用8小时以上的压缩机在开机前必须将机组油温加热到30℃以上。油温高于49℃,则可能使油质变差,同样起不到润滑效果,加大设备的磨损。所以,在压缩机使用过程中要特别关注供油温度,注意气温变化对油温的影响,及时进行加热或冷却。要经常检查供油管路和油泵,清洗滤油器,发生故障立即排除。

总结

为了避免氮气压缩机止推瓦产生故障,应该重点分析产生故障的原因,积极进行技术改进创新。

参考文献:

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