关于和谐型电力机车过分相系统试验的思考尹梦迪

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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关于和谐型电力机车过分相系统试验的思考尹梦迪

尹梦迪战雨奇迟颖贾昱

(中车大连机车车辆有限公司辽宁大连116000)

摘要:和谐型电力机车过分相系统的功能验证,一直是机车试验的重点。在这里通过了解过分相系统的工作原理,回顾两种和谐型电力机车过分相系统暴露的问题,分析故障原因,并就如何优化完善试验方法进行思考。

关键词:机车试运;性能检验;质量分析

1机车过分相系统介绍

为了保证电力机车安全通过分相区,长期以来断电运行均由乘务员操作完成,乘务员稍有疏忽就会产生拉电弧、烧分相绝缘器、烧接触网等现象,造成行车事故。针对这种情况,后期全路机车安装自动过分相装置,其主要功能是当电力机车通过分相区前,自动分断主断路器,通过分相区后,自动闭合主断路器、从而实现电力机车通过分相区时操作的自动化。

1.1自动过分相系统工作原理

自动过分相系统的车载部分由感应接受器(简称车感器)、自动过分相信号处理器和信号指示三部分组成,系统结构如下图1:

过分相装置的地面部分包括四个地面磁感应器,预先根据要求在每个分相区前后分别埋设两个地面感应器。机车通过感应地面定位信号确定机车与分相点的相对位置,地面定位和机车感应信号分别采用斜对称埋设和备份接收,以保证自动过分相的安全和可靠。

机车过分相信号的感应、处理,由地面磁感应器、车感器和车感信号处理装置共同完成。机车过分相的控制,由微机系统及机车控制回路完成。

机车运行至G1(G4)点,自动过分相信号处理器接收到感应接收器感应的预告地面定位信号,信号处理器向微机系统发出过分相预告信号,微机根据此时机车运行速度,控制电机电流平稳下降到0,发出断‘主断’信号给控制电路,控制电路控制机车断主断(预告模式);当G1(G4)信号失效时,机车运行至G2(G3)点,自动过分相信号处理器接收到感应接收器感应的强迫地面定位信号,信号处理器向微机发出过分相强迫断信号,微机立即封锁电机电流输出,发出断‘主断’信号。在正常接收到G1(G4)信号时G2(G3)信号(强迫断模式)不起作用。机车通过无电区后,根据接收G3(G1)点,自动过分相信号处理器接收到感应接收器感应的合闸地面定位信号,则向微机送出合‘主断’信号,在正常接收G3(G1)信号时G4(G2)信号不起作用。至此机车完成自动过分相。

1.2半自动过分相原理

半自动过分相装置的硬件系统相对简单。前后操纵台面板上设置半自动过分相按钮,当机车运行分相点断电标前,司机按下半自动过分相按钮,微机系统得到指令后,分断主断路器,列车惰力运行,检测到网压低后,微机报网压低故障信息,机车通过无电区,进入有电区,微机检测到网压恢复17.5KV以上,发出合主断信号,完成过分相。

2过分相装置质量问题分析

HXD3型机车对两套系统动作的控制定义为,当半自动过分相实施时,自动过分相被封锁,不参与动作;当不实施半自动过分相时,自动过分相投入运用。这种控制方式的优点是简单明了,缺点是一旦司机使用半自动过分后,但半自动分相发生了故障,此时自动过分相又被封锁,将会导致机车过分相失控。

HXD3B型机车初期调试试验时,多台机车试运发生过分相系统故障。首先是机车半自动过分相实施、机车断主断后运行至断电标处(自动过分相强迫断主断磁铁处),发生主断自动吸合故障、或机车过分相区后主断不自动闭合、或过分相动作正常,但机车显示自动过分相故障信息这三种情况,分析原因应是两种分相装置动作不同步,互相干扰。经多次修改软件,将接收到网压后的动作延时一倍、理顺自动分相T1~T4脉冲指令断合主断先后顺序和逻辑关系等,但问题依然存在,后对过分相阶段所有控制主断指令实时监控下载分析,发现地面信号的接收,本应接收顺序为T2、T1、T4、T3信号,但实际接收顺序是混乱的,且各机车不相同,因此造成主断动作混乱。要求该处增加标识并逐台普查纠正,该问题得以解决;后又发现当机车速度低于42km/h时半自动过分相后,主断不合。经查找,原因为备用制动退出后,各变流器水泵不工作,系统认为变流器故障了,不实施合主断控制。对机车软件更改后问题消除。

3过分相性能的检验

机车线路试运是对过分相装置最直接的验证方法,试运时司机采用半自动过分相,如动作正常且不报故障则认为该端半自动分相良好。但试运时下行一般双机或三机联挂运行,非本务机车Ⅰ端的过分相性能无法得到验证,为此,试验时采用如下方法:网下升弓、合主断,在Ⅰ端换向手柄置前进位,按下操纵端过分相按钮,施加半自动过分相指令,机车断主断,此时人为断开网压断路器以模拟机车进入分相区,微机报网压低信息,间隔3-5S后合上网压断路器,微机检测到网压信号,自动合主断,完成半自动过分相控制。通过这种方法可以将试运时遗漏的部分试全,不留死角。

由于半自动过分相优先,自动过分相功能好坏是不能在试运时全部确认的。因此必须进行厂内自动分相装置动作试验,该试验分两种方式:控制盒试验按钮试验和永磁铁滑动试验。该试验在厂内机车低压或高压试验时进行,机车正常合主断状态下,如在Ⅰ端换向手柄置前进方向,在T1(强迫信号)车感器下部用磁铁滑动模拟机车有速度通过地面感应器,机车应跳主断,之后滑动T3(强迫合),主断合;手柄置后退位或换Ⅱ端前进位,依次滑动T4、T2,主断完成断、合动作。由于HXD3B型机车分相信号处理器T1~T4插头是分体的,当T1和T2接反,或T3和T4接反,试验时主断依然能够完成分合动作(此时是预备信号参与动作),为防止该问题,滑动磁铁时还要观察控制盒显示灯是否与车感器一致。

对新车型初期试验,应结合其原理尽可能对各种工况进行验证,如HXD3B机车,如果仅在机车速度较高时试验,而忽略低速过分相的情况,其低速时半自动分相后主断不吸合问题则无法被暴露而带问题出厂,留下安全隐患。

3结束语

综上所述,电力机车过分相系统涉及运用安全,性能必须得到可靠保证。随着新车型的不断增加,我们也要积累经验,不断摸索完善的方法。