简介:摘要:半自磨机是一种大型自动化磨矿设备,具备规格大、处理能力强、磨矿效率高、工艺简单等特点。因此,其应用范围逐渐扩大成为当前矿产领域中常见的设备之一。在半自磨机的结构构成当中,筒体衬板是其主要构成元件之一,也是影响自磨机性能的关键部件,但由于半自磨机衬板所处工况环境比较复杂,整个工作过程当中不仅要受到浆料的冲击和磨损,同时也要受到严重的侵蚀,而频繁的维修、更换不仅会造成资源浪费,还会造成设备运转率的下降。为此,对半自磨机筒体衬板磨损进行分析与研究,确定其磨损原因并提出相关优化策略,对提升半自磨机工作效率实现资源优化有着十分积极的意义。
简介:摘要 棒磨机是中天合创煤炭深加工示范项目煤气化装置关键的设备,担负着煤气化装置磨煤制浆的重任,磨煤机筒体漏浆是影响磨煤机长周期稳定运行的重要因素。本人通过结合现场实际情况,从对磨煤机的日常维护及筒体密封组件的改进等分析筒体漏浆的原因及处理方法。
简介:摘要:本文探讨了半自磨机筒体更换过程中的精密测量与定位技术,旨在提高工业生产中机械部件更换的精度和效率。本研究着重介绍了先进的测量技术,如激光测量和三维扫描技术,以及精确的定位方法,包括基于机器视觉和自动控制系统的解决方案。通过在筒体更换过程中实施这些技术,能够实现微米级的精度,提高生产效率,并减少机械设备的停机时间。本文将深入讨论这些技术的原理、应用和优势,为制造业提供了更好的筒体更换解决方案。
简介:摘要:双螺杆挤压机是聚丙烯生产装置的核心设备,筒体密封作为双螺杆挤压机的最重要密封部件之一,其使用寿命直接影响到双螺杆挤压机的长运行。近年来,由于疫情影响,进口备件价格更加昂贵、供货周期更长、售后服务不及时等因素,此密封国产化工作,迫在眉睫。同时由于原密封使用过程中“磨轴”现象,存在设计缺陷,导致介质泄漏、螺杆磨损、氮气消耗量偏大等问题,促使了我们加紧进行筒体密封的国产化改造工作。在改造过程中,针对筒体密封的工作参数详细研究,合理地设计了密封结构,选择恰当的密封材料,并对密封参数进行精细计算和校核后进行了国产化改造,通过现场使用反馈,该密封具有独立监控密封参数,密封效果好,温度稳定,运行平稳的优点,国产化工作取得了圆满成功。
简介:摘要热风润叶机是打叶复烤线主要工艺环节的一台主设备,它的性能与运转状态在很大程度上决定着企业的经济效益。热风润叶机由托轮支撑其全部重量,托轮损坏严重且未及时更换会造成严重的生产事故,因此,托轮的工作状态对热风润叶机能否稳定运转具有很大的决定作用。在车间,若发生热风润叶机上下窜动,可以通过调整托轮来保证热风润叶机平稳运转且通过受力分析从根本上解决热风润机上下窜动的情况,所以提高热风润叶机可靠性、稳定性是烟草企业生产和设备管理的重中之重。
简介:摘要:管磨机的结构与常规磨机的结构设计不同,常规磨机由进出料部与筒体部把合后,进出料部中的进出料端盖轴径支承在主轴承部上;而管磨机没有进出料部,是靠管磨机筒体上的进出料滑环支承在滑履轴承上。因此,管煤机筒体的尺寸设计超大、重量超重 :φ3680×14345、重量为 75吨,设计制造精度高:筒体进出料滑环同轴度为 0.2且表面光洁度为 Ra0.8。如何在大型数控 20米落地车实现一次装卡加工管煤机筒体各部,公司还没有成熟的生产制造经验可借鉴,必须采取先进的技术保证措施,确保筒体的设计制造精度。
简介:摘要:日处理矿石达万吨以上矿山选矿厂,磨矿的球磨机外形尺寸都比较大,直径6米以上,长度10米以上,其内部筒体衬板数量多,四五百块以上,单块质量达250kg以上,衬板磨损周期达到后,更换因受其筒体轴向尺寸长,径向尺寸短,加上进出料附助设施(进料小车、进料密封圈、出料圆筒筛等)限制,专用的换衬机械手无法在现场使用,拆卸、安装、运输新旧筒体衬板没有好的吊装工具,造成更换衬板时间长,安全风险大,对选矿厂开车时间及生产任务的完成受到很大的影响。本文通过在沙溪铜矿选矿厂更换Ф6.2X11.5m球磨机衬板时,在经过前二次更换经验基础上,改进设计了一种吊装运输衬板的专用滑道,在更换衬板时间、效率、安全上都取得了不错的效果。